3d打印机调试过程出现的问题

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时间:2018-04-12

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1、3D打印机调试过程出现中的几个较为明显的问题问题描述:经常烧坏主控板、拓展板、步进电机驱动器。现象描述:严重发热、冒烟。原因分析:1.线路中存在正负极接反的现象。2.供电电压不稳定,长时间超过12v。3.拓展板供给额定电压为12V,主控板额定供给电压为5V,误将12V电压也作为主控板的供给电压,导致主控板烧坏。4.打印时间长,控制板散热不好,导致过热烧坏。5.传动负载大,为保证步进电机不丢步,主动调节步进电机驱动器电阻,增大电流,电流过大导致驱动器烧坏。正确做法:1.仔细检查线路是否有错,通电前用相关仪器检查线路是否合理。2.主控板与拓展板分开供电,主控板用专用充电器供电

2、或者用电脑USB供电,拓展板用质量较好输出电压为12V较稳定的电源供电。3.驱动器上装散热片,控制板部分安装独立风扇,保证工作过程中控制板的散热。4.机器传动件经常加润滑油,保证运动流畅。5.选用合理型号的步进电机。问题描述:打印机Z轴传动阻力大,Z轴电机易丢步,打印平台倾斜。现象描述:Z轴电机带不动Z轴方向上的传动,丝杠径向受力大,打印平台严重倾斜。原因分析:1.Z轴轴向只有一根光轴导轨,受力不均,导致丝杠在径向上受力过大。2.打印平台过重,导致阻力过大。3.Z轴丝杠螺母为单螺母,与丝杠接触面积小,摩擦力大。4.导轨滑块(直线轴承)过短,与光轴接触面积小,导致平台倾斜。

3、5.平台重,电机选型偏小。正确做法:1.Z轴至少用2根导轨导向承重,.丝杠置于两导轨之间,保证丝杠径向受力最小。2.打印平台采用亚克力板或者其他强度高质量小的材料。3.Z轴丝杠可采用双螺母增加与丝杠的接触面积,减少单个螺母所受的摩擦力,双螺母还可以减少回程误差,自锁性能更好。4.根据Z轴打印平台的质量及实际受力情况,选用适合的电机。5.丝杠一端悬空,使得丝杠传动受力更小,更流畅。问题描述:打印过程中出现断层。现象描述:打印过程中打印中心发生便宜,使得打印物出现明显断层。相关图片:原因分析:传动丝杠摩擦力过大,导致步进电机失步从而使打印中心发生偏移。解决方法:1.调节步进电

4、机驱动器上面的可调电阻,使驱动器电流增大,从而增大步进电机扭矩,防止电机失步。2.选用功率较大的步进电机。3.保持丝杠、导轨等传动件润滑,减少摩擦。4.丝杠及导轨装配精度要求高,同轴度、平行度、垂直度要求高。问题描述:打印物表面不均匀。现象描述:打印物某几层比较好,某几层不好,熔丝堆积不好,有些堆积在打印物体表面。相关图片:原因分析:1.喷头吐丝不均匀,时快时慢,主要因为挤出头电机齿轮不够锋利,或者弹簧弹力不够,导致与丝材摩擦力不够,出现进丝速度不稳定,不按预定速度进丝,从而出现吐丝不均匀。2.喷头喉管内径过小,容易卡丝,使得出丝速度受影响。3.丝材加热温度不够,同种材料

5、不同厂家生产的融化温度也会有不同,熔化不充分导致吐丝受影响。解决办法:1.更换喷头步进电机上的挤出齿轮。2.调节喷头上进丝挤压弹簧,使得丝材所受摩擦力适中。3.换内径稍大的喉管。4.反复测试,确定所用耗材的最佳熔化温度。目前测得最适合的PLA打印温度为220摄氏度。

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