edc项目在胜利埕岛西海域固井技术

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1、EDC项目在胜利埕岛西海域固井技术  【摘要】近几年,EDC公司在胜利埕岛西海域钻井方式发生了较大变化,油层采用油基泥浆钻进,而相应的井身结构设计也出现了井斜大、位移长、封固段长的特点,油基泥浆和井身结构的变化,带来了固井上的难题。经过几年现场固井施工与系统的固井质量分析,找到了一套适合该类型井的固井技术。【关键字】EDC项目;油基泥浆;大井斜;长封固段;固井技术一、EDC项目概况EDC(EnergyDevelopmentCompany)公司是一家在胜利埕岛西油区开采多年的外方公司,钻井方式采用的是多家

2、合作的模式。而作为提供固井服务的第三方---海洋钻井技术公司,由于固井服务优质赢得了与之合作的机会,也是唯一一家与之合作多年的现场固井服务公司。由于EDC项目中所钻井井身结构及钻井方式的不同,造成了固井技术措施的特殊性。本文分析了该项目下固井的各种难点,针对难点总结概括相应的固井技术措施。井号表层下深(m)油层下深(m)水泥浆设计返高(m)封固段(m)固井5质量CDX-52HP852.72991752.12138.3良好CDX-52I798.93849.57003149.5良好CDX-70HP606.3

3、2904.7506.32398.4良好CDX-30HP671.52954521.52432.5优质CDX-31I718.53299568.52730.5优质这是2012年和2013年EDC项目中其中5口井的井身结构数据,井组垂深基本在1546m左右,出表层后,井斜均大于60°,稳斜后,基本在66°~89°之间。井组二开钻进采用9″7/8钻头,下9″5/8*7″的套管,采用油基泥浆开钻,并且甲方要求采用常规的一次封固,考虑到地层承压能力、水泥浆返高、封固质量等因素,这就对固井前置液、水泥浆体系的性能及固井

4、现场技术措施提出了很高的要求。2012年完成的前三口井,固井质量良好,2013年完成的后两口井,固井质量优质。二、EDC项目固井存在的主要技术难点1、井径不规则,水泥浆量难以确定,且套管下入难度大5该井组表层定向钻进,出表层后,井斜均大于60°,稳斜后,基本在66°-89°之间,井斜大,甲方在钻井过程中,为保证下套管顺利,对遇阻的地方采取反复通井,定点循环等措施,也造成了井径的不规则。由于采用斯伦贝谢测井,甲方只能提供平均井径,这也造成了水泥浆量的不确定性。二开一次钻进到设计井深,也造成了长封固段的难题

5、,由表1,我们也可以看出一次性封固段为2138m至3149m,同时,大井斜裸眼的过长,造成了下套管难度增大的问题。2、固井质量难以保证为使套管下入后居中,需要加入一定数量的套管扶正器。在大斜度井段若加入的扶正器过多过密,可能造成套管下入难度增大的问题,若加入太少又可能造成套管居中度太低的问题,对以后的固井质量产生影响。由于采用油基泥浆钻进,油基泥浆势必在套管壁和地层泥饼上留有油膜,而油膜的存在又会对两界面的胶结质量产生非常大的影响。常规的前置液显然不能满足驱油洗井的作用,因此,新型前置液体系的研发势在必

6、行。在水泥浆比重设计中,考虑到封固段过长和地层压力的影响,同时,为保证地层封固质量,领浆密度可控范围太小。若比重过低,造成失水过大,很容易造成水泥浆返高不满足甲方要求、封固质量不好等固井事故。由于长期通井循环造成了井径的极不规则,如52I、70HP井遇阻通井期都在一周以上,造成了大肚子,糖葫芦井段,在保证施工安全的前提下,很难保证较高的替浆效率,从而影响固井质量。三、固井技术措施51、下套管技术下套管前,通井,确保井眼畅通,在通井循环过程中,充分循环洗井,同时调整泥浆性能,加入塑料小球,减少下套管的摩阻

7、。在油层段套管上加入半刚性扶正器,其余井段间隔加入半刚性、弹性扶正器,确保套管下入后的居中度。要求下套管速度严格控制在10柱/小时内,同时,每10根套管灌满一次,确保套管下入顺畅。2、对比邻井固井资料,确定水泥浆量在没有具体电测数据的情况下,我们根据该区块相邻井组固井测井数据,并考虑到大井斜对电测数据偏小的影响,返推井眼环容,同时,根据斯伦贝谢给出的平均电测井径,综合给出了每口井裸眼段水泥浆量附件15%的经验数据,而在测固井返高后,也充分证明了水泥浆量的准确性。3、引入新型前置驱油冲洗液和隔离液在进行现

8、场固井前,我们水泥浆实验室分别试验了10%、20%、50%、100%不同配比的BJ、S104、WG168前置液驱替油基泥浆的实验,最后选定了BJ公司可降解的由清水、消泡剂(FP-9L)及分散剂(MCS-GS)配比组成的比重为1.01g/cm3的化学冲洗液(Chemical5Wash)和由清水、消泡剂(FP-9L)、胶凝剂(GW-22)、表面活性剂(MCS-GS)及重晶石粉配比组成的比重为1.44g/cm3的加重隔离液。BJ公司的冲洗液和隔离

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