灯泡贯流式水力发电机甩负荷研究

灯泡贯流式水力发电机甩负荷研究

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1、灯泡贯流式水力发电机甩负荷研究  1概况  牛栏沟水电站位于云南省横江流域岔河至盐津县城段,电站引用流量230.4m3/s,额定水头12.3m,电站主要任务是发电。装设2台12.4Middot;h.电站为低水头径流式日调节水电站,上游水位基本在正常蓄水位和死水位之间波动,变幅不大,下游水位受下泄流量影响,有较大变幅。  2机组特点  灯泡贯流式机组的发电机置于水下的灯泡体内,发电机体积小、重量轻、转动惯量小、飞轮力矩GD2相应较小;机组额定转速低,起动和停机过程短,转速变化快;低水头大流量,机组动态调节品质比较难以控制。调速器通过限制两个主配压阀活塞开腔、关腔的行程来满足主机

2、厂给出的导叶、桨叶最快开关速度;而主机厂给出的导叶关闭速度最快10.5s,导叶的开启速度较慢一般在10s,常规设定桨叶的开启20s、关闭40s速度更是比导叶的开关速度慢很多;造成调速器主配压阀活塞的限制行程严重不对称,导致在调速器PID运算输出相同控制量对应的导叶、桨叶开关速度的不对称。  2.1设计要求  牛栏沟电站水轮机型号GZ995a-工况下,机组飞轮力矩GD2(发电机GDf2=3800KNm²、转轮GDz2=400KNm²、转轮水体GDiddot;m²)=5200KNm²时,按第一段关闭时间Ts为3.0s、第二段关闭时间为7.5

3、s时,机组甩100%负荷的转速率上升值βmax≤60%.在最大水头15.2m时,机组甩100%负荷,导叶前的最大压力上升值不大于50%.调速器型号GLT-100-6.3,采用了智能变结构、变参数的调节模式,并X前为PID调节,并X后为PI调节,根据工况辨识设置不同的调节参数,以确保各种工况下调节的稳定性和速动性。桨叶控制采用数字协联,由可编程控制器采集水头与导叶接力器行程,按协联函数关系进行查表计算,计算值经数模转换变为电压信号,带动桨叶电液随动装置,使桨叶转角等于计算值,从而实现桨叶协联。当导叶开度等于零,或者转速低于52%时,起动转角信号将使桨叶开至起动转

4、角。  调节保证,导叶分两段关闭,第一段关闭时间:3.0s,第二段关闭时间:7.5s,拐点:30%aomax.桨叶关闭时间:40s.  调速器主要技术指标:  转速死区ix≤0.04%静态特性线性度误差ε≤5%  2.2试验分析  机组甩负荷试验记录如表2:通过对牛栏沟电站2号甩100%额定负荷试验分析,发现在机组甩负荷时,机组分段关闭拐点上移至36.23%,第一段关闭时间缩短为2.08s,机组转速最高达到219.7r/min,机组转速在关闭阶段转速低于135r/min,导致机组自动灭磁。  相关试验结果如下:(1)整机的静态特性和桨叶随动系统,转

5、速死区ix=0.026,优于国家标准的0.04%;桨叶随动系统的不准确度is=0.39%,优于国家标准的规定1.5%.(2)甩25%额定负荷时,接力器不动时间的测定Tq=0.16s,优于国家标准的0.2s.(3)甩100%额定负荷的过渡过程时间为34s,优于国家标准的40s,超过稳态转速3%以上的波峰次数为3次,不满足国家标准的规定。(4)在甩100%额定负荷时,出现机组最低转速低于45Hz的情况,励磁系统自动灭磁,不满足DL/T563-2004《水轮机电液调节系统及装置技术规程》规定的机组甩负荷最低转速不能低于90%额定转速(45Hz).(5)机组甩25%、50%、75%和

6、100%负荷的转速率上升值βmax≤60%,导叶前最大压力上升率<45%(对应压力值为30.84m)。  3原因分析  影响牛栏沟电站机组甩负荷试验的主要因素如下:(1)灯泡贯流式机组由于水头低,流量大,转动惯量小,导叶、桨叶开关速度不同,带来正、负调整超调量的不对称及超调和滞后,在甩负荷试验过程中稳定性较差,容易出现来回抽动现象,调整不好很难达到调速器标准指标要求。(2)由于灯泡贯流式机组的协联配合对机组甩负荷试验影响很大,在调速器调节过程中,桨叶缓慢关闭,在相应水头下,导叶开度、桨叶开度存在协联函数关系中的最优效率点,将导致机组转速迅速升高,增加调速

7、器调节的难度。(3)对于常规机组,甩负荷试验的转速上升率β值随机组所甩负荷的增大而增大,而灯泡贯流式机组不一定随甩负荷值得增大而增大。(4)由于灯泡贯流式机组的转动惯量及飞轮力矩FD2小,导致转速上升速度快,对流量增大的影响大,甩负荷转速升高后易出现较为明显的压力下降产生负水锤。  综合上述影响灯泡贯流式机组甩负荷的原因为:灯泡贯流式机组水头低、流量大、转动惯量小、导叶与桨叶关闭时间不一致、水轮机导叶与桨叶的协联关系和尾水位的变化等,都对机组甩负荷产生很大的影响。  4解决方法  经业主在现场

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