谈细煤离心机在选煤厂的应用的论文

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1、谈细煤离心机在选煤厂的应用的论文摘要:介绍了细煤离心机的结构原理及使用效果,分析了细煤离心机应用范围、条件及应用前景。  关键词:细煤离心机;工作原理;使用效果;应用范围    1概述    某选煤厂年设计处理能力400万t。1997年7月建成投产,经部分环节改造后,形成既可生产动力煤,又可生产炼焦精煤的综合型选煤厂,其生产工艺包括:筛选、跳汰、重介、浮选、煤泥压滤回收等环节。  根据市场需要,该厂自投产以来一直生产优质动力煤,其煤泥水处理系统为:所有筛下水、离心液集中至筛下水池后,由泵打入16管旋

2、流器分级,分级旋流器底流经粗煤泥回收筛回收后掺入洗精煤中。回收筛的筛下水,随分级旋流器溢流去浓缩机,浓缩机溢流作循环水,底流进入压滤机回收,出煤泥产品。  从生产实际看,煤泥回收环节共4台750m2压滤机,因压滤煤泥量很大,压滤机工作负荷重(24h工作),成本消耗高,即便这样压滤能力还是制约全厂的入选能力,全厂能力只能达到100万t/a。为解决这一矛盾,只有尽可能增加主厂房内的粗煤泥回收量,回收更多的粗煤泥掺入到洗精煤产品中去,增加精煤产率,提高经济效益。.  为此,对澳大利亚约汉芬雷公司生产的fc

3、1200型细煤离心机进行了考查。经过对其技术指标的分析,并在厂家技术保证的基础上于1998年8月选用了1台fc1200型细煤离心机,取代了原先使用的zkx2460型粗煤泥回收筛。生产实践证明,该设备运行正常,指标稳定,效益可观。    2细煤离心机的结构及工作原理    fc1200型细煤离心机结构和工作原理同我国ll329型离心机基本相同。该机属过滤型离心脱水机,利用条缝筛板作转子,在离心力作用下,使紧贴在筛板上的煤中所含的水透过煤粒空隙和筛缝甩出,脱水后产品由刮刀卸料。其结构主要是由传动系统、旋

4、转体、机壳、润滑系统等组成。与ll329型离心机相比,其差异和主要优点如下:  在传动系统中,电机是卧式传动。通过三角带带动传动轴经伞齿轮改向传动后,带动中间轴旋转,转速平稳,整机工作稳定。  在旋转体部分,筛蓝的条缝间隙较小,一般都在0.25~0.375mm之间,小于ll329型离心机筛篮条缝间隙(0.35~0.5mm)。  在润滑系统中有独立的油泵向各注油点注油,而且在泵的吸入及出料管路上均设有可靠的滤油器,并有油压保护信号。  筛蓝转速400r/min,刮刀转速394r/min,低于ll329

5、型离心机(筛篮转速558r/min,刮刀转速551r/min),所有转动部件及轴承磨损较少。  该机整体动平衡稳定,设备没有隔振装置。  fc1200型细煤离心机主要技术参数如下:  处理能力50~80t/h  入料重量浓度50%~60%  筛蓝不锈钢筛条,倾角20°  筛蓝转速400r/min  刮刀转速394r/min  电机型式55kin,电机1.1km含量为44.15%,比粗煤泥回收筛中-0.3mm含量21.84%高出了21.31%,说明细煤离心机对0.3mm以下粒级的回收效果明显优于粗煤泥

6、回收筛,而且对极细粒级也有一定回收能力,这无疑增加了粗煤泥的回收量。  4.2细煤离心机工作效果分析  通过一年多的生产实践,得出采用细煤离心机后的各项技术指标,与使用前的对比。  通过对比分析:4.2.1由于增加了粗煤泥的回收量约8t/h掺入到精煤产品中去,相应提高了精煤产率,经计算扣除由于入选煤质变好使精煤产率的增加,可提高精煤产率1.7%~2.0%。4.2.2由于减少了压滤煤泥产率,在压滤能力一定的条件下,相应就可增加入选煤量,约800t/d,使全年处理能力由原来100万t增加到130万t。4

7、.2.3产品水分有明显降低,改善了精煤产品的质量。  4.3经济效益分析  由于使用细煤离心机取代原来的zkx2460回收筛,可增加粗煤泥回收量,实质就是减少了压滤煤泥量增加了精煤产率,按年处理能力130万t,精煤产率提高1.7%,精煤、煤泥售价分别为135元/t、45元/t计算,则每年可多创产值:130×1.7%×(135-45)=198.9万元。这样,细煤离心机设备费用约150万元不到一年即可全部收回。    5应用范围及条件    经实践证明,细煤离心机在煤泥水系统中用于粗煤泥回收作业环节,可

8、取代粗煤泥回收筛等脱水设备,具有产品水分低、回收细粒能力较强的特点,但同时应注意:  入料最好采用旋流器控制分级,同时经弧形筛脱水来保证浓度在600~750g/l。  入料槽应加设缓冲装置,保证入料平稳均匀,有利于提高离心机工作效果。    6发展前景    细煤离心机的初步应用已显示出它作为粗煤泥回收作业设备的良好效果,其回收粒度下限较大,处理能力高,脱水效果好,设备与工艺简单,运行费用低,收效大,尤其对解决动力煤选煤厂煤泥回收与处理有一定的积极意义。

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