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时间:2018-09-04
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1、工程实例分析----水解酸化池的运行控制与影响因素工程实例分析----水解酸化池的运行控制与影响因素 1、前言水解处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同,将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段,即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程,从而改善废水的可生化性,为后续处理奠定良好基础[1]。目前,该工艺已在某水务某污水处理厂得到成功应用,并取得了良好
2、的效果。 2、设计简述本工程水解酸化池分为两组,单组设计水量为2万m3/d,设计平均停留时间为5h,最大流量下停留时间为,平面尺寸为×,由于施工设计等原因,有效容积为7327m3,实际平均停留时间为,最大流量下停留时间为,每池采用31套布水器,每池设计14套排泥管。 3、目前运行情况目前运行效果良好,COD去除率为%,BOD5去除率为%,SS去除率为%,氨氮去除率为%,总磷去除率为%。 4、控制参数与影响因素结合某水务某污水处理厂的实际运行情况与相关的理论研究,水解酸化池的主要控制参数和影响因素包括污泥浓度、水力负荷、泥位控制等。污泥浓
3、度污泥浓度是水解酸化池的最重要的控制参数之一。水解池功能得以完成的重要条件之一是维持反应器内高浓度的厌氧微生物。由于污泥受到两个方向的作用,即其本身在重力场下的沉淀作用,及污水从下而上运动造成的污泥上升运动,因此污泥与污水可充分接触,达到良好的截留和水解酸化效果,目前污泥浓度控制在14g/l,污泥层厚度在—之间。一般建议污泥浓度控制在10-20g/l可达到良好效果。水力负荷水力负荷主要体现在上升流速和配水方式的设计上,上升流速是设计水解酸化池的主要参数,一般建议上升流速设计在//h,目前运行上升流速在/h;配水方式采用小阻力配水,穿孔布水管每
4、池31套,主管为DN200,长为11m,在管子两侧45°方向开孔,每管14个孔口,具体见图1。在进行适当改造后,分枝状形式的配水形式基本上达到了配水均匀的目的。 图1穿孔布水管示意图图2排泥管示意图泥位控制目前水解酸化池实际运行中最主要控制参数是泥位控制。每池距池底处分别设计14根排泥管,管径为DN200,每根排泥管均匀设置14个孔口,孔口形式见图2,每根排泥管负担面积。水解酸化池排泥方式采用高水力负荷排泥,通过排泥以控制污泥面高度,高水力负荷时排泥的优点是易于控制污泥面高度,可采用泥位计控制排泥,这样系统的稳定性比较好;缺点是高负荷时污泥
5、层膨胀率较大,污泥浓度低,后续污泥浓缩负荷大,而排泥量不够,则会造成污泥溢出,对后续工艺产生不良影响。而低水力负荷时排泥浓度高,污泥排放量少,提高污泥脱水效率。但后者缺点是对污泥层的控制不易掌握,排泥量过大会造成系统中污泥总量减少而影响处理效果[2]。目前控制水解酸化池上清液在—,污泥龄在6d左右,可达到良好的处理效果。 5、运行结果分析与讨论设计中存在的问题布水方式配水是否均匀是影响水解酸化效果的重要因素,设计采用上部管渠配水的分枝状配水方式,由于水解池较长,前端水量大,上升流速可达2-3m/h,而末端水流较小,流速低,很难达到布水均匀效
6、果。针对这一问题,对前端阀门进行改造,减少其进水,增大中部末端的水量,改造后布水均匀,处理效果有明显提高。水解酸化池的配水均匀性问题在设计时应慎重考虑。排泥位置设计排泥管设置在距池底处,由于池底部污泥浓度较高,可达20g/l左右,几乎以颗粒形态存在,活性高,吸附水解酸化能力强;污泥层中上部污泥浓度低,主要以悬浮状态存在,活性差,吸附能力弱。而实际排泥时排走的主要是活性强的污泥,而残留系统的却是活性较差的污泥,这样排泥时处理效果会降低。因此设计中应尽量以污泥区的中上部为排泥点。排泥方式目前排泥方式以开启排泥阀门为主,每池14个,共28个阀门,排
7、泥工作量大,不易操作,建议设计考虑采用几组阀门合并设置电动阀门控制为宜。处理效果分析水力停留时间对B/C的影响结合表2水解酸化池出水后B/C有一定的提高,在水解酸化池液位为提升前B/C由提高到,当水解池液位提升后B/C由降到左右,说明停留时间增长,水解酸化池中消耗BOD5的微生物数量增多,反应器向厌氧反应的第三个阶段进行,对于后续的生化处理产生不良影响。 NH3-N去除效果分析(1)水解酸化池去除氨氮机理分析一般认为,污水进入水解酸化池后进行充分的氨化作用,水解池出水氨氮比进水有所增加[3]。而根据某水务某污水处理厂实际运行情况,水解酸化池
8、水力停留时间在,污泥龄在6d左右,水解酸化池氨氮平均去除率达到%,凯氏氮去除率为%,总氮去除率为%;具体分析原因:去除氨氮一般以同化作用、硝化反硝化作用实现,同化作
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