机组事故跳机现象及处理经过

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1、#1机组事故跳机现象及处理经过一、事故前运行状况运行一值白班,时间:2007年08月01日9时39分#1机组485MW,A、B、D、E、F五台磨煤机运行,总煤量215T/H,A、B引送风机运行,送风手动,引风自动,A、B一次风机自动投入,A、B汽泵自动运行,A、B循环水泵运行,机组控制方式为CCS;6KV厂用电分别由A、B高厂变接带,厂用电快切正常投入。二、事故现象:9:39:21定期工作试启动#1机电泵,机、炉、电光字牌报警,机组负荷到零,检查#1发电机出口5012、5013开关已跳闸,机、炉联

2、锁跳闸正常,6KV1A、1B、1C段快切正常,但6KV1C段切换后造成备用电源进线开关“过流、低电压”保护动作造成6KV1C段失电,A、B、C三台空压机全部跳闸,仪用气压力由0.712MPa下降至最低0.389MPa.就地检查发变组保护为C屏B高厂变A相差动保护动作。三、事故处理过程:1.    9:51:44将6KV1C段备用进线开关6161B开关合闸,09:55恢复公用PCA及公用MCCA、B段电源,启动A、B、C空压机。2.    10:51#1炉MFT复位,10:55启动B磨煤机,10:5

3、6因启动分离器至大气扩容器左侧3A阀电动门开不了造成分离器水位达13.2M引起MFT动作,联系九江维护处理同时派人就地将其摇开。3.    11:28#1机汽机转速到零,投入大机盘车。4.    因两台密封风机入口滤网堵,暂停启炉。11:55将A密封风机入口滤网拆除。5.    12:08启动B磨煤机锅炉点火成功,12:24启动A磨煤机,12:41主汽压7.19MPa,主汽温482度,再热汽压0.29MPA,再热汽温476度,汽机挂闸开始冲转,就地检查盘车未脱扣,手动打闸将盘车脱扣后重新挂闸继续升

4、速,13:09大机定速3000RPM,13:22#1发电机并网;13:47将厂用电切换至本机高厂变接带。14:25启D磨、14:50启E磨逐渐将负荷升至320MW,15:23停电泵。四、事故原因:1.    启动电泵引起1B高厂变差动保护误动导致#1发电机跳闸;2.    由于6KV1C段的快切动作后,备用电源进线6161B开关“过流、低电压”保护动作造成造成6KV1C段失电,是造成事故扩大的根本原因。五、存在问题:1.    在电泵启动时引起1B高厂变“差动“保护动作的原因不明;2.    备用

5、电源进线6161B开关“过流、低电压”保护动作的原因不明;3.    当“空压机控制电源消失”将造成运行中的空压机跳闸,四台空压机控制电源分别接在公用380VMCCA段及公用380VMCCB段,接线设计不合理;建议将部分空压机的控制电源改接到保安PC段;4.    6KV1C失电后造成工业水泵无法“远方”操作,但“就地”可以操作,原因不明。5.    汽轮机冲转后,盘车不能脱扣。6.    全面检查厂用电系统的运行方式,将其调整为正常运行方式;                           

6、     发电部运行                                2007年8月2日白班一值,事故发生前,机组TF模式,负荷660MW;A、B汽泵运行,电泵备用,给水控制自动方式,总给水流量1920t/h左右;A、B、C、D、E、F磨运行,总煤量265t/h左右。12:40根据调试人员安排机组切至TF模式,手动加煤,开始由600MW升负荷,准备做#2机组最大出力试验。13:08:44负荷升至669MW,B汽泵#1瓦X向振动由47.8um突升至151.3um,B汽泵跳闸,电泵联启,

7、B汽泵其他各瓦振动也有突升。总给水流量由1922t/h最低降至1185t/h。13:09:04手动打跳F磨,13:09:12手动打跳E磨,总煤量减至120t/h左右,给水切手动,将电泵并入,加给水至1420t/h左右。13:09:27B一次风机发喘振报警,13:09:42B一次风机喘振跳闸。13:10:20手动打跳D磨,13:10:51B磨一次风流量低跳闸,手动减煤至100t/h,只有A、C磨在运行,将A层等离子拉弧,13:15重启B磨,退出A层等离子。13:44B小机冲转,13:54启B一次风机

8、,将B一次风机并入,14:10启D磨,14:24并入B汽泵,将电泵停运。14:30启E磨,14:38机组重新投入CCS模式,负荷升至600MW。事故处理中,机组负荷最低降至308MW,汽水分离器出口温度最高升至450℃。由于现场领导调度有力,各操作人员密切配合,从而避免了一次机组停运事故,而此次事故也再次暴露出了B小机保护方面存在的问题,因B小机振动是阶跃性的突变,至最高值后仅一秒钟后便又回落,所以将小机振动保护加延时可有效避免小机跳闸,而保护设计中振动也有延时,通过近几次B小机跳

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