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时间:2018-07-12
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1、降低白竹节纱疵的体会张伟纯摘要:阐述了“白竹节”纱疵产生的原因以及在各工序产生的部位.生产中各工序要着重解决设备存在的挂花、缠绕现象,克服短绒积聚,降低“硬并丝”等疵点,同时加强原料回潮控制和温湿度的管理,提高挡车工操作技术等几方面入手进行控制。实践证明:地采取以上措施,可有效控制“白竹节”纱疵。关键词:白竹节;纱疵;挂花;短绒;捻度我公司的主导产品是T/R65/3519tex针织纱,但在生产中络筒工序效率低,产量低。发现每管纱平均有2个一3个“白竹节”纱庇。百管断头率居高不下,严重影响生产的正常进行和公司的效益,经分析“白竹节”纱庇形态、结构、形成“白竹节”的纤维色
2、泽、长短等物理指标,找出各工序易产生纱庇的部位。通过制定有效措施,合理调整工艺,取得显著效果,现总结如下。1工艺流程FA002型抓棉机→A035E型混开机→FAl06C型梳针式开棉机→A092ST型给棉机→A076C型成卷机→A186F型梳棉机→FA305CX2型并条机→A454型粗纱机→FA503型细纱机→GA013型络筒机2“白竹节’’纱庇的形态纱上的“白竹节”通常表现为是正常纱直径的2倍一4倍,长度为1cm一2cm,少数为3cm一5cm。大部分粗节固定且与纱粘连在一起,少数能左右移动。“白竹节”两端形态不一,有的光洁,有的发毛,无捻度。“白竹节”部分经分解后,大
3、多为好纤维聚集缠结在一起,也有的纤维成束状弯钩,也有的纤维是短绒和原料中的有害疵点或硬丝。3“白竹节纱疵产生的主要原因“自竹节”纱疵产生的主要原因如下:(1)生条中有积聚的短绒或各个工序产生的飞花附人,从而形成纱庇;(2)条子中含有米状纤维,牵伸中难以牵伸开或牵伸不彻底,不能形成单纤维;(3)条子中含有弯钩纤维,各工序在牵伸中不能牵伸成单纤维,从而产生纱疵;(4)梳棉工序棉网不清晰,有云斑、玻洞等,极易产生弯钩纤维;(5)条子、粗纱等半制品碰撞、磨毛,在运输过程中人为形成毛条、毛粗纱;(6)并条、粗纱、梳棉工序通道不光洁,产生挂花,形成棉束;(7)并粗工序,胶辊缠花等
4、因素造成纤维散乱而形成纱庇;(8)原棉回潮过大,过小。车间内温度控制不当,造成不利于梳理和牵伸。影响纤维伸直度或短绒过多,在牵伸中影响牵伸效果;(9)各工序的清洁装置不良。形成短绒附人到须条中,形成纱庇。根据以上分析,我们有针对性地制定措施,从设备、工艺和操作3个方面重点解决。取得较好的效果。4各工序工艺技术措施4.1清棉工序通过检验分析“白竹节”纱庇内的乱纤维,长度以16mm内为主,并带有弯钩纤维。为此,在清棉工序采用“多松,少打,均匀”的工艺原则,减少纤维损伤,控制清棉工序短绒的增长。抓棉机的打手刀片与肋条平面的距离由+2mm调整为-2mm。降低抓棉机小车的下降速
5、度。抓棉机小车的运转率由86%调到95%,使抓取的棉块小、细、匀,实现精细抓取的工艺要求。梳针滚筒开棉机打手速度460r/min。剥棉刀隔距调整2.5mm,减小纤维的损伤。振动棉箱给棉机,缩小输出,保证再连续给棉时原棉的密度一致,缩小均棉罗拉与角钉帘的隔距,使角钉帘输出给棉运输率在95%以上。改善棉卷重量不匀率。棉卷重量不匀率由原来的1.8%降到O.9%以下。4.2梳棉工序梳棉机后为握持梳理,此处对纤维的损伤最严重,产生的短绒最多。因此。在工艺配置上适当降低刺辊的速度,减小对纤维的损伤,提高锡林与刺辊线速比,加强纤维的转移,刺辊转速800r/min。做好“四锋一准”工
6、作。保证锡林、刺辊、盖板和道夫针布的锋利,增强分梳效果,缩小盖板之间的误差,使盖板的平整度及盖板之间的误差在0.02mm之内,提高分梳质量。做好通道光洁工作,重点部位是大喇叭口、圈条盘、马鞍等重点部位,保证不挂花,尤其是圈条盘与条子易摩擦形成带一定捻度的小棉束,形成类似牙签状纱庇。结合试验室做好测试机械状态的检查工作,有针对性地消除设备存在的缺陷。根据生条中含棉结的测试情况来确定锡林~盖板隔距。生条结条控制在小于1粒/g以内。锡林~盖板隔距为0.25mm、0.23mm、0.23mm、0.23mm、0.250mm,锡林速度为330r/min。4.3并条工序调整导条架上的
7、喇叭口位置和方向。保证条子垂直喂人,避免条子在喂人时互相碰撞,磨毛形成散乱纤维。牵伸后部喂人的条子排列要紧密而不重叠,集束板开口适宜,同时要注意集束板部位挂花现象,避免形成纱疵。选用邵尔A硬度74度的胶辊,并涂抗静电剂,集束器安装位置一定要适当,避免棉网因受气流的影响而产生弯钩纤维。工艺配置采用顺牵伸。后区牵伸:头道并条在1.6倍一1.9倍之间,二道并条在1.3倍~1.4倍之间,合理选用压力棒,提高纤维合成度,并条输出速度应该控制在250m/min以内。结合试验室进行测试,检查罗拉,胶辊及牵伸传动部位是否存在机械液,有针对性地进行解决。根据试验情况调
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