500kv电流互感器油位偏高故障的处理及分析

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1、500kV电流互感器油位偏高故障的处理及分析摘要:文章介绍了一起500kV电流互感器油位过高的故障案例,分析阐述了导致该故障的主要原因,通过油色谱、高压介质损等试验验证了该设备发生内部局放故障。最后从日常运行巡视、例行试验、缺陷处置等方面提出了相关建议。中国1/vie  关键词:电流互感器;油位偏高;分析  1故障发现情况  2016年11月9日,盐城运维站运维人员对500kV潘荡变巡视时发现,500kV陈潘线5063开关电流互感器A相油位偏高,逼近油位上限,其它两相油位处于观察窗中部偏上位置,随后立即汇报申请紧急停电检查。  陈潘线5063开关电流互感器(以下简称流变)型号

2、:IOSK550,厂家:上海M,相比B、C相流变,膨胀器高度分别为29.0cm和28.5cm,流变膨胀器发生塑性变形。  (2)头部绝缘检查  头部绝缘外包层P1侧存在褶皱和鼓包现象,零屏锡箔纸及半导电纸存在明显褶皱,当头部绝缘剥离20层后,头部绝缘鼓包现象消失。  (3)二次绕组检查  铁心罩壳及二次绕组检查未见明显异常。  2.3绝缘纸检测情况  流变解体过程中,于头部绝缘及二次绕组分别取绝缘纸样品开展聚合度测试,共计27份绝缘纸样品,除3号样品相对偏低外,其余样品聚合度均大于800。参照《DL/T984-2005油浸式变压器绝缘老化判断导则》,新绝缘纸的聚合度大于在10

3、00左右,而样品聚合度检测结果均大于500,说明该流变整体绝缘情况良好,老化程度较轻。  3故障原因分析  从绝缘油油性能试验来看,故障相流变油中含气量未出现明显增高,分析认为是本身注油时油量较大导致油位高,长期的高油位运行导致膨胀器发生塑性变形。  根据三相流变油色谱数据分析,故障相流变烃类气体含量略高于另外两相,同时CO和CO2含量相对较高,初步判断故障相流变存在局部放电或低温过热的可能性。但三相流变介质损耗基本一致,故障相流变过热可能性不大。在流变解体过程中,于头部绝缘包扎区域、二次绕组区域均进行绝缘纸取样,根据绝缘纸聚合度检测结果,基本可排除一次导电杆过流造成头部绝缘

4、局部过热的情况。  根据解体情况来看,故障相流变头部绝缘顶部存在鼓包现象,零屏锡箔纸存在明显褶皱,剥离20层后绝缘褶皱及鼓包消失,头部绝缘鼓包可能为流变头部绝缘装配过程中受挤压形成,由于此处为高电位,鼓包区域电场将发生畸变。  综上所述,认为造成流变油位偏高主要是以下两个原因:  (1)产品本身注油量偏大。  (2)头部绝缘鼓包区域电场畸变引发局部放电导致气体含量偏高。  4下阶段工作建议  电流互感器油位偏高往往预示者其内部发生故障,若不及时处理,可能会发展成绝缘击穿、爆炸等恶性事故。根据此次500kV流变缺陷处理经验,给出以下四点建议:  (1)督促互感器厂家加强生产环节

5、的质量管理,特别是绝缘处理环节的质量控制。因为生产环节的任何一个缺陷,即使是很小的缺陷,都会引发影响运行环节安全稳定运行的重要问题。  (2)当对流变绝缘产生怀疑时,应进行高压介质损。该试验是绝缘检查的重要手段,较常规预防性试验,高压介损更能反映出设备内部绝缘潜在薄弱环节及高电压下局部放电故障。  (3)加强流变运维管理工作。日常巡视时,应检查流变密封是否良好,有无渗漏油,油位是否异常;红外测温时,发现温度异常的应列入危急缺陷处置,及时进行停电检查。  (4)规范流变缺陷处置工作,发现设备油位异常应该引起运维单位高度注意,立即组织开展油色谱分析和停电检查工作。

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