提高循环流化床锅炉安全经济性措施介绍论文

提高循环流化床锅炉安全经济性措施介绍论文

ID:10746191

大小:56.50 KB

页数:5页

时间:2018-07-08

提高循环流化床锅炉安全经济性措施介绍论文_第1页
提高循环流化床锅炉安全经济性措施介绍论文_第2页
提高循环流化床锅炉安全经济性措施介绍论文_第3页
提高循环流化床锅炉安全经济性措施介绍论文_第4页
提高循环流化床锅炉安全经济性措施介绍论文_第5页
资源描述:

《提高循环流化床锅炉安全经济性措施介绍论文》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、提高循环流化床锅炉安全经济性措施介绍论文运河发电有限公司两台SG?440/13.7?M562循环流化床锅炉,分别于2003年9月和2004年2月相继投产运行,属于上海锅炉厂生产的首批440t/h循环流化床锅炉,从设计、制造、安装、运行方面都存在一定的问题,自机组投运以来曾多次出现故障,影响了机组的安全运行。鲁能发展公司和运河发电公司对此非常重视,专门成立了循环流化床机组运行可靠性攻关小组,并将其列为公司科技项目.freelm,G排柱至K排柱的深度为37200mm,主跨宽度为21000mm,左右侧副跨宽度均为5000mm。2.

2、运河发电公司循环流化床锅炉常见故障分析2.1炉内受热面磨损炉内受热面的磨损主要集中在水冷壁四角、密相区上部过渡区、温度测点周围、炉内悬吊受热面、顶部与分离器相对位置的水冷壁和过热器以及焊缝附近,由于上述位置均处于物料的次密相区和涡流区,飞灰浓度和速度相对较大,据不完全统计,全国的流化床锅炉因磨损造成壁厚减薄而爆管的事故占26.41%。锅炉运行两年后检查发现,锅炉内受热面的磨损较为普遍,磨损最严重的部位主要集中在炉膛四角、后墙分离器入口两侧水冷壁以及分离器相对高度的两侧墙水冷壁磨损较为严重,特别是与耐磨料结合部位磨损更为严重。

3、当出现给煤机断煤时间较长时,便会由于炉内配煤不匀,造成浓相侧水冷壁磨损严重。2.2炉内耐磨料损坏的原因保温耐磨料的损坏主要集中在炉内密相区、过热屏底部、旋风分离器入口及切向位置、旋风分离器的入口伸缩节、回料器的平行位置,其损坏主要有脱落和磨损两种情况,造成上述损坏的原因是多方面的。(1)有些耐磨料其本身的成分配比不符合要求,使耐磨料的稳定性达不到设计要求,表面硬度减弱以及粘结力降低,耐磨料极易磨损和脱落。(2)施工工艺不良也容易造成耐磨料的损坏,在施工中没有严格按照料、水(或磷酸结合剂)浓度进行合理配比,耐磨料中水分较大或者

4、没有严格按照烘炉特性曲线进行烘炉、施工时预留的膨胀缝不符和要求或膨胀缝设计存在问题等,在运行中极易造成耐磨料大片脱落。(3)设计结构不合理也会造成耐磨料脱落,如:抓钉、拉砖钩数量较少以及设计强度较低都会造成耐磨料大面积脱落。(4)运行操作不当也会造成耐磨料脱落,耐磨材料随温度的升降,产生膨胀或收缩,如果此膨胀或收缩受到约束,材料内部就会产生应力。耐磨材料属非均质的脆性材料,与金属制品相比,由于它的热导率和弹性较小、抗拉强度低、抵抗热应力破坏能力差、抗热震性较低,在冷启动锅炉和停炉冷却时如果温升较大,就会造成耐磨料的受热不匀产

5、生裂纹而脱落。2.3过热器超温的原因分析3、4号炉自投产以来,屏式过热器冷段和热段出口温度一直偏高,冷段出口温度最高达475℃,比设计值高出50.8℃,当一级减温器减温水量为26.1t/h时,热段出口温度最高达534℃,比设计值高出40.6℃,其中屏式过热器高温段部分管子由于过热严重出现了管材球墨化现象。分析主要原因有:(1)炉内设计的过热器受热面较多。(2)在锅炉设计时,没有考虑分离器出口混合室内悬吊管和隔墙管的辐射吸热量。(3)燃用煤种偏离设计煤种较大。(4)运行中风量配比偏差较大。2.4给煤机堵煤锅炉共设4台给煤机、2

6、个原煤仓。自投产以来,频繁发生给煤机堵煤、断煤现象,仓壁挂煤严重,虽经空气炮疏松但无明显效果,只能用人工进行敲打和投通。特别是雨季煤湿,堵煤现象更为严重。经过认真观察分析,认为堵煤现象的频繁发生主要有以下原因造成:(1)入炉煤含水量较大,增加了煤的粘度。实践证明:当煤的含水量在8%~15%范围内粘性最大,煤在煤仓中极容易结块产生堵煤现象。(2)煤仓和入口电动门结构不合理:煤仓设计为方锥型,入口电动门为方型结构,2台给煤机共用1个原煤仓。中间分叉后变2个煤斗接入给煤机,由于仓壁四角产生“双面摩擦”和挤压,越接近下煤口部位摩擦力

7、和挤压力会越大,所以在四角部位积煤特别严重。电动插板门后为“天方地圆”结构,由于设计时预留高度太短,所以收缩太快,造成坡度减小容易堵煤。2.5冷渣器排渣困难原因分析:(1)床温过高造成结焦(2)细碎机未及时调整,粗细煤粒的分布不合理,造成密相区燃烧份额加大,床温提高结焦。(3)点火过程中投入冷渣器运行,给煤落入冷渣器内,使冷渣器内发生煤粒再燃,造成高温结焦。(4)停炉时床料中煤粒未完全燃烧尽,产生低温结焦,焦块进入冷渣器内。(5)配风不合理和锅炉长期低负荷运行,炉膛流化不良可能造成炉膛局部结焦。(6)炉膛内流化不良,存在部分

8、死区,易使低温焦块生长。(7)冷渣器设计缺陷:冷渣器中间隔墙过高,较大的渣料由于流化困难,很难被从Ⅰ室吹到Ⅱ室。(8)运行调整过程中,冷渣器运行关键参数监视不到位。3常见故障的改造处理措施3.1锅炉受热面磨损的改造措施(1)考虑到流化床锅炉的特殊性和受热面磨损的普遍性,我们利用大修机会对炉

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。