发电机失磁跳闸原因分析及防止对策

发电机失磁跳闸原因分析及防止对策

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1、发电机失磁跳闸原因分析及防止对策  〔摘要〕叙述了大武口发电厂相继投入运行的JLQ-500-3000型交流励磁机(主励磁机)、YJL-100-3000交流永磁机(付励磁机)和GLT-S型励磁调节器,在运行期间,其发电机低励磁失磁保护先后动作跳闸了11次,严重危及西北电网及宁夏电网的稳定运行的情况,分析了失磁保护动作的原因,制定了相应的防止对策。  1发电机失磁跳闸的典型事例  (1)1987年9月14日19:23,发现3号机主励磁机炭刷冒火,电气运行值班人员在处理过程中,由于维护经验不足,调整电刷弹簧压力时将正、负极

2、同时提起,使运行中的发电机励磁电流中断,造成失磁保护动作,3号机出口208开关跳闸。  (2)1987年11月28日,全厂2,3,4号机组运行,1号机组停运,总负荷280MW,4号机组带80MW负荷运行。8:15,4号机励磁系统各表计指示摆动,随之出现“励磁异常”、“强励限制”、“保护动作”等光字。4号机210开关跳闸,励磁调节B柜DZB开关联动,经查低励失步保护动作,励磁回路未发现异常情况。8:21,将4号机并入系统,当负荷加至80MW时,4号机再次出现上述现象,210开关跳闸。经分析认为励磁调节器有隐蔽性故障,故

3、启动备用励磁机运行。4号机励磁调节柜停运后,经检查发现A柜综合放大器和电压反馈的R15电阻、C3滤波电容焊点孔位偏移,接头开焊脱落引起反馈电压波形畸变,导致励磁运行参数摆动,造成瞬间失磁。  (3)1989年6月29日,1,2,3,4号发电机运行,全厂总出力395MW。9:20,1号机无功负荷由65Mvar降至0,并出现“强励动作”、“强励限制”、“过负荷”光字,2号机出现“强励动作”、“强励限制”、“过负荷”、“失磁应减载”光字,调整1号机无功负荷把手加不上,急将调节器由“自动”倒为“手动”方式,将无功负荷增加到4

4、0Mvar,同时调整2号机无功负荷,使两台机组各参数趋于稳定。经查1号机有“低励失磁”动作信号,由于值班人员精心监盘,反应敏捷,处理果断,避免了一次1号机失磁跳闸事故(同年6月6日曾发生过上述同样的现象,即造成了跳闸)。事后经分析认为电网无功负荷欠额较大,引起发电机无功负荷超过允许值,各机发生互抢无功现象。  (4)1989年6年30日,1、2、4号发电机运行,总负荷295MW,3号机备用。1号机带有功负荷95MW,无功负荷56Mvar,17:15,1号机无功负荷同时升至80Mvar以上,随之1号机的所有表计指示到零

5、,001MK开关跳闸,出现“保护动作”光字,查系失磁保护动作跳闸。停机后立即检查励磁回路,发现1号机主励磁机失磁开关LMK(系CO2-40/02型直流接触器),原设计容量为40A,实际运行电流达50~60A,一直处于“过载”工况下运行,久而久之过热造成弹簧压力降低,接触不良,加速过热使其元件老化,触点发热融化将励磁灭磁电阻(ZG11-200型)串入运行,使磁场减弱,造成失磁跳闸。  2发电机励磁跳闸原因分析  2.1归类分析  1986~1994年11次发电机失磁跳闸事故大致原因列于表1。  见表  (1)从表1可以

6、看出运行人员素质及责任占6次,检修人员素质及责任占4次,设备问题占4次,安装单位占3次。纵观这11次事故的比例可清楚的看到运行人员素质及责任占60%,检修责任占40.4%,设备问题及安装质量各占40%和30%。可见加强运行人员的现场业务培训,提高技能,增强值班人员现场判断、处理事故的能力是当务之急,同时也是尽量避免或减少发电机失磁跳闸事故的重要环节。其它原因占到5次,即总事故的45%,这些原因牵扯面比较大,也较为复杂。其中包括:现场人员的管理、技术管理、有关单位的管理、设计单位及制造单位的技术问题等。  (2)从事故

7、发生周期和时间也可较为明显的看到,新投产的设备不论是从设备运行状况和人员责任都有一个转化过程。随着设备运行的逐渐稳定,各个元件参数、定值以及各项技术资料、管理制度的不断修改完善,事故率在逐年减少。再者,事故跳闸时间大多集中在夏季,因夏季西北气候干燥闷热,由于晶体管保护元件易受气温、湿度、环境影响,参数不稳定。每逢夏季加强对晶体管保护的管理、检查、维护也是一个不可忽视的问题。  2.2技术分析    同步发电机在运行过程中,可能会全部或部份失去励磁,其原因大致可分为以下几种:  (1)励磁回路开路,励磁绕组断线。如:灭

8、磁开关、接触器误跳闸,磁场变阻器接头接触不良,励磁回路开路,可控硅励磁装置中部份元件老化、开焊、损坏等。  (2)励磁绕组长期发热,绝缘损坏接地短路。  (3)系统振荡,功率发生严重不平衡,系统吸收大量无功负荷,静稳定遭破坏,发电机组抢无功,原动机系统失灵或反应迟缓引起发电机失去平衡,振荡、失磁跳闸。  (4)运行人员误调整,如:调节器运行方式

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