单管通球井生产困难及解决办法探讨

单管通球井生产困难及解决办法探讨

ID:10073265

大小:27.50 KB

页数:5页

时间:2018-05-23

单管通球井生产困难及解决办法探讨_第1页
单管通球井生产困难及解决办法探讨_第2页
单管通球井生产困难及解决办法探讨_第3页
单管通球井生产困难及解决办法探讨_第4页
单管通球井生产困难及解决办法探讨_第5页
资源描述:

《单管通球井生产困难及解决办法探讨》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、单管通球井生产困难及解决办法探讨【摘要】本文针对采油112队09年8月投产的65口新井,采用的是单管投球集输工艺,09年冬季生产以来暴露出了一些问题,主要是油压高和单管管线冻堵问题,给单管井的生产带来了很大困难,为了解决这些问题,我们对全队的单井通球集输井进行了摸索,针对油压高的单管井进行了加密通球实验和定期通地面管线,统计不同产液、不同含水、不同集输半径通球前后的油压变化规律,进行有针对性的实验,摸索出不同类型单管井的通球周期及通地面管线周期。【关键词】单管井;通球;油压;周期;地面管线1、引言采油六厂一矿112队2009年5月至10

2、月南中东一区上返投产新井90口,其中有65口井采用的是无掺水单管通球集输工艺,这65口单井在09年的冬季生产以来暴露出了很多问题,主要是部分单井油压高,最高油压达到3.8MPa,频繁出现管线冻堵现象,螺杆泵井检泵率高,给生产管理带来了很大的难度,之后我们为了解决这一问题采取了搭接掺水管线和回油管线的措施,解决了部分问题,现有单管井24口,单井油压高,管线冻堵的问题任然存在,为了解决这些问题,我们开展了一系列有针对性的工作,在单管通球井的规律上取得了一些经验。52、针对油压高井所做的工作2.1油压高井的数据分析针对油压高这一情况,我们曾经

3、按照油压、回油温度、含水对全队65口单管井的生产数据进行了统计分析:其中油压≥1.5Mpa13口,0.8-1.5Mpa37口,<0.8Mpa15口;回油温度≥27℃33口,27~15℃25口,<15℃7口;含水≥90%38口,80-90%17口,<80%10口。根据分级表可以看出油压大于1.5MPa的单管井有13口,而含水低于80%的单管井有10口,针对13口油压高的单管井我们进行了更深入的分析。13口油压高的单管井,8-AS3113、8-AS3103、11-PS3131、10-PS3121、7-PS3011、8-PS2913、9-PS

4、2903、8-AS3131、10-PS3123、11-PS3134含水小于80%,而且这10口井中8-AS3113、8-AS3103、11-PS3131、10-PS3121、8-PS2913、9-PS2903、8-AS3131、10-PS3123、11-PS3134管线长度在500米以上。通过以上数据可以看出,影响单井油压的主要原因在于含水低和管线长度。2.2油压高井的应对措施新井投产以来,我队对油压高井进行了通球实验,并取得了良好的效果,但是2012年我队24口单管井仍然暴露处油压高的问题,以下是2012年我们所做通球实验数据:5为了

5、能够较好的掌握含水对通球前后油压变化的影响,我们选取了不同含水、管线长度的3口井进行了通球实验,实验数据如下:L11-PS3134,含水78.7%,管线长度760m,投球前油压3.8Mpa,投球时间分别是8:00、9:00、10:00、11:00、14:00,投球后油压分别是3.9Mpa、3.95Mpa、4Mpa、0.8Mpa、0.8Mpa,回油温度分别是21℃、21℃、20℃、20℃、21℃。L10-PS3123,含水22%,管线长度750m,投球前油压3.2Mpa,投球时间分别是8:00、9:00、10:00、11:00、14:00

6、,投球后油压分别是3.9Mpa、4Mpa、4.1Mpa、2.9Mpa、2.8Mpa,回油温度分别是17℃、17℃、17℃、18℃、18℃。L8-PS3101,含水98%,管线长度315m,投球前油压0.48Mpa,投球时间分别是8:00、9:00、10:00、11:00、14:00,投球后油压分别是0.5Mpa、0.5Mpa、0.45Mpa、0.4Mpa、0.4Mpa,回油温度分别是18℃、18℃、18℃、18℃、18℃。5根据实验数据可以看出,含水高于90%、管线长度在500米以内的单管井通球前后油压变化不大,而含水在80―90%的单

7、管井管线长度在500米以上的单管井通球后油压大幅度上升,在球到达计量间后压力呈逐渐下降趋势,但是根据含水的高低和管线长度的不同,球到达计量间的时间又有所不同,单井在1小时内都可达到计量间,因此我们得出结论,含水大于90%管线在500米以内的单管井可以采取每2天通球1次的通球周期,但是管线大于500米的单管井考虑冬季采出液在管线内滞留时间长,温损大,冬季必须每天通球一次,而含水在80―90%的单管井管线长度在500米以上的每天通球1次就可保证生产。而正常生产油压在3MPa以上的单管井,含水基本都在80%以下,通球后油压呈大幅度上升趋势,整

8、个通球过程中油压在最后下降的幅度只在1MPa以内,无法保证油井的正常生产,因此得出结论,含水在80%以下,管线长度在500米以上的单管井不适合采用单管通球集输工艺,建议采用加热器和通球两种工艺相结合的生产方

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。