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时间:2018-05-01
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1、水电站调速器油压装置控制系统设计的缺陷及优化 1概述 重庆江口水电站装机3100MPa,回油箱容积4m3,重量6吨,介质为空气及汽轮机油,压油箱容积类别为Ⅱ、容积2.5m3,设计温度50℃,设计压力4.6MPa,最高工作压力4MPa,耐压试验压力为5.8MPa. 2改造前油压装置控制系统弊端及常见故障 江口水电站原油压装置控制系统,经过近7年的运行,存在以下弊端和常见故障:油压装置为单一PLC控制,若PLC故障,自动系统即瘫痪,且其运行后期PLC经常死机;控制系统无法显示补气阀是否动作,无法电动和手动补气;检修期间,若
2、断开油压装置系统电源,漏油泵将不能启动,常常造成漏油泵油箱油满溢出;主控制室监控系统无法监视油压装置控制系统动作情况。 3改造后的油压装置控制系统 3.1控制系统控制对象及检测元件 控制对象:压油泵2台,漏油泵1台,卸载阀组2套,压力油罐自动补气阀组1套。 检测元件:压力油罐压力(模拟量1路)、压力油罐油位(模拟量1路)、压力油罐压力开关(4对)、回油箱油位报警开关(开关量2对)、漏油箱油位(模拟量1路)。 3.2控制系统主要功能 控制系统的主要功能有以下几点。(1)实现对各压油泵的自动启停及补气阀的自动补气,维持
3、压油罐压力和油位在正常的工作范围内。当漏油箱油位到达起泵、停泵条件时自动启动、停止漏油泵。(2)实时监测压力油罐、回油箱、漏油箱油位。油位异常时,发出报警信号。(3)实时监控被控设备运行情况,并实现报警功能。(4)实时监测控制系统自身运行情况,并实现报警及切换功能。 3.3控制系统的配置及特点 针对原系统单一PLC故障即导致系统瘫痪的问题,改造后的调速器油压装置现地LCU控制装置配置两套独立而又互为备用的PremiumPLC,其中央处理器集成以太X接口;每套PLC配置控制压油装置所需的输入/输出模块;配置一套现地人机交换平
4、台,采用带以太X接口的触摸屏;还配置有一套8端口的工业级交换机。PLC的以太X通讯模块、带以太X接口的触摸屏与8端口的交换机连接,通过8端口的交换机再与全厂的以太X连接至后台监控计算机,如图1所示。 控制屏设置2台压油泵、2台卸载阀组、1台漏油泵和1台补气阀组的自动/切除/手动运行方式切换开关。设置为自动时,系统按自动控制流程进行控制。手动方式独立于PLC控制回路,当PLC失电或故障时,现地将操作开关切至手动以实现各被控设备的启停。控制屏还设置电源指示灯、事故低油压指示灯、各被控设备运行/故障指示灯。各信号均由通讯上传至计算
5、机监控系统,有效解决了无法在控制室监视油压装置运行情况的问题。 系统运行状态、参数、故障信息等均可通过触摸屏显示,并可通过触摸屏对泵启停参数、油压及油位报警参数、传感器参数进行实时设置。 2台压油泵采用ATS48系列软启动器启动方式,以减少电动机启动时对电X的冲击,减少对某些敏感电子元件的干扰,减少电动机对拖动机械负载泵的冲击,延长泵的使用寿命。 各电动机控制回路电源即动力电源、PLC电源、I/O电源、开出回路电源等相互独立,实现了压油装置检修断开压油泵电源后,PLC能正常工作,漏油泵能正常运行。各电源回路均设置电源监视
6、指示灯,方便监视,并通过电源监视继电器将供电情况引入PLC.压力油罐油压和油位信号、漏油箱油位信号(4~20mA)分别通过一入二出信号隔离器进入两套PLC的AI通道;全部开关量输入信号同时进入两套PLC的开关量输入(DI)通道。 每套PLC控制输出经X套PLC主用闭锁,即只有主用PLC才输出控制实际设备,油泵控制动作逻辑如图2所示。程序优先使用模拟量进行启停泵控制。 当程序判断为压力传感器故障且压力开关正常后,使用压力开关进行启停泵控制。当需要启泵时,经泵轮换逻辑判断,以确定需要启动哪台泵打油。启泵后,当达到停泵条件或泵不
7、正常或卸载阀故障,均会停泵,可以看出,当两套PLC均故障时,不会启动压油泵打油。两套PLC的主备切换原理是利用心跳线来判断主PLC是否还能正常工作。硬件接线上,A套心跳开出连接至B套心跳开入,B套心跳开出连接至A套心跳开入。%S5为PLC系统位,它是由一个内部定时器调控该位的状态变化,时基为100ms,该位对于PLC循环而言是异步的。一旦主PLC不能正常工作,而备用PLC可以正常工作,则备用PLC变为主PLC,原主PLC变为备用PLC;当备用套PLC也不能正常工作时,主PLC继续运行,不做切换处理,此时给出相应的报警信号,切换
8、原理如图3所示。针对原系统补气阀组问题,新系统将补气阀组全开、全关位置信号扩展后送至两套PLC及点亮控制屏补气阀位置指示灯,以方便地监视补气阀组位置,在对控制回路进行更改后,可在油压装置控制屏上进行电、手动补气。 4结束语 调速器油压装置控制系统于2010年改造后至今运行
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