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时间:2020-03-08
《数控机床及其维护 第2版 教学课件 作者 刘战术 窦凯 吴新佳第8章.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、第八章数控机床的维护与维修8.1数控机床的日常保养8.2数控机床的故障诊断8.3数控机床的维修举例作业8.1数控机床的日常保养1.数控机床日常维修的目的。2.数控机床日常维护的内容1)定期清扫数控机床控制柜的通风散热系统2)防止灰尘进入控制系统3)定期检查和更换存储器电池4)经常检测电网电压5)数控系统机械参数的备份6)数控机床长期不用时的维护8.2数控机床的故障诊断8.2.1数控机床故障的分类1.有报警显示和无报警显示的故障2.电气故障和机械故障3.破坏性故障和非破坏性故障4.人为故障和软故障8.2.2数控机
2、床故障的诊断方法1.系统诊断程序诊断法2.初始化复位法3.梯形图诊断法4.备件置换法5.交换法:6.功能参数封锁法7.功能程序测试法8.直观测试法9.远程诊断法8.3数控机床的维修举例例1:配备FANUC-0M数控系统的半闭环控制立式加工中心,机床工作2~3小时出现报警“X轴伺服电机过载!”,停机休息1小时后故障解除。之后,机床开机即出现“X轴伺服电机过载!”报警信息,致使机床无法工作。分析:从故障过程看,不一定是伺服电机过载,但故障点一定在伺服系统、伺服电机和通讯线路。排除:首先,检查伺服电机,未过热。其次,
3、检查线路。将X轴伺服电机的电源线和信号线与Y轴对调,重新开机,故障表现为“Y轴伺服电机过载!”,判定伺服系统不存在故障。估计可能是编码器存在故障,对调X轴、Y轴编码器(电机尾部),重新开机,故障转移至Y轴,最终判定故障在编码器。经FANUC经销商验证为编码器电路损坏,重新更换编码器后系统恢复正常。解释:数控系统开机时,会向伺服轴发送验证脉冲指令串,以确认伺服系统工作是否正常。当脉冲编码器损坏,系统开机后向伺服系统发送的脉冲指令串,无法得到回馈,即认定为电机过载。例2:某配备SIEMENS数控系统的立式加工中心,
4、运行中出现“主轴润滑失败!”故障,机床停机。分析:此故障明显为PLC范围故障。根据机床构建的功能设置,该机床的主轴箱传动功率较大,机床本身配置有恒温冷却润滑油箱,并在主轴箱内的出油口处设置油压检测传感器,PLC程序中设置工作条件“油压不足,数控机床不能工作!”。此故障的原因是主轴箱润滑油压力不足所致。例3:某配备FANUC数控系统的立式加工中心,当换刀臂平移至C位时无拔刀动作,如图所示。动作为液压系统控制。分析:自动换刀的初始状态是换刀臂在B位置,主轴保持要交换的刀具。换刀动作顺序:换刀臂左移(B→A)→换刀臂
5、下降(从刀库中拔刀)→换刀臂右移(A→B)→换刀臂上升→换刀臂右移(B→C,抓住主轴中的刀具)→压刀缸6下降(主轴松刀)→换刀臂下降(从主轴中拔刀)→换刀臂旋转180°(两刀具交换)→换刀臂上升(将新刀送入主轴)→压刀缸6上升(抓刀)→换刀臂左移(C→B)→换刀臂下降→换刀臂左移(B→A)→换刀臂上升(还刀入库)→换刀臂右移(A→B),换刀动作结束。换刀臂平移至C位而无拔刀动作时,引起的故障可能有以下几种:(1)S2无到位信号(2)松刀开关S4无信号(3)Y1电磁阀未动作(4)Y3电磁阀未动作检查发现S4未动作
6、,电磁阀有动作。进一步检查发现为S4接近开关与感应块的间隙过大,经调整后故障排除。控制原理图结束
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