转炉无组织排放治理方案

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1、转炉无组织排放治理方案一、问题描述2016年中央第三环保督察组交办了四项环保问题,转炉无组织排放为其中一个环保问题。二、原因分析及治理思路冶炼厂吹炼系统采用传统卧式转炉(以下简称转炉),该工艺在火法铜冶炼过程中普遍应用,具有适应能力好,处理物料范围较广,可多炉台任意组合,适合上下游生产模式变化等技术优点。但受炉体结构和间歇式作业模式的制约,环保问题一直是同行业转炉吹炼系统的短板。冶炼厂高度重视转炉无组织排放问题,成立了以厂长为组长的领导小组,积极研究,借鉴同行业经验,形成了治理思路。治理思路是:将炉口进行密闭,尽量对烟气有

2、序收集;少量从炉口溢出的烟气散逸在主厂房进行封闭;通过排烟机将烟气捕集至环集系统处理。基于以上治理思路,形成了以转炉滑动烟罩改造、主厂房密封、烟气收集等为主要措施的转炉无组织烟气排放治理方案。三、治理方案转炉无组织烟气排放治理分为一期工程和二期工程:一期工程主要为厂房上部分密封和相应环保烟道改造以及4#转炉试用滑动烟罩;二期工程为将完善后的4#转炉滑动烟罩在其他4台转炉进行逐步推广,同时对转炉主厂房密封继续完善。1、一期治理方案(1)4#转炉环保烟罩试点改造本项目主要是将旋转烟罩改为滑动烟罩,滑动烟罩采用平移式对开门滑动设

3、计,使转炉作业时产生的散排烟气均可以得到较好的收集。先期对4#转炉进行设计改造,待改造完成后进一步完善滑动烟罩,推广至其它转炉。具体如图所示:(2)主厂房屋顶、天窗密封及环保烟道改造对现有转炉厂房屋顶、天窗采用玻璃钢瓦密封处理;对16#皮带廊重新加固;在转炉厂房屋顶铺设管道,每台转炉顶部烟气聚集区域设置抽风口,将烟气捕集至转炉环保主烟道,进入环境集烟系统处理。2、二期治理方案根据一期治理项目的效果,把4#转炉滑动烟罩改造的经验进行消化吸收,再逐步推广至3#-5#转炉和1#-2#转炉,同时对主厂房密封进行持续完善,具体项目有

4、:1)3#-5#转炉滑动烟罩改造:10月15日前完成设计、材料及备件订货,10月16日开始土建施工,11月底试车。2)1#-2#转炉滑动烟罩改造:2018年3月底完成改造。3)主厂房密封:9月20日前完成4#、1#间的南墙进行密封、4#转炉西侧厂房南墙密封,11月10日完成主厂房西端密封。4)厂房增加强制抽风系统:共安装15台抽风机,用于厂房烟气收集,12月底全部安装完成。四、治理过程及效果1.转炉烟罩改造4#转炉滑动烟罩改造于2017年3月初设计,3月底完成土建施工,6月17日投入运行。通过几个月的使用和观察,转炉滑动烟

5、罩系统使用状况良好,烟气收集效果明显提高。2.转炉主厂房屋顶、天窗密封及环保烟道改造从2016年12月开始,采用玻璃钢瓦对厂房两侧的天窗及厂房屋顶进行了密封处理,2016年12月底完成3#和5#转炉段的密封工作,2017年1月-3月完成了1#、2#及4#段的密封处理。据统计,累计完成约913.2m2厂房密封量。在转炉厂房密封的同时,对现有转炉环保烟道进行改造。从2016年12月开始进行设计,2017年1月份开始施工,至2017年3月底施工完成,增加了6条DN1000mm环保烟道(共计约140m),5个环保集烟罩,用于收集厂

6、房内无组织排放烟气。通过以上措施,从运行效果看,散排烟气得到有效收集,厂区空气质量得到明显改善。五、项目治理进度冶炼厂转炉无组织排放治理项目实施进度如下表:

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