浅析筛分机换型改造.doc

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1、浅析筛分机换型改造摘要:文章对韶关发电丿一300MW机组输煤系统筛分设备的工作原理及构成进行了介绍,分析了筛分设备在使用和检修中存在的问题,提出改造方案,并对改造前后的优缺点、效果进行了比较。关键词:筛分机;换型改造;高幅振动筛;优点;经济效益;社会效1刖吞韶关发电厂300MW输煤系统在碎煤机入口前安装的除“三大块”设备采用的是往复摆动式SBS型筛分机,其设计出力是1000吨/小时,瞬间最大出力为1200吨/小时。在日常使用及维护中发现该筛分机存在筛分效果差、故障率高、维护工作量大口困难等缺点,为了提高筛分效果,减少检修工作量、满足安全生产要求,有必要

2、对英进行改造。2原往复摆动式筛分设备概述2.1SBS型摆动筛分机工作原理SBS型摆动筛分机工作原理:原煤由进料口进入往复摆动筛分机,经入料口导料板被导入由数级梳齿及梳齿轴组成的筛面,经数级梳齿轴上梳齿及清扫齿的往复切割、拨动、撞击,使小于25mm的原煤由筛孔中落下到下一转运站输煤皮带,而大于25mm的原煤则被各级梳齿轴导入末级梳齿轴,经落料管导入碎煤机进行破碎。2.2结构组成SBS型往复摆动筛分机主要由传动系统、梳齿装配、机座、机壳等组成,其中传动系统主要由电机、减速机、联轴器、传动轴、曲柄、摇杆及主从动连杆等组成,它是筛分机的运行驱动部分。而梳齿装配

3、结构又由梳齿轴、清污齿、梳齿、隔套、轴承座等组成,该部件是筛分机的核心部件。整台往复摆动筛分机共由10根梳齿轴组成,其上装有等间距的梳齿及清污齿,由此而组成筛分工作面,为保证其溜料通畅,整个筛面角度为15°o2.3存在问题2.3.1SBS型往复摆动筛分机由10条梳齿组成,由于各梳齿摆动角度小,原煤易粘在梳齿上,经梳齿I'可的挤压而变得坚硬并难以清理,造成筛孔变得越來越小,甚至出现筛孔堵塞的现象,筛孔堵塞后,严重降低了筛分效率,造成大量粒度小于25mm的原煤煤需要通过碎煤机才能落到下一级皮带,如此大量的煤经过碎煤机,一方血容易造成碎煤机因堵塞造成电流过大

4、,其至出现碎煤机因过负荷而导致易熔塞熔化的现象。另一方面因碎煤机长期过负荷运行,碎煤机环锤、破碎板、筛板等部件也容易磨损,从而增加了碎煤机的检修频率和检修工作量。2.3.2SBS型摆动式筛分机各梳齿轴是通过传动系统的主、从动连杆、摇杆及曲柄等来传递动力而运行,由于筛孔经常堵塞的原因,一方面造成筛分机长期过负荷运行而导致摇杆与各主、从动连杆连接处轴承振动及噪音大,另一方面还造成传动系统受力过大,经常导致曲柄焊接处脱焊断裂而不得不加班抢修处理。再有就是各梳齿轴两端轴承密封性差,粉尘易进入两端轴承里,加上梳齿轴承多达三十个之多,且受检修、更换轴承狭小空间限制

5、,造成检修困难。另外,由于原筛分机结构复杂,大修一台筛分机一般都需十五天的时间,不但影响输煤系统的安全运行,还影响到掺烧工作。3问题的解决:更换新型筛分设备为了找到一种结构简单、检修方便快捷且筛分效率高还不易堵煤的筛分设备,经过长期跟踪、了解各兄弟电厂筛分设备的使用情况,最终我们选定了一种新型的筛分设备:GFS-2036型高幅振动筛。该设备筛面不易堵塞,具有较高的筛分效率,而且结构简单,便于维修。相比SBS型摆动筛分机,具有很大优势,因此我们决定对筛分机进行换型改造。2.1工作原理GFS系列高幅振动筛是采用大振幅、大振动强度、较低振频和自清理筛面来完成

6、湿粘物料的筛分过程。设备运行时,电机通过软连接装置带动激振器转动,因为激振器是由偏心块组成的,所以会在转动的同时发生振动。由于激振器是通过轴承固定在筛板轴上,而轴承座与减振弹簧相连接,所以电机的转动势能最终转变为筛板上下振动的动能。原煤通过导煤槽进入筛分机,经过筛板大幅度的振动、撞击来进行筛分。3.2两种筛分机优缺点比较3.2.1SBS型往复摆动筛分机结构复朵,检修工作量大、检修时间长,且传动系统振动大、噪音也人,密封性差,筛孔易堵塞且难清理。而高幅筛的结构比较简单,检修工作量小且检修方便快捷,检修时通常是将整块筛板更换即可,由于筛条材料为耐磨材料,不

7、易磨损,因此更换周期长,即使更换筛条也可随时停机更换,不用等待机组大修进行,维修方便,且筛分效果好,筛孔不易堵塞。3.2.2SBS型往复摆动筛分机使用的是一台30kw电机作为传动系统的驱动动力,而在设备出力、筛分粒度不变的情况下,高幅筛所需要的是两台llkw电机提供振幅动力即可。因此高幅筛也是一种耗能较低的设备。4改造后效果4.1经济效益4.1.1通过近半年的使用,高幅筛筛面积煤较少,基本消除了筛面堵煤现象,提高了筛分机的出力,减少了碎煤机的负荷,同时也消除了碎煤机堵煤现象,延长了环锤、破碎板、筛板的使用时间。另外由于高幅筛检修工作量少,检修也方便,大

8、大提高了设备安全运行的可靠性。表1改造前后效果统计表在改造完成半年后,统计筛碎设备缺陷的情况对

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