风井风机投运和通风系统优化

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1、风井风机投运和通风系统优化  【摘要】常村煤矿由+520水平逐步过渡到+470水平,+470水平风井投运,为保证+470水平王村风井、副井贯通前后通风系统顺利过渡,利用矿井通风仿真系统建立+470水平仿真系统,对王村风井、副井贯通前后和风井投运后的通风系统进行优化模拟,得出安全可靠的通风系统优化方案,实现风井顺利投运,对矿井安全生产、加强矿井通风管理具有重要的现实意义。【关键词】通风仿真系统;风井投运;系统优化;方案仿真引言山西省潞安常村煤矿于1995年投产,矿井+520水平的开采已接近尾声,逐步过渡到

2、+470水平开采。目前+470m水平首采区大巷开拓阶段基本结束,届时王村临时主扇将投入运行,+470水平开拓回风将由王村临时主扇来担负。根据上述情况,运用矿井通风仿真系统建立的常村煤矿仿真系统,进行系统优化,制定通风系统优化改造方案,对通风系统调整,实现风井顺利投运。1通风仿真系统调试与应用5通风系统仿真调试:在形成常村煤矿通风系统的情况下,根据测试数据,对通风系统进行风流分配仿真。经过反复调试,使计算风量和设计需风量在误差范围内一致,然后进行按需调节,基于最小功耗原理,按照节点驱动的原则进行风量分配的

3、按需调节。2通风系统优化方案2.1王村风井贯通方案王村风井贯通后,王村风井作为进风井,+520m水平西翼胶带输送机运输巷、+520水平西翼辅助运输石门为2条进风大巷,由中央风井供风,一、二水平辅助运输联络巷为回风巷。具体的系统调整措施:(1)王村风井进风量为1500m3/min;(2)+470水平东翼一号回风大巷进风控制在1500m3/min;(3)+470水平东翼辅助运输大巷作为回风巷;(4)+470水平东翼胶带运输巷和+470水平东翼辅助运输大巷两掘进面各开一部风机,风量各为800m3/min。为保

4、证王村风井投运时,通风系统的稳定性,对中央主扇进行风量调节,并进行仿真方案比较。由模拟结果可以得知王村风井贯通为进风井,在过渡时期,对中央主扇风量进行调整,中央风井风量调制调至18000m3/min时出现循环风,不能够满足掘进面的需求,调制20000m3/min时能够满足生产需求。52.2王村风井作回风井方案王村风井贯通后作为回风井,中央系统回王村风井量保持7000m3/min。具体的系统调整措施:(1)王村风井贯通后作为回风井回风,临时主扇投运,保持+470水平东翼胶带运输巷和+470水平东翼辅助运输

5、大巷两个掘进面。(2)中央风井保持现有状态(25400m3/min,3700Pa)。对于+470水平东翼胶带运输巷和+470水平东翼辅助运输大巷两掘进面各开两部风机,各面风量为1600m3/min,风量仍有富余。中央风机的风量变化为24860m3/min,风量减少540m3/min,阻力增加320Pa,为4020Pa,超过了煤矿井工开采通风技术条件AQ1028-2006规定的3920Pa;王村风井临时主扇投运对西坡风井及S5影响较小。根据仿真系统解算结果,临时主扇投运后,中央风井状态不变时,+470水平

6、两个掘进面风量富余。经过反复仿真调试,根据结果建议对中央主扇进行调风,并利用仿真系统进行模拟,当风量调至22500m3/min时,中央风井通风阻力为3850Pa,降低了150Pa,风机出口动压损失为463Pa。此时中央主扇担负回风量降低,通风阻力降低,符合煤矿井工开采通风技术条件AQ1028-2006规定。2.3方案总结5经过对王村风井贯通前、贯通后以及风机投运的各个阶段方案的分析,制定了系统调整措施,方案模拟顺利实现了王村风井顺利投运。方案总结如下:(1)王村风井贯通前,+470水平共布置三个掘进面,

7、中央风井状态保持不变,系统设计与风量能够满足生产要求,需要注意加强风门的管理,防止出现循环风。(2)王村风井贯通后,作为进风井,保持中央风机状态不发生变化,风量为25400m3/min,负压为4290Pa,降低了300Pa,中央风井风量略有增加变化较小。为防止出现循环风的情况,在+470水平东翼胶带运输巷和+470水平东翼辅助运输大巷应布置调风风门。(3)王村风井贯通后,作为进风井,为临时主扇投运,制定过渡方案。对中央风机的风量进行了调节,通过仿真系统模拟解算,将中央主扇风量调至18000m3/min时

8、,风量不能够满足各个工作面的需求,调制20000m3/min时,能够满足工作面的要求。因此,在过渡时期,调节中央风井风量为20000m3/min。(4)王村风井贯通,作为回风井,临时主扇投运,中央风井保持现有状态,+470水平掘进面风量仍有富余,建议对中央风井进行风量调节。通过方案模拟比较,中央风井风量调至22500m3/minn时,风量能够满足生产要求。(5)52103轨道巷与+470回风巷贯通后,进行系统仿真,王村风井回风175.4m3

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