浅谈低压轴封供汽温度异常分析及改造

浅谈低压轴封供汽温度异常分析及改造

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1、浅谈低压轴封系统供汽温度异常分析及改造xxxxxx(xxx热电有限公司)【摘要】针对xxx热电有限公司200MW汽轮机在检修后冷态启动过程中,低压轴封蒸汽温度突然升高异常现象,分析其产生根源,并介绍所采用的技术措施。该问题的解决,消除了设备的隐患,有效地防止大轴弯曲,乃至断裂事故的发生,同时大大缩短了机组启动时间,降低了启动过程中不必要的损耗,保证了机组冷态启动的安全、经济。【关键词】汽轮机低压轴封蒸汽温度突升安全经济1概述xxx热电有限公司200MW机组为哈尔滨汽轮机厂制造的C145/N200-12.75/535/535型汽轮机,型式为超高压、高温、一次中间再热、三缸两排汽、单抽

2、可调、凝汽式。该机组冷态启动时轴封汽源采用一期机组主蒸汽减温减压后蒸汽,蒸汽压力0.8~1.2MPa,温度300~350℃,温度较高,为了适应机组冷态启动工况,轴封系统中设有喷水减温装置,用来降低汽封供汽温度至121~150℃之间,以防汽封体可能的变形和损坏汽轮机转子。2012年两次机组检修后冷态启动过程中,轴封蒸汽温度多次发生突升异常情况,最高时蒸汽温度可高至270℃(温度定值为121~150℃之间),此时轴封供汽温度超出限值温度120℃,造成汽轮机高、中、低压缸汽封热冲击,机组差胀变化异常,不能满足机组启动需要。2轴封系统供汽温度突升原因分析及改造2.1汽轮机设计轴封供汽系统运

3、行方式我厂#4机组辅助蒸汽母管供汽有两路汽源,一路汽源是由一期机组主蒸汽经减温减压后蒸汽接至辅助蒸汽母管;一路是本机高压缸排汽至辅助蒸汽母管;母管蒸汽压力0.8~1.2MPa,温度300~350℃。汽轮机正常运行中,由本机组高压缸排汽提供辅助蒸汽母管汽源,一期汽源作为备用汽源。当汽轮机启动、停止过程中,汽轮机负荷低于30%额定负荷时,汽轮机轴封供汽由一期机组供给;当汽轮机负荷大于30%额定负荷时,高压轴封漏汽能够满足低压轴封用汽,低压轴封用汽由高压轴封漏汽供给,即转换为汽轮机自密封。在汽轮机正常运行中,汽轮机轴封系统设计为自密封式,具有设计合理、安全可靠、系统简单、自动控制能力强等

4、许多有点,且能满足汽轮机任何工况的要求。汽轮机正常运行中经济性较好,既提高了汽轮机的做功能力,又减少了轴封的漏汽损失。汽轮机运行中对低压缸轴封蒸汽温度有如下要求:(1).轴封蒸汽的过热度不应小于50℃,任何特殊情况下过热度不得小于14℃。(1).低压轴封温度要求大于120℃,但不得超过150℃,建议轴封蒸汽温度设定为121~150℃之间。(2).为了避免出现大的热应力而引起汽轮机转子的损坏,高中压缸汽封腔室的轴封汽与转子金属温度之间的温差不允许超过100℃。因低压缸轴封处温度较低,为了防止转子产生过大热应力,必须严格控制汽轮机低压轴封蒸汽温度不高于150℃。我厂机组采用了以下两种方

5、法降低低压轴封蒸汽温度:(1).设置喷水减温冷却器,用凝结水作为冷却介质,直接冷却轴封蒸汽;其温度可以通过温度设定器来设定所需要的轴封蒸汽温度。这种冷却方法能够很好地适应工况快速变化的调节需要。(2).将低压轴封蒸汽管道经汽轮机凝汽器喉部延伸到凝汽器内部,利用轴封蒸汽管道周围排汽冷却。正常运行中低压轴封蒸汽经过冷却后,温度大约下降20~30℃。轴封供汽图2.2低压轴封蒸汽温度瞬间突升的原因分析2.2.1凝结水系统故障,使得轴封冷却水量少,低压轴封蒸汽减温器喷嘴雾化后,不能到达喷水降温作用,造成低压轴封蒸汽温度升高。两次机组启动过程中凝结水压力、流量均在正常范围内,因此可以排除凝结水

6、中断或不足的因素,造成低压轴封温度升高。2.2.2凝结水水质不合格,轴封减温水调整阀结垢或锈蚀,致使调整阀动作失灵或迟缓,当机组启动过程中辅助蒸汽母管蒸汽压力大幅度下降,低压轴封蒸汽的流量会相应的变化,而减温水调整门卡涩或迟缓,使减温水变化滞后于蒸汽流量的变化,造成蒸汽温度突升。低压轴封温度升高后,机组停止启动,热控检查传动轴封减温水调整门动作灵活可靠,减温水调整门卡涩怀疑也被排除。2.2.3机组检修后启动过程中,凝结水中有杂物,造成轴封减温器喷嘴堵塞,造成低压轴封减温器工作失灵,低压轴封蒸汽温度突升。停机后,检修将轴封减温器解体检查,发现轴封减温器喷嘴有部分堵塞现象,经过清理后,

7、机组再次启动,初期低压轴封供汽温度正常,但是机组中速暖机过程中,再次发生低压轴封供汽温度突升现象。机组被迫停止启动,解体发现轴封减温器喷嘴又一次被脏物堵塞。分析原因可能是在机组检修过程中,蒸汽管道或凝汽器内有遗留物或有锈垢,随凝结水进入轴封冷却水喷嘴造成喷嘴堵塞。2.3采取的技术措施2.3.1改造方案通过以上原因分析,已经可以确认是凝结水中杂物或锈垢堵塞轴封减温器喷嘴堵塞,致使轴封减温器无法起到喷水减温作用,解决低压轴封温度突升问题,必须从两方面考虑,一方面是解决提升

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