降低钢中氢、氧、氮气体含量的措施

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时间:2018-07-13

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1、一般洁净钢是指钢中的五大杂质元素(S、P、H、O、N)含量较低,并对钢中的非金属夹杂物(氧化物、硫化物)进行严格控制的钢种。其中降低钢中[H]、[O]、[N]含量一般措施有:  1、[H]含量  1)真空脱气  降低PH2可以减小氢在钢中的溶解度,因此可以采取真空脱气的方式降低钢中[H]含量。  2)减少材料的水分  钢水中的氢80%来源于原材料、耐火材料和大气中的水分。应当重视钢包、中间包、铁合金、辅助材料特别是石灰等的烘烤。  此外,应当减少钢水同大气的直接接触:真空处理后的钢水应避免再度送电升温,并控制好氩气压力防止钢液裸露;同时浇注时做好

2、保护工作。  2、[N]含量  与降低钢中[N]含量的方法相近。降低钢中[N]含量的控制中除对钢水真空处理和减少钢水同大气的接触外,重点对合金含量进行了控制。  操作中将降低钢中氮含量的元素(Si、Ni)提高到规格的上限,而将提高钢中氮含量的元素(Mn、Cr、Mo、V、Nb)尽量控制在一定的范围内以减少它的负面影响。  3、[O]含量  1)对钢液进行炉外精炼  精炼过程可以去除钢液中80%左右的夹杂物。  2)提高电炉终点C含量控制精度  在电炉吹氧时尽量提高终点控制精度,减少过吹。  3)防止下渣  采用出钢前流渣、偏心底出钢和炉内预留充足钢

3、水的技术,防止下渣。  4)脱氧剂控制  a、合理的加入顺序。加入脱氧剂的顺序为:出钢前钢包内加小块度适量的Fe-Mn,出完钢后加入Fe-Si,到精炼工位炉外精炼时用喂丝机喂Al。  b、合适的Mn/Si比。Mn/Si>2.5时,生成典型的MnO-SiO2且容易上浮。  c、合适的Al含量区间。当[Al]=00.01-0.02%时,对应的T[O]最低。  d、终脱氧。为强化脱氧,精炼完毕用Si-Ca进行终脱氧。  5)控制好炉渣  控制好炉渣的成分、温度、渣量,以提高夹杂物溶解于渣相的能力。  6)合适的搅拌强度  采用合适的搅拌强调,可以去除夹

4、杂物,同时不至于把钢渣卷入钢水中。此外,可在精炼完毕吊包前采用软吹氩气处理。izaksjw不锈钢电解抛光设备www.szdiwand.com电厂分散控制系统故障分析与处理作者:单位:摘要:归纳、分析了电厂DCS系统出现的故障原因,对故障处理的过程及注意事项进行了说明。为提高分散控制系统可靠性,从管理角度提出了一些预防措施建议,供参考。关键词:DCS 故障统计分析 预防措施随着机组增多、容量增加和老机组自动化化改造的完成,分散控制系统以其系统和网络结构的先进性、控制软件功能的灵活性、人机接口系统的直观性、工程设计和维护的方便性以及通讯系统的开放性等

5、特点,在电力生产过程中得到了广泛应用,其功能在DAS、MCS、BMS、SCS、DEH系统成功应用的基础上,正逐步向MEH、BPC、ETS和ECS方向扩展。但与此同时,分散控制系统对机组安全经济运行的影响也在逐渐增加;因此如何提高分散控制系统的可靠性和故障后迅速判断原因的能力,对机组的安全经济运行至关重要。本文通过对浙江电网机组分散控制系统运行中发生的几个比较典型故障案例的分析处理,归纳出提高分散系统的可靠性的几点建议,供同行参考。1 考核故障统计浙江省电力行业所属机组,目前在线运行的分散控制系统,有TELEPERM-ME、MOD300,INFI-

6、90,NETWORK-6000,MACSⅠ和MACS-Ⅱ,XDPS-400,A/I。DEH有TOSAMAP-GS/C800,DEH-IIIA等系统。笔者根据各电厂安全简报记载,将近几年因分散控制系统异常而引起的机组故障次数及定性统计于表1表1 热工考核故障定性统计2 热工考核故障原因分析与处理根据表1统计,结合笔者参加现场事故原因分析查找过程了解到的情况,下面将分散控制系统异常(浙江省电力行业范围内)而引起上述机组设备二类及以上故障中的典型案例分类浅析如下:2.1 测量模件故障典型案例分析测量模件“异常”引起的机组跳炉、跳机故障占故障比例较高,但

7、相对来讲故障原因的分析查找和处理比较容易,根据故障现象、故障首出信号和SOE记录,通过分析判断和试验,通常能较快的查出“异常”模件。这种“异常”模件有硬性故障和软性故障二种,硬性故障只能通过更换有问题模件,才能恢复该系统正常运行;而软性故障通过对模件复位或初始化,系统一般能恢复正常。比较典型的案例有三种:(1)未冗余配置的输入/输出信号模件异常引起机组故障。如有台130MW机组正常运行中突然跳机,故障首出信号为“轴向位移大Ⅱ”,经现场检查,跳机前后有关参数均无异常,轴向位移实际运行中未达到报警值保护动作值,本特利装置也未发讯,但LPC模件却有报警

8、且发出了跳机指令。因此分析判断跳机原因为DEH主保护中的LPC模件故障引起,更换LPC模件后没有再发生类似故障。另一台600MW机组,运

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