污水处理厂试运行介绍

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1、某污水处理厂试运行介绍1、工程概况  某市污水处理厂一期工程共分四个阶段进行,96年7月至98年4月做污水处理厂前期可研及污水管网、厂区设计工作,98年5月至2001年7月厂区工程及外围26.412km管网工程建设;2001年9月至2003年1月一期完善生化处理工程,2004年10月后,建设完善支管网及新区管网工程,整体工程投资额1.9亿元人民币,服务范围是巢湖市新老城区工业及生活污水,处理规模60000m3/d。2、工艺及试运行情况2.1工艺流程图  污水处理厂采用除磷脱氮氧化沟处理工艺,其工艺流程如图1:2.2工艺设计参数  污水处理厂有关设计参数如表1:表1、设

2、计参数参数名称设计值参数名称设计值CODcr250mg/l氧化沟中MLSS4000mg/lBOD5150mg/l氧化沟中污泥负荷0.067TN30mg/l污泥龄17.5dTP3mg/l氧化沟中水力停留时间13.4hSS150mg/l污泥回流比100%处理规模60000m3/d污泥产率0.85kg/kgBOD5进水平均流量2500m3/h厌氧时间2h氧化沟DO2—3mg/l厌氧池DO<0.2mg/l2.3试运行简介  污水处理厂由于运行经费原因,一直到2003年9月才正式试运行,从试运行出水水质来看,运行效果良好,出水水质好于设计值,达到GB8978--96一级标准要求

3、,如表2:表2.进、出水水质出水参数设计值实际值进水参数实际值BOD520mg/l5—8mg/lBOD540—60mg/lCODcr60mg/l10.6—15mg/lCODcr70—100mg/lTP0.5mg/l0.5mg/lTP2.5—3.6mg/lTN15mg/l10—13.5mg/lTN25—30mg/lSS20mg/l10—12mg/lSS100—150mg/l  但污水处理厂在运行过程中也暴露出许多问题,给污水处理厂运行带来许多不便,现简述如下:  (1)水量不足,水质偏低  试运行初期,进水量不足20000m3/d,几乎不能保证一条沟运行所需水量,更麻烦

4、的是进水水质太低(见表2)很难培养出活性污泥。  (2)碳磷比、碳氮比偏低  从表2可知,BOD5/N约为2,BOD5/P约为16.5,远小于设计值5和50时,也小于理论极限值4和33,因此给除磷脱氮,特别是除磷造成麻烦;  (3)转碟曝气过强,推流效果不好  由于进水水质偏低,按原设计启动转碟,则氧化沟中曝气过强,造成活性污泥微生物瘦弱,不易沉淀,出水SS偏高;  (4)进水流量偏大,水力停留时间过短  进水水泵单台流量是2100m3/h,超过设计值1250m3/h,造成污水在厌氧池及氧化沟中停留时间过短,不利于除磷和活性污泥的生长和积累;  (5)圆形涡式沉砂池除

5、砂效果不好;  针对以上情况,我们采取以下措施,以尽量满足污水厂生产所需条件:  (1)给原恒流进水水泵加装变频器,调节水泵流速,进水流量调为1000m3/h,提高污水在生化池中停留时间;  (2)暂停3台转碟,代之以3台水下推流器,可以降低曝气量,也可维持污水一定流速,避免微生物内源呼吸和污泥沉淀的产生;  (3)对沉砂池运行进行调整,由原来两沉砂池每半小时间隔对开改为一沉砂池运行,运行时间是每两小时运行10min,减少进水BOD5损失,提高进水BOD5值;3、运行情况分析  (1)进水流量调小后,水力停留时间在厌氧池中由原来的2h改为2.5h,在氧化沟中由原来的1

6、3.4h改为16.7h,污泥在氧化沟中有充分的生长时间,有利于污泥浓度的增长和处理效果的提高,特别对于聚磷菌,在厌氧池中利用充足的有机物进行充分的释磷,而在氧化沟中则有更多的时间去吸磷,从而大大提高了除磷效果;  (2)氧化沟中转碟减少后不但没有影响处理效果,反而由于内源呼吸的减少,污泥浓度迅速增加,同时也大大提高了BOD5、CODcr的去除率;另外也同是由于内源呼吸的减少或根除,微生物表面多聚糖得到增加,污泥絮凝性变好,在二沉池中容易沉淀,从而出水SS大大下降,出水水质变好;而增加的3台推流器,保证了氧化沟中污水的流速,避免了污泥的沉淀及厌氧呼吸的形成,从而也避免了

7、厌氧释磷的情况;  (3)减少沉砂池运行时间,提高了进水有机物总量,有利于微生物的生长和污泥浓度的迅速增加,为污水厂的运行奠定基础;  (4)增大剩余污泥排放量,减少污泥龄,提高污泥活性,提高磷的去除率。实践证明,在低负荷下,适当减小污泥龄,完全可以使硝化细菌和聚磷菌的增殖周期接近一致,从而可以同时有较好的除磷脱氮效果;  (5)由于转碟减少,好氧段减少,缺氧段增加,经过适当调整,使脱氮效率也大大增加。4、结论  (1)为了提高BOD5值,可减少沉砂池运行时间,尽量减少污水在蓄水池中的停留时间,减少厌氧呼吸造成的营养损失;  (2)实践证明,有机物负

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