高压电机消除轴电流故障探究和应用

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1、高压电机消除轴电流故障探究和应用  摘要:通过对银山型钢炼铁厂3#高炉引风1250KW电机现场消除轴电流危害技术改造,阐述了轴电压的产生、轴电流的危害及防范措施。关键词:轴电流;轴电压;轴承;烧蚀;端盖;碳刷;定位;调试;消除1、概述1.1银山型钢3#高炉引风机1250KW高压电机。非负荷侧连续出现轴承温升高过热现象。经拆卸检查,轴承工作面有放电烧蚀故障。更换两套NU2234轴承均出现同样故障。电机无法正常运转,严重危害高炉生产。1.2通过分析,排除机械故障、异物进入、轴承质量等原因。该故障为轴电流作用造成轴承过热。原因是电机制造缺陷,电机制造过程中未加装防轴电流装置,导致轴电流烧蚀轴承,轴承

2、工作面恶化,温度升高,轴承报废。1.3在电动机运行过程中,如果在两轴承端或电机转轴与轴承间有轴电流的存在,那么对于电机轴承的使用寿命将会大大缩短。轻微的可运行上千小时,严重的甚至只能运行几小时,给现场安全生产带来极大的影响。同时由于轴承损坏及更换带来的直接和间接经济损失也不可小计。2、轴电压的产生52.1交流电动机在正弦交变的电压下运行,其转子处在正弦交变的磁场中。由于电动机定转子扇形冲片,硅钢片等叠装原因再加上局部锈蚀等的存在,在磁路中造成不平衡的磁阻。当电动机的定子铁芯圆周方向上的磁阻发生不平衡时,便产生与轴相交链的交变磁通,从而产生交变电势,当电动机转动时由于各磁极的磁通发生了变化,就在

3、轴的两端感应出轴电压,产生与轴相交链的磁通。随着磁极的旋转与轴相交链的磁通交替变化,这种轴电压是沿轴向而产生的。其产生原因一般有以下几种:2.1.1磁不平衡产生轴电压。电动机由于扇形冲片、硅钢片等叠装因素,再加上铁芯槽、通风孔等的存在,造成在磁路中存在不平衡的磁阻,并且在转轴的周围有交变磁通切割转轴,在轴的两端感应出轴电压。2.1.2逆变供电产生轴电压。电动机采用逆变供电运行时,由于电源电压含有较高次的谐波分量,在电压脉冲分量的作用下,定子绕组线圈端部、接线部分、转轴之间产生电磁感应,使转轴的电位发生变化,从而产生轴电压。2.1.3静电感应产生轴电压。在电动机运行的现场周围有较多的高压设备,在

4、强电场的作用下,在转轴的两端感应出轴电压。52.1.4外部电源的介入产生轴电压由于运行现场接线比较繁杂,尤其大电机保护、测量元件接线较多,哪一根带电线头搭接在转轴上,便会产生轴电压。2.1.5其他原因。如静电荷的积累、测温元件绝缘破损等因素都有可能导致轴电压的产生。轴电压建立起来后,一旦在转轴及机座、壳体间形成通路,就产生轴电流。2.2轴电流的产生和危害。大型高压电机在运行中,或多或少都会产生轴电压,无法避免。转子轴电压一旦形成闭合回路就产生了轴电流。正常情况下,转轴与轴承间有润滑油膜的存在,起到绝缘的作用。对于较低的轴电压,这层润滑油膜仍能保护其绝缘性能,不会产生轴电流。如果电压达到一定值(

5、20V以上)时,就会击穿油膜,使轴、轴承和端盖形成通路,轴电流将从轴承和转轴金属接触点通过,由于接触点小所以电流密度大,瞬间产生高温时,使轴承工作面局部烧熔,随着工作面不断烧损,润滑油脂无法形成完整的油膜,轴承工作面得不到有效润滑,轴承温度快速升高。达到一定温度后,油脂融化流出,轴承在很短时间内就会烧坏、抱死。如果发现不及时,可能造成扫膛,定子短路放炮,导致电机报废的恶性设备事故。可见轴电流的存在对电机轴承的使用寿命具有极大的破坏性,是影响电机正常运行的重大设备隐患。2.3防止轴电流危害的方法2.3.1防范轴电流的有效措施有两个:阻断轴电流通路,使轴电压无法形成闭合回路;52.3.2改变轴电流

6、路径,将轴电流引入接地装置,使轴电压保持零电位。2.3.3电机制造厂使用第一种方法防止轴电流危害。在电机制造过程中,轴承室与端盖间加装绝缘装置,使电机转子与电机外壳完全绝缘切断轴电流回路。这种方法,工艺复杂,制作工期长,成本高。不适合现场抢修。高炉引风机为两台电机交替备用,一但运行电机出现故障,备用电机无法立即投入运行,将会造成高炉休风停产。2.3.4经过现场测量分析,决定采取第二(下转第88页)(上接第84页)种方法,在电机非负荷侧(非轴伸端)内端盖加装接地碳刷,改变轴电流路径,保证转轴电位为零,以消除轴电流对轴承伤害。2.4改造实施2.4.1测量定位。由于轴承内端盖空间有限,经过反复测量计

7、算,确定了安装位置,碳刷尺寸。经过测量对比,确定了钻孔位置。2.4.2研磨碳刷。选用D104硬度低,润滑性和导电性能好的电化石墨电刷。用0号砂纸在轴安装碳刷处精心研磨,使碳刷弧度与轴完全吻合,接触良好。2.4.3刷握安装。刷握要在端盖上固定牢固,防止松动。碳刷在刷握内活动自如不能卡住,压力调整为0.15~0.20(KN/cm2)。52.4.4安装调试。根据工艺规程对电机精心装配调试。2.5此台电机

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