客车舱门漏水工艺性分析

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1、客车舱门漏水工艺性分析文/李渤江张伟民安徽安凯汽车股份有限公司,合肥230051摘要:本文以安徽安凯汽车股份有限公司作为研究对象,对舱门漏水形成的原因进行系统分析,通过设计结构优化、装配工艺完善等多项措施并举,实现舱门密封性能的提升。关键词:舱门漏水密封工艺客车舱门漏水是常见的问题之一,严重影响着客户对产品的满意度,从舱门密封结构着手,结合舱门焊接工艺、胶密封工艺、舱门安装调整工艺,环环相扣,从源头把控,杜绝舱门漏水的质量问题。一、客车舱门漏水原因分析舱门漏水主要因舱门密封不严实引起,而造成舱门密封性差的因素主要有以下几个方面:1、舱门止口设计结构不合理,仅依靠止口上

2、的密封胶条进行单层密封,当舱门本身存在局部变形、止口精度误差、雨水量过大等状况时,易产生漏水的情况。2、舱门止口焊接误差,造成密封条过压或压紧不足,密封条过压时间过长,容易造成密封条变形,压紧不足,舱门与胶条之间存在缝隙,引起漏水。3、舱门止口周边打胶密封不完整,尤其在焊接对接接缝处或焊接缺陷部位,打胶密封不到位极易引起漏水问题的产生。一、舱门漏水解决方案针对上述主要问题,可从以下几个方面着手,实现舱门密封性能的提升。1、在舱门上止口上沿增加导水槽,可有效导走大部分的雨水,减轻密封胶条的密封压力,另一方面,在舱门内侧蒙皮部位增加密封条,与止口上密封条配合使用,有效提高

3、舱门密封性能。更改前更改后为进一步提高舱门挡条与密封胶条之间的密封性能,舱门胶条内侧可添加丁基密封胶,此类型的胶一直处于非固化状态,丁基密封胶能有效实现止口与胶条之间的密封。更改前更改后挡条焊接定位工装2、舱门止口焊接误差主要是人为因素,操作人员经验不足,责任心不强均能引起此问题产生,通过增加定位工装来消除人为因素影响。33、舱门止口部位焊接后,需对焊接接缝以及焊点部位打胶密封,严格控制此处的打胶质量是关键,胶嘴的切割形状、胶枪的气压、胶枪移动速度均有影响,在经过一系列验证后,在胶嘴直径6-8mm处用美工刀切割45º斜角最适合此部位的打胶。在生产工艺达到要求的情况下,

4、舱门止口尽可能采用整体成型件,这样会大大减少焊接接缝,漏水的概率自然会下降。改进前改进后不同的舱门结构引起漏水的原因可能有差异,舱门结构人员尽可能从结构着手进行实现密封,减少胶条、密封胶等易老化件的应用;舱门在焊接装配过程中,适当增加工装卡板的应用,提高装配精度;组装车间在舱门组装过程中,严格检查舱门的密封效果,只有各相关部门协同配合,舱门漏水的问题才会迎刃而解。参考文献[1]文广南.客车行李舱门四连杆机构的探讨[J].客车技术与研究.2003.(3)[2]王铁钢.客车侧舱门设计[J].客车技术与研究.2006.(1)[3]郭建军.客车行李漏水问题的工艺改进[J].客

5、车技术与研究.2001.(2)

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