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时间:2018-06-11
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1、某项目部输灰系统运行中出现的主要问题分析摘要:本文主要对输灰系统运行中出现的主要问题进行了详细的分析。关键词:输灰系统;问题;分析中图分类号:C94文献标识码:A某项目部除灰系统每台炉共有6个输送单元(预热器省煤器一个、布袋除尘器一个、电除尘4个)。每台机组输灰系统采用二级输送系统,第一级输送从灰斗下LPT型仓泵输送到中转灰库,第二级输送由4个SPT型发送器将中转灰库的灰输送到终端灰库。每两台机组公用两台500m³中转灰库和两台2000m³的终端灰库。#2机组从2010年8月2日烧煤投入输灰开始调试,2010年11月8日完成14天可靠性试验,临时移交业主。
2、由于业主方缺煤等原因,机组有4次较长时间的停机。#1机组从2011年2月份开始除灰系统调试,2011年4月5日完成14天可靠性运行,临时移交。由于业主方负荷限制等问题,机组有2次较长时间的停机。#3机组从2011年8月15日到17日开始投煤输灰运行2天,负荷不到300MW,9月4日到9月87日输灰运行4天,负荷均不到300MW,9月23日开始投入输灰运行到10月15日(其中包括14天稳定运行时间)。在上述时间段#1、#2、#3机组运行过程中,除灰系统运行主要存在堵灰、输灰不畅、漏灰、冒灰现象,从而导致输灰设备及材料的磨穿。一、事故过程描述:在机组运行过程中出现的除灰系统问题主
3、要分为如下三类:1、除灰系统耐磨弯头磨损严重省煤器及预热器、电除尘、布袋除尘器底部、灰库区域输灰均采用耐磨陶瓷内衬弯头。从#1、#2机组磨损情况可以看出,中转灰库处部分弯头磨损,省煤器和预热器线,输灰母管以及电除尘一、二电场输灰管道磨损比较严重。2、输灰系统阀门磨损情况#1、#2机组运行过程中,机组排气阀、进料阀、出料阀门经常发生操作不到位,造成积灰、磨损。所有区域除灰阀门在运行中普遍存在卡涩现象,经过清理积灰后,运行一段时间后又出现卡涩现象。除灰系统阀门,满足不了现场灰份运行要求,运行一段时间后,由于阀板、阀体、弹簧等密封部件处积灰,阀门关闭不严,也会造成动作不灵活,出现磨
4、损情况。3、(中转、终端)灰库布袋除尘器漏灰、冒灰8#1、#2中转灰库从2010年10月份开始投灰运行以来,运行过程中,经常出现冒灰、漏灰、布袋脱落、除尘器壳体鼓裂等问题,也经常出现除尘器振动大、滤袋经常磨破漏灰、真空释放阀频繁动作。每次停机检修期间,项目部人员都协助业主对布袋除尘器的布袋进行维修、更换,并对壳体进行加固,但这种办法一直未能缓解中转灰库漏灰、冒灰现象。2011年4月25日、2011年5月9日就出现过#1中转灰库严重冒灰、漏灰情况,造成严重污染环境。(附图一)(附图二)(附图三)二、事故原因分析:1、厂家提供的设备及材料存在质量问题是造成磨损的主要原因。2、煤粉
5、燃烧后灰含量比较高(多次测量数据灰含量均在50%以上),飞灰中二氧化硅含量高是造成磨损的次要原因。3、由业主运行操作原因引起的输灰系统不畅通、堵灰,加速了设备及材料的磨损,业主运行过程中监管不到位、维护不及时是造成磨损的另一个原因。二、事故原因分析过程:1、设备本身存在的问题(1)耐磨弯头存在的问题8技术协议要求:耐磨弯头钢件部分为20#钢,内侧为耐磨陶瓷,厂区管道厚度最小壁厚9mm,输灰后要求使用寿命为3年。现场除尘器、布袋除尘器以及省煤器与预热器区域输灰管道只接近8mm厚,耐磨弯头经现场测量为9.5mm厚,耐磨层7~8mm厚。现场耐磨弯头使用寿命最短的1个半月不到就开始磨
6、穿。耐磨弯头内部陶瓷内衬贴合管道不平滑,焊缝处贴合有明显的棱角,输灰冲刷到棱角贴合处后,耐磨层很快磨穿。(见下图)。对于耐磨弯头在实际的使用操作过程中,较早的就出现磨损现象,现场也与厂家人员、厂家总部通过各种方式,进行过多次讨论、交流,厂家人员也承认,耐磨弯头也存在一些质量问题。(2)、阀门存在的问题从现场检查情况看,阀板与密封附件接触面为一圈不锈钢材料,其余均为合金钢材料(技术协议规定阀板应全为不锈钢)。省煤器及预热器出料阀阀板为合金钢也经常磨穿,满足不了现场输灰要求。根据我方与厂家技术协议要求,阀门采用进口优质耐磨材料,24个月不需要维修,现场运行情况来看,耐磨材料不满足
7、技术协议的要求。(3)、灰库布袋除尘器存在的问题8a、根据上述实际运行煤含灰量,实际处理计算估计需要一级输送用气量10500m3/h,根据铭牌上单台抽风机处理空气流量在4020~7420m3/h,2台处理空气流量能达到8040~14840m3/h。现场检测的抽风机处理风速为14.8~21.5m/s,根据风机出风口面积0.32m×0.36m计算,实际单台处理空气量在6137~8916m3/h(此数据时临时测得的)。从以上数据可以看出:抽风机的出力大小与设计有明显差异。按照除灰渣运行规程,正常情况下,应该1
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