各种事故案例分析

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1、1.提升机断绳事故案例及预防[案例一]某矿主井,提升机为XKT2×3×1.5型。当西箕斗正在卸煤时,信号工通知司机井下无煤。司机没有注意仓满红灯已亮,在松绳警铃已响的情况下,开车把西箕斗习惯地下降到井口水平,然后停车。实际此时箕斗仍卡在卸载位置,松绳已达24.5m。箕斗突然下落,在机房外50m的机电科长听到井筒巨响,到机房问司机,司机还不知已发生断绳坠斗事故。此事故造成提升机停运38.5小时。[案例二]某矿主井,提升机为2JK一3/11.5型。煤仓信号工发现仓满但时间已太晚,松绳保护又失灵,司机发现

2、松绳时已松绳30m,钢丝绳已打卷,去找钳工处理,钳工还未赶到就已发生断绳坠斗事故。此事故造成提升机停运42.5小时。原因分析:箕斗被卡住,引起松绳;保护装置不完善;司机注意力不集中。预防措施:设置可靠的满仓保护装置;改造扇形门底卸式箕斗的结构;天气寒冷季节,根据具体情况制定安全措施,防止箕斗冻住;加强对曲轨及箕斗的维护;提高松绳报警保护的可靠性;增设必要的闭锁和信号显示装置。加强对司机和信号工的安全培训,强化安全意识,增强责任心,提高分析处理突发情况的能力。2.过卷、蹲罐事故案例及预防[案例一]某矿

3、主井罐笼提升,提升机为2BM2500/1520型。某日凌晨正在提升时,正副司机都在打盹,由于自动减速及限速保护失灵,未能及时减速,造成过卷。南罐上冲14m,被天轮二平台挡住,钢丝绳断裂。由于防坠器动作,没有造成坠罐。[案例二]某矿老副井。某日当班司机3人全是女青年,正在提人时,其中2名司机在室内追逐嬉戏,分散了操作司机的注意力,又因自动减速装置故障,司机没能及时采取措施,发生蹲罐事故,造成1人重伤,3人轻伤。[案例三]某矿副井,正在提升人员时,由于深度指示器传动伞齿轮轴断,设置在其上的所有保护均同时

4、失效。由于司机精力不集中,没能及时发现,以致全速过卷,上罐过卷6.2m,下罐蹲罐。该井井底虽有5.8m过放距离,仍有22人受伤。原因分析:保护装置失效;司机精力不集中,未能及时准确采取有效的补救措施;操作错误以及安全设施不完善。预防措施:提高司机技术操作水平,加强劳动纪律,增强司机责任心;完善安全保护装置;按《煤矿安全规程》的要求设置过卷高度和过放距离。3.检修操作事故案例及预防。[案例一]某矿主井提升机检修,因停产检修项目安排过多,工人接连加班加点,疲劳过度,精力不集中。在清洗常用制动缸时,制动缸

5、活塞吊起不当,操作失误,以致掉下,将一名检修工人砸倒在地下室地板上,因伤势过重死亡。[案例二]某矿主井进行例行检修,该井有2台提煤提升机,井底有南北两部装载设备,都在检修。在对南部装载设备进行检修时,北部装载设备已检修完毕,进行试验提升。北部箕斗刚提起,活动溜嘴动作,煤仓大量水煤泥喷出,射向南部装载设备悬臂架处,使悬臂架移动,将一名正在检修的焊工卡住,窒息死亡。[案例三]某矿2名检修工人在井架下对吊起着的、没有支护稳定的备用箕斗进行检修,箕斗突然移动,将一名工人挤死。原因分析:设备未处于平衡稳定状态

6、,人处于危险位置检修作业中;没有可靠的安全措施;检修工人连班作业,过度疲劳。预防措施:检修计划必须安排合理,让检修人员始终保持精力充沛,避免因精力不足造成的失误;检修时应严格遵守《操作规程》和《煤矿安全规程》的规定。检修时要有防止事故发生的安全措施,并严格执行。二、倾斜井巷事故及预防倾斜井巷运输事故以跑车事故为主,常见的有钢丝绳断裂、连接装置断裂、连接销穿出脱钩、矿车插销孔磨损、漏销、脱钩及工作人员失误等造成的跑车事故。倾斜井巷跑车事故会损坏巷道内设施、设备,造成重大的经济损失和人身伤亡等。对倾斜井

7、巷运输事故发生的原因进行分析,从中汲取教训,有针对性对倾斜井巷运输事故进行有效的防治,对搞好煤矿安全生产具有重要意义。[案例一]1998年12月16日,某矿综采队用木楔掩重车,造成3辆矿车放大滑。当日中班,综采队带班班长带领7名工人,回收输送机机架和托滚,装了6车,放在二部机头车场,由于挡车器被溢煤淤住,他们用木楔掩住载车,后由班长兼绞车司机巩某和工人陈某分别把2辆载车放到2部机头车场下124m坡度较小有淤煤的地段,在放第3车时,班长安排其余6人跟车到有淤煤的地段清道拥车。当6人沿斜巷向下走了一段距

8、离时,由于上车场载车没掩牢,被下放的绞车钢丝绳刮倒,造成余下3辆载车游动放大滑,将2名躲闪不及的工人撞成重伤,其中1名因伤势过重,抢救无效死亡。事故原因:(1)违章指挥,违章作业。上部车场停放矿车没使用挡车器,没有专职的把钩人员,人员跟车行走。(2)安全设施不完善,变坡点下方没安设挡车栏。[案例二]1992年9月17日,某矿因违章超挂车,拉坏回头滑轮,带绳跑车拉翻小绞车拐倒抬棚腿及抬棚落架,造成冒顶,一死一伤。事故原因:(1)违章指挥,违章作业。11.4kW调度绞车提

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