欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:6778718
大小:7.57 MB
页数:2页
时间:2018-01-25
《352226x2-2rz外径粗磨烧伤分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、关于352226X2-2RZ/01粗磨外径烧伤分析报告一、现象描述近一段时间,352226X2-2RZ/01轴承的非工作面(轴承外圈外径面)的磨削质量在进行冷酸洗检查中,发现部分轴承外径面上有烧伤存在。烧伤工件如图一所示。与周围正常表面相比烧伤表面呈沿磨削方向的暗黑色条文。图一二、原因查找1、取一个粗磨外径烧伤比较严重的工件,直径方向上磨去余量0.18mm左右,烧伤层消除。如图二所示。无烧伤的外径面,表面呈均匀的灰色。图二2、外径有烧伤的工件,通过现场分析是当时的磨削液浓度低于工艺要求,造成磨削热无法及时从工件表面带走。3
2、、按照粗磨外径工艺尺寸230.20±0.03,磨削工件4天,通过酸洗跟踪每一架产品的磨削效果。结果是:粗磨外径的工件外径面除了有一件有烧伤外,其它均无烧伤(有接刀痕迹)。细磨外径之后的工件外径面均无烧伤。在磨削的过程中,操作人员降低磨削进给量,增加修整砂轮频率。三、结论及解决措施(一)、原因分析1、通过对试验圈的跟踪与分析。确定外径烧伤产生在粗磨外径工序过程中,由于烧伤层较深,后序的细、精磨外径无法消除粗磨外径带来磨削变质层(烧伤层)。2、磨削液影响工件磨削质量。3、粗磨工艺尺寸是230.20±0.03mm,细磨工艺尺寸是
3、230.08+0.05+0.02mm,若都是按中间值磨削,细磨磨量是0.085mm,但是由于操作工的技能参差不齐,不能很好控制工件的温差问题,这样就可能会在粗磨外径时,外径尺寸磨到下限,造成细磨的磨量更少(0.05mm左右),从而不能有效的磨去粗磨时遗留的磨削变质层(烧伤)。4、粗磨的作用一般是快速磨去大量磨削量(70%),统一尺寸,为后续精磨加工做准备。在试验的过程中,磨削效率大大降低,原来是磨削160件/8小时,而试验期间,只能磨削120件/小时。(二)、解决措施1、磨削液的管理要严格按照《磨削液配制、使用及维护规程》
4、执行,发现异常,须立即调整。2、为有效去除粗磨外径遗留的磨削变质层(烧伤),并提高生产效率,增加细磨外径磨削量,即粗磨外径尺寸按230.25±0.03mm执行,这样到成品尺寸230+0.07+0.01mm,有足够的留量(0.20mm)去除磨削变质层(烧伤)。3、车间加强管理,提高操作工的质量意识,以使操作工在磨削过程中尽量减少磨削烧伤的产生。
此文档下载收益归作者所有