轻烃回收装置收率计算与优化分析

轻烃回收装置收率计算与优化分析

ID:10929768

大小:1.94 MB

页数:5页

时间:2018-07-09

轻烃回收装置收率计算与优化分析_第1页
轻烃回收装置收率计算与优化分析_第2页
轻烃回收装置收率计算与优化分析_第3页
轻烃回收装置收率计算与优化分析_第4页
轻烃回收装置收率计算与优化分析_第5页
资源描述:

《轻烃回收装置收率计算与优化分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、轻烃回收装置收率计算与优化分析杨伟叶帆(中国石化西北油田分公司)摘要对塔河油田50×104m3/d轻烃回收装置某时间段进行了轻烃收率计算,并利用HYSYS软件对装置运行参数敏感性进行了分析,提出了装置运行优化措施。关键词塔河油田轻烃回收HYSYSDOI:10.3969/j.issn.1007-3426.2011.05.003塔河油田东部区块伴生气汇集后进入塔河一号联轻烃站脱水脱烃处理,装置处理量为50×104m3/d,商品有干气、稳定轻烃和液化石油气。天然气处理单元主要包括脱水单元、制冷单元、凝液分离单元,其中脱水单元采用分子筛脱水工艺,制冷单元采用膨胀机+丙烷辅助制冷工艺,凝液分

2、离单元采用DHX(重接触塔)工艺。主要工艺流程为0.36MPa的进站伴生气增压至2.85MPa后,经丙烷辅助制冷和膨胀机制冷至-83℃后,再经DHX塔、脱乙烷塔、脱丁烷塔三塔分馏,生产出合格商品。X3原(2)C3收率%=×100%C3原式中:C3原为原料气中C3的体积分数;C1原为原料气中C1的体积分数;X3原为原料气在回收轻烃时C3原损失的体积分数;C3干为干气中C3的体积分数;C1干为干气中C1的体积分数。收率计算1.3C+3C+收率计算方法见公式(3),经计算,塔河一3号联轻烃站C+收率为93.92%。3nΣDii=1(3)Rz=m×100%1轻烃回收收率计算1.1组分分析经

3、检测2010年11月某日数据,塔河一号联轻ΣFyjj=1式中:Rz为摩尔综合收率或质量综合收率,%;F为原料气处理量,kmol/h;yj为j组分在原料气烃站原料气中C+组分摩尔分数为6.92%,干气中中的摩尔分数或质量分数;Di为规定组分范围内各3剩余C+组分摩尔分数为,分析见表。组分在i产品中的总含量,其表达式为D=0.48%13nΣPixi,j,kmol/h(Pi为i产品产量,kmol/h;xi,j为ji=1组分在i产品中的摩尔分数)。2流程建立及分析利用HYSYS软件,建立了塔河一号联轻烃站工艺流程,并进行了敏感性分析,工艺流程见图1。2.1脱乙烷塔底重沸器温度分析)1.2C

4、3收率计算利用CH4物料平衡方法计算[1],见公式(1)、公脱乙烷塔底重沸器温度对C3或C+回收率的3式(2)。经计算X3原=2.793,C3收率为86.73%。影响分析见表2、图2。从图表可以看出:随着脱乙C干C3原-X3原=3(1)烷塔底重沸器温度的升高或回收率降低,C3C3+。C1原C1干表1塔河一号联轻烃站原料气及干气组分分析(y,%原料气CH4C2H6C3H8iC4H10nC4H10iC5H12nC5H1286.776.33.221.341.170.590.6干气CH4C2H6C3H8iC4H10nC4H10iC5H12nC5H1293.466.070.460.010.0

5、1//注:该数据源自2010年11月某日。轻烃回收装置收率计算与优化分析第40卷第5期44133从图3、表3可以看出:低温分离器温度越低,C3或C+回收率越高;但低温分离温度过低,制冷3系统负荷也将增加。2.3丙烷制冷后温度分析按丙烷最低制冷温度在-30℃左右考虑,若能将现有的丙烷制冷温度等级由-20℃~-25℃降至-30℃左右,则低温分离器温度可达-53℃,C3回收率达到93.51%,C+回收率达到96.95%。2.2低温分离器温度分析低温分离器温度对C3或C+3回收率的影响分2.4膨胀机组膨胀后温度分析膨胀机组膨胀后温度对C或C+3析见表3、图3。回收率的影33响分析见表4、图

6、4。333%3-8590.4895.53(下转第463页)表4不同膨胀机出口温度下C3或C+回收率膨胀机出口温度,℃C3收率,%C+收率,-8792.1596.32-8388.7494.71-8186.9693.88-7985.2893.07表3不同低温分离器温度下C3或C+回收率低温分离器温度,℃C3收率,%C+收率,%-5496.7398.47-5293.4596.93-5091.1595.85-4987.0693.92-4885.3493.11-4678.8690.03-4472.787.03-4369.8885.56表2不同脱乙烷塔底重沸器温度下C3或C+回收率温度,℃C3

7、收率,%C+收率,%6087.0693.926286.5293.666486.1093.466685.6593.256885.0192.947084.7692.34))分子筛脱水装置再生气中H2S含量升高原因解析及整改措施第40卷第5期463气分子筛脱水装置再生气中H2S含量升高原因积累了现场经验。参考文献[1]陈赓良,雷鸣.超音速涡流管脱水工艺评述[J].石油与天然气化工,2009,38(4):275-279.[2]高晓根,计维安,刘蔷,等.超音速分离技术及在气田地

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。