陈家山煤矿423综放工作面防治瓦斯、防灭火技术探究

陈家山煤矿423综放工作面防治瓦斯、防灭火技术探究

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1、陈家山煤矿423综放工作面防治瓦斯、防灭火技术探究  【摘要】陈家山煤矿属高瓦斯矿井,防治瓦斯、防灭火是矿井“一通三防”工作的重中之重,如何更好的进行瓦斯防治和防灭火,一直是陈家山矿“一通三防”工作的重点。【关键词】423工作面防治瓦斯防灭火陈家山矿423区段位于东翼回风大巷东侧,上部为421综放工作面里段、中段已回采,累计推采长度690m,面内出现的地质构造变化带(大型无煤带、薄煤带)长度910m(中段停采位置向外到8921钻孔处),外段走向长度520m。下部为未开拓区域,区段走向长度2202-2164米(运回顺开口位置至设计切

2、眼位置的距离),倾斜宽度245m(421运顺至设计的423卸压抽采巷间的距离)。4423工作面设计长度1908m,宽度165m,423区段储量由9个块段组成,总面积52.7万m3,平均煤厚9.67m,地质储量713.2万吨,可采储量508.0万吨。工作面配风量为1200m3/min,2013年元月开始回采,回采期间回风流瓦斯浓度0.12-0.24%,当推采至30m时,回风流瓦斯浓度由0.24%上升至0.6%,绝对瓦斯涌出量最大达到34m3/min(其中风排瓦斯量7.2m3/min,抽放瓦斯量26.8m3/min),期间,时常造成上

3、隅角瓦斯瞬间增大,随着工作面推采也发现高位抽采巷抽放管道内有CO显现现象,浓度仍有上升的趋势。1瓦斯、CO超限原因分析(1)该矿2012瓦斯等级鉴定结果为高瓦斯矿井,即:2012瓦斯等级鉴定结果为高瓦斯矿井。即:矿井绝对瓦斯涌出量为76.93m3/min,相对瓦斯涌出量为26.04m3/t;绝对二氧化碳涌出量为8.79m3/min,相对二氧化碳涌出量为2.98m3/t。煤层具有自燃发火性,其着火温度为336℃,发火期一般为3-6个月,最短24天。煤尘具有爆炸性,爆炸指数为35.02%。(2)工作面地质条件差:煤层厚、夹矸多,高位抽

4、采巷难以放透,致使高位抽采巷滞后工作面距离远,虽然高位抽采巷抽放浓度高,但抽的大部分是采空区的瓦斯,对工作面瓦斯涌出起不到较好的作用。(3)工作面上下隅角落顶不实,加之采空区悬顶大,顶扳突然垮落,扇出大量瓦斯,致使上隅角瓦斯瞬间超限。(4)因工作面未采平直,导致灌浆系统无法对采空区进行全面灌浆,使防灭火措施落实不到位。(5)工作面留有顶底煤,余煤也未清理干净,加上工作面地质变化及上隅角瓦斯瞬间超限,工作面时有停产,推进度低,采空区供氧时间长,使采空区余煤氧化,导致采空区C0从高位抽采巷抽放管道抽出,浓度在0.008~0.009%。

5、42防治技术措施2.1防治瓦斯技术措施一是采用安子沟2#2BEC72泵进行采前预抽。在切眼形成后,分别从运顺、回顺距切眼10m开始,每6m施工一组钻孔,每组钻孔两个,开孔位置距巷道底板1.4-1.7m,钻孔间距300mm,终孔位置距回顺(运顺)帮10m,上孔终孔位于顶板以上5m,下孔终孔位于煤层中部(与煤层倾角一致),钻孔直径为120mm,钻孔施工结束后及时连管抽放,一般预抽孔口浓度为4-45%,地面抽放站管道内浓度在4-10%左右,抽放瓦斯量7-15m3/min,使煤层中的瓦斯和压力的到了充分的释放。二是采用安子沟5#2BEC7

6、2泵进行岩石走向高位抽采巷抽放。高位抽采巷布置在距煤层顶板以上10-15m的岩层中,内错回顺水平距离20m。回采期间,高位抽采巷抽放瓦斯浓度为5-12%,负压为200-280mmHg,混合流量为200-300m3/min,抽放纯瓦斯量为14-24m3/min。三是采用安子沟1#2BEC72泵进行采后卸压及落山埋管抽放。卸压抽放孔是在灌浆巷钻场向工作面采空区施工放射状孔,每个钻场布置5-6个孔,钻孔终孔位置距回顺顶板12-30m,伸过回顺20-25m,钻场间距50m,钻孔长度50-75m。落山埋管抽放是在回顺铺设Ф325SUP管,每

7、埋入2米缩短管路,依次循环往复(如图1)。42.2控制CO上升,防止自然发火一是调整工作面,使工作面形成一面坡,利于黄泥灌浆。二是加强两顺槽预裂爆破,是上下隅角落及时垮落,减少采空区漏风。三是在回顺布置一趟灌浆管路,在上隅角向采空区洒浆。四是加强黄泥灌浆、注三项泡沫、气雾阻化、注氮、上下隅角落堵漏等防灭火措施的落实。3防治效果通过上述措施的严格执行,工作面瓦斯和煤炭自然发火得到了有效治理,现在上隅角瓦斯浓度基本上控制在0.2-0.4%,高位抽采巷CO显现也得到了有效的控制和好转,工作面实现了安全采煤。作者简介:王天明(1983—)

8、,男,2008年毕业于河南理工大学安全工程专业,助理工程师,从事煤矿“一通三防”管理相关工作。4

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