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1、万方数据第28卷第4期209年8月炼钦JRONMAKINGV01.28.No.4August2009梅钢炼铁系统节能减排技术进步刘代德蔡善咏(宝钢集团上海梅山钢铁股份有限公司)摘要对梅钢炼铁系统节能减排技术进步进行了总结,通过坚持系统创新、持续改进、优化指标、节能减排,追求环境友好,降本增效,努力实现炼铁生产可持续发展。关键词炼铁系统创新节能减排降本增效梅钢现役3座高炉,总有效炉容3780m3;3台烧结机,总面积440m2;2×55孔JN60—6型焦炉,炭化室高度为6m。近年来,梅钢坚持系统创新,注重节能减排,降本增效,努力实现炼铁生产可持续发展。1坚持技术创新、追求技术领先提升创新体系能力,
2、不断推进研发、工程、持续改进三大体系的协同互动,追求技术领先,实现重点领域突破,不断掌握炼铁生产核心技术,培育具有自主知识产权的专有技术。近年来的主要技术创新点如下。1.1高炉工序(1)新开高炉快速达产。梅钢2号高炉有效容积l280m3,2004年3月点火投产,第5天利用系数即达到设计水平。目前利用系数一直维持在2.5以上。(2)内燃式热风炉的高风温技术。在低热值全高炉煤气烧炉的内燃式热风炉上,2号高炉保持年平均风温≥1220℃。(3)高炉两段式喷煤技术研究。从2005年1月开始至今,炉身喷煤在2号高炉上实现了浓相输送、高顶压条件下的正常喷吹,并实现r炉身喷煤的在线监测和自动化控制。(4)梅钢
3、高炉经济喷煤技术的开发和应用。2003年通过引进新技术对高炉喷煤系统进行改造,实现高挥发分混合煤喷吹、一罐对三炉供粉、风口双枪喷煤、浓相输送比达到60—80ks/kg气,高炉喷煤比由2004年的99.3ks/t逐步攀升,2007年达到159.2ks/t,2008年达到161.2ks/t(见图1)。(5)高效高炉长寿技术的研究开发。3号高炉170150皇130莛⋯90701j17I2_993Ill一代炉龄服役已超过13年,保持利用系数2.21。至2008年8月,单位炉容产铁量已达10000t/m3以上。1.2烧结工序(1)高配比梅山铁精矿粉烧结技术。针对梅精粉矿物组成复杂、制粒性能和烧结性能差的
4、特性,采取措施,获得烧结生产较好指标(见图2)。烧结机利用系数达1.35—1.60t/(m2·h),转鼓指数达80%一84%,固体燃耗降至46ks/,以下。(2)烧结生石灰配料消化系统使用双轴消化器。2005年10月,3号烧结机生石灰消化器投入后,料层透气性得到改善,烧结过程波动减少,产、质量提高,能耗降低。(3)燃料分加技术的有效应用。2006年5月燃料二次分加工艺投入正常使用,使用外滚煤,改善了燃料燃烧的动力学条件和料层透气性,强化了烧结生产,提高了烧结矿产、质量,固体燃耗下降。1.3炼焦工序(1)焦炉长寿技术。梅山l、2号焦炉炉型为58一Ⅱ型,l号焦炉投产于1970年7月31日、2号焦·
5、35·万方数据图2梅钢炼铁系统近年来的烧结生产指标炉投产于1971年4月14日。到2008年3月已连续服役39、38年,累积生产焦炭2848万t,焦炉的炉龄大大超过硅砖焦炉25年的设计寿命。停役前,1、2号焦炉的生产水平保持在84.3炉/(日·座)。(2)炼焦配煤优化研究和应用。经过多年的生产实践,梅钢在炼焦配煤优化上进行了系统的研究,并积累了丰富的配煤炼焦生产经验,并在相关领域取得了多项专有技术。2注重节能减排、追求环境友好钢铁企业是仅次于电厂的SO:排放大户,而烧结过程排放的SO:约占整个钢铁企业排放总量的60%;钢铁企业又是用水、排水大户,不但大量消耗宝贵的水资源,同时排放大量的工业废水
6、;同时,钢铁企业还是烟尘排放大户。为严格执行环境保护政策,实现町持续发展,近年来,在节能减排方面采用了多项新技术。2.1实施西排口污水综合治理及中水回用工程该项目目标是:经污水处理厂处理的水,水质必须达到【Ⅱl用标准,满足公司用户要求,最终达到“零”外排;在减少污水排放的同时,达到实现吨钢耗新水.6m3/t,工业水重复利用率97.5%的目标,整个工程投资1.2亿元。该项目2006年9月投用后,烧结、炼焦工序耗新水下降为零,高炉耗新水小于1t/to2.2烧结脱硫梅钢3号烧结机烟气脱硫工艺技术,采用宝钢自主集成创新的气喷旋冲湿式石灰石一石膏法。2008年5月14日通过验收。整个工程投资约6000万
7、元,每年町减少SO:排放量约6000t。投用后,烧结烟气脱硫率即达到90%。通过进一步调试,目标达到95%以上。2.3干熄焦梅钢公司的炼焦生产分为两个阶段,1970—2008年主要为3座4.3m65孑L焦炉生产,建设时间.36.早,技术装备水平差,环保水平落后,2007年12月和2008年3月分别将3号焦炉和1、2号焦炉停役。目前在役生产的lA焦炉投产于2007年12月18日,1B焦炉投产于200
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