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时间:2018-11-13
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1、提高原稳轻油产量1.选题理由随着油田生产任务增大,综合利用油气资源与提高油田经济效益,提高我站轻烃产量是我们在工作中的首要任务。减少环境污染,保障原油储运安全。2.现状调查老爷庙联合站原油稳定装置设计处理、轻烃产量、原油稳定装置运行效率低。表12009年7-10月份日平均轻油产量表月份789107-10月份日平均产量(吨)月平均日产量(吨)6.446.487.975.236.533.活动目标根据实际生产情况,及原稳系统设计处理量,提高原稳系统的轻油产量,降本增效,使轻油日平均产量提高2-3吨,达到日产轻油10吨的
2、目标。4.可行性分析4.1原稳装置进油量有保障。4.2原稳装置投产后,稳定气压缩机并未投运,原稳塔未在设计参数运行,有改进余地。4.3小组成员技术水平高、实际操作经验丰富,具有分析处理工艺和设备问题的能力。4.4结论:达到日产量10吨完全可行。5.原因分析及要因确认5.1从人的因素分析对轻油产量的影响包括:5.1.1员工技术水平。5.1.2员工经验不足。5.2从设备机器方面分析:5.2.1空冷器出口温度控制不合理。5.2.2原稳塔底温低。5.2.3原稳重沸器调节阀动作缓慢。5.2.4原稳塔压力高。5.2.5原稳塔
3、设计问题。5.2.6换热器换热效果差。5.3从原料方面分析:5.3.1来液量不稳。5.3.2来料含轻烃组分低。5.4从环境方面分析:5.4.1环境温度变化。5.5从操作规程方面分析:5.5.1.操作规程未优化。5.6要因确认:表2要因确认序号原因影响确认1员工技术水平参数调节、设备操作不规范非要因2员工责任心不强参数观察及调节不及时非要因3重沸器导热油调节阀动作缓慢导热油调节阀动作不够及时,调节缓慢,造成重沸器温度变化较大非要因4原稳塔底温度低温度未达到合理的范围,轻烃产出率低要因5空冷器出口温度控制不合理如果出
4、口温度过高,轻烃产量低非要因6来料含轻烃组分低来油含轻组分低的话,轻烃产量低,非要因7原稳进料波动大进料波动大影响系统的稳定运行,造成产量低非要因8操作规程未优化现有操作规程与实际生产现状脱节非要因9塔顶压力高原稳塔未在设计参数内运行,达不到最佳效果,造成轻烃脱出率低要因6.制定对策小组成员从制约轻烃产量的主要因素:装置温度和压力参数等方面,对2009年7月-2009年10月的生产数据进行统计与原稳设计参数进行对比并得出结论。表3装置压力、温度参数对比表序号项目实际值设计值结论1原稳塔压力0.17MPa0.05M
5、Pa塔压过高2塔顶温度88℃92℃温度稍低通过上述图表,我们针对温度和压力采取以下措施:6.1温度6.1.1调整导热油系统;6.1.2对进料量进行控制。6.2压力投运稳定气压缩机7.对策实施7.1温度:7.1.1将导热油退出系统。7.1.2将退出的导热油进行再生。7.1.3将再生后的导热油加入系统。7.1.4加入少量新导热油。7.1.5调整原稳重沸器控制阀的PID系统。7.1.6控制稳前泵的调节阀开度为30%以上。7.2压力:7.2.1制定稳定气压缩机的操作规程。7.2.2对稳定气压缩机的流程进行改造。7.2.3
6、投运稳定气压缩机。7.2.4对投运后的参数进行优化。以下两图是稳定气压缩机投运前后的对比图1老爷庙联合站稳定气压缩机停运时原稳流程至油气脱水部分273管线外输未稳定原油至埋地污水罐至液化气分馏塔0.45MPa78℃0.17MPa92℃0.17MPa50℃导热油自系统来导热油回系统0.18MPa116℃0.50MPa200℃240℃0.50MPa95℃0.18MPa55℃0.55MPaV-1101P-1101E-1101T-1101E-1102V-1102P-1102E-11030.18MPa92℃原油缓冲罐原稳塔
7、原稳重沸器三相分离器图2老爷庙联合站原油稳定装置设计流程图至油气脱水部分273管线外输未稳定原油至埋地污水罐至液化气分馏塔0.45MPa78℃0.05MPa92℃0.03MPa50℃0.30MPa导热油自系统来导热油回系统0.10MPa116℃0.50MPa200℃240℃0.50MPa95℃0.25MPa55℃0.55MPaV-1101P-1101E-1101T-1101E-1102V-1102C-1101V-1103P-1102E-11030.1MPa92℃原油缓冲罐原稳塔原稳重沸器三相分离器稳定气压缩机出口
8、分离器8.效果检查我们将2009年11月~2010年2月份,稳定气压缩机稳定运行后的轻烃产量进行了统计,结果如下:表42009年11月-2010年2月份日平均轻油产量表月份111212日平均产量(吨)月平均日产量(吨)10.7710.5111.1911.6411.03由上表可以看出,通过投运稳定气压缩机、参数调整优化等改进措施,使原稳装置的轻油产量有了明显提高。9.巩固措
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