油田环保隐患治理井安全钻井技术.doc

油田环保隐患治理井安全钻井技术.doc

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1、油田环保隐患治理井安全钻井技术摘要:福山油田朝阳区块注水系统环保隐患治理井是一口对高压注水井(井口压力20MPa),但由于注水系统故障,需要实施泄压、压井、起油管以及后续侧钻作业和井下作业,目的是消除安全隐患、恢复注水系统的完整性。但由于该井承压时间长、井口压力高、井下情况风险高等特点,带来较大的环保隐患,施工风险与难度相对较高。本文对该井的施工难点进行了分析,对施工过程进行了总结,重点对前期井眼准备中压井过程、裸眼侧钻经过及后期井下作业中的洗井、射孔、试注进行了详细阐述。该井施工包括了修井、钻井及试油的一系列工程,在类似井施工中有一

2、定的借鉴意义。关键词:风险控制;压井;高压;注水井;侧钻1老井眼简况及施工风险需治理的老井井号为朝4x,为福山油田朝阳区块一口高压注水井(井口压力20MPa),但存在注水系统环保隐患治理。但由于注水系统故障,需要实施泄压、压井、起油管以及后续侧钻作业和井下作业,目的是恢复注水系统的完整性。但由于该井承压时间长、井口压力高、井下情况风险高等特点,带来较大的环保隐患,施工风险与难度相对较高。该井为一口三开井,套管结构为Φ339.7mm+Φ244.5mm,井深4510m,未下油层套管,曾经采取技套鞋(1998.12m)打水泥塞完井,塞面深度

3、1946.84m。后期在1833.4-1889.4m技套内井段实施射孔,下十字叉+Φ73mm加厚油管至1900.35m,转为注水井,日注量80m3,注水期约3年。由于朝4x井注水压力高达20MPa,不能正常注水,同时,由于井口长期承压较大、井口控压设备的逐年老化,存在极大的环保隐患,需侧钻、治理环保隐患,同时恢复注水系统。施工难点:(1)井眼准备复杂。老井朝4x井井口压力达20MPa,如何压稳地层、安全地起出油管,做好侧钻井眼准备是个较为复杂的问题。6学海无涯(2)侧钻难度大。若射孔段套管变形严重则采用Φ244.5mm技套锻铣侧钻,若

4、技套内下Φ215.9mm钻头+Φ212mm稳定器通井正常,则采用裸眼侧钻,老井眼浸泡时间长,可能垮塌严重,存在大肚子井眼。(3)卡钻风险大。老井眼压完井后,侧钻钻进钻井液密度较高,压差卡钻风险大;老井眼采取技套脚打水泥塞完井,后期施工存在技套脚掉水泥块卡钻风险。(4)后期井下作业恢复注水系统复杂。井口需换装采油树及封井器,增加了工作难度;钻井队井架不便于立油管,每趟下井油管都需起甩油管,增加了安全风险。2地面隐患治理与压井清理井场地面注水设备,安装钻井队设备及连接泄压流程,共泄出1370m3水,井口静止压力降为油压7.5MPa、套压8

5、MPa。压井前地面配置密度1.55g/cm3钾盐聚合物钻井液120m³,正循环压井排量0.65-0.68m³/min,控制返出量0.60-0.72m³/min。压井液出油管前立压由14MPa降至10MPa,套压8-10MPa;出油管后,立压逐渐上升至12MPa,套压逐渐下降至4MPa。返出压井液密度1.50g/cm³,当测得出口密度1.53g/cm³时停泵,套压、立压为0,出口无溢流,压井成功,累计注入压井液80m³,返出79m³。压井成功后,采取同比重钻井液循环2个全程,排量0.65m³/min,无溢流。开井静止观察24h无溢流,压

6、井成功。之后安装2FZ18-35型封井器后起出井内油管。起出油管125根,发现环空有小量钻井液外溢,关井套压为0,外溢流量1L/8min,组织下油管、地面配1.60g/cm3压井液。压井一个循环周至出口密度1.60g/cm3,入口密度1.60g/cm3,静止观察期间出口无外溢。静止观察32h无明显受侵情况,判断井控风险不大,下步决定井浆密度提至1.70g/cm3后起油管。之后拆井口2FZ18-35封井器,安装FH35/70+2FZ35-70+ST35-70防喷器组及节流、压井管汇等井控设备,并试压合格。3通井挤水泥与承压6学海无涯下钻

7、通井(Φ215.9mmHA517G×0.25m+430/410×1.22m+Φ165mm浮阀×0.5m+Φ212mm稳定器×1.81m+Φ127mm加重钻杆×159.776m+Φ127mm钻杆),探塞塞面深1946m,下钻过程中无阻卡情况,钻塞至1949m,循环返出为硬水泥颗粒,无铁屑。下光钻杆至1910m,接固井设备挤水泥作业,共注入平均密度为1.88g/cm³水泥浆12m³,替浆13.8m³,起钻至1453m关井挤入6m³钻井液,立压12MPa,憋压20min后套压7.5MPa,开井泄压,返出0.72m³,继续起钻完,候凝36h。

8、下钻探塞,塞面位置1780m,即封固段为1780-1910m,已封固射孔段(1833.4-1889.4m),钻塞至技套脚,做承压试验,当量密度为1.94g/cm³,未漏,满足后期施工要求。继续钻塞出技套(技套深1998.

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