抽油机井断杆原因研究和扶井措施探析

抽油机井断杆原因研究和扶井措施探析

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1、抽油机井断杆原因研究和扶井措施探析  摘要:分析了当前抽油机井造成杆断的原因,针对目前孤东采油厂采油二矿打捞抽油杆的扶井工作中存在的问题,采取了有效的措施,取得了良好的效果,提高了油井扶井成功率,对于控制躺井、降低作业费用、减少停井时间、提高采油时率等都取得了较好的效果。关键词:抽油机井光杆断脱扶井措施1管理方法不当导致杆断抽油机井的日常管理如单井加药、热洗井管柱、热洗地面管线、控制生产套管压力及操作方式,在这些工作中,其中某一个环节出现漏洞或管理不善,都可能出现断杆或断管的现象。(1)管柱结蜡导致油管重量增加,管内压力增加,阻力增大,迫使油管伸长到极限而

2、从油管的薄弱环节断裂。油管内结蜡厚度增加的同时,抽油杆的负荷也随之增加,这时随着负荷增加到极限后,抽油杆较弱的部位就会发生断裂。(2)热洗质量不好,具体反映在热洗流程操作有误,热洗温度不够,热洗程序不适当,热洗时间较短,热洗泵排量较小。(3)并口盘根过紧或在加盘根时用铁器工具使光杆部位受到损伤,造成光杆断杆事故。6(4)不合理的生产套管气压力及操作也会导致杆断和管断的事故发生。此类情况通常是指易出砂的井,由于急放套管气或量油急关、急放不平稳操作,造成井底激动而形成砂卡或砂堵现象,这种现象是造成断杆的原因之一。2录取示功图和维修操作不规范(1)测示功图操作不

3、规范,如测示功图不减负荷,用豁口短接直接顶在防掉卡子上而不停抽油机塞动力仪传感器,这样势必会给安全生产留下隐患,尤其是抽油杆的负荷明显增加。瞬间负荷的增大促使抽油杆在疲劳运行中发生断裂,杆断也可诱发油管断。(2)不按操作规程进行维修和操作,如调防冲距一项,按操作规程应该是将光杆一段一段地缓慢下落,而操作人员为了图省事,将光杆的方卡子松开一次下落到底,强大的冲击力直接作用在油管上,很容易使衔接部位发生磨损或疲劳损伤,这是人为导致断管的因素之一;井口光杆不对中也是造成光杆磨损的原因之一;防冲距不合理,刮碰井管也可以造成抽油杆断或脱扣现象。3作业施工质量不达标6

4、正确选择和配用抽油机井的抽油光杆、抽油杆和油管,选择厂家信誉好、质量合格达标的碳钢抽油光杆和抽油杆及油管。抽油光杆和抽油杆的最外层均镀有防腐层,如果在搬运和安装过程中不妥当就会造成某一部位的损伤,在井液长期的浸泡中,损伤部位的强度逐渐减弱,一但发生较大作用力时,被腐蚀的部位会因强度不够而发生断裂。在油井作业施工时,因一时的疏忽没将油管接头拧紧或抽油杆接头上紧,都可以造成管杆断或脱的现象发生。4自扶措施与管理对策4.1自扶措施4.1.1加工打捞工具目前抽油井井内抽油杆绝大部分为∮22mm,其接箍外径为∮46mm。对现有抽油杆打捞筒进行加工改造,即可对抽油杆接

5、箍断、扳手方径处断等情况进行打捞扶井。我们加工了∮46mm捞筒牙片,并且打捞筒下部最小内径加工为∮47mm,保证其能引入∮22mm接箍进入捞筒,捞筒内通径自下而上为锥度逐渐增大为∮54mm,捞筒外径为∮60mm,当捞筒下入井内至打捞位置引入∮22mm杆接箍时压缩弹簧,上提杆柱牙片抓获接箍实现打捞。所以,当杆断鱼顶为接箍(∮46mm)、扳手方径(对角线∮35mm)、墩头凸缘(最大为∮38mm)、推承面台肩(外圆直径为∮41mm)时都能够直接抓捞接箍从而实现打捞扶井。4.1.2使用吊车扶井6目前采油队捞杆扶井工作依靠16t吊车实施,抽油杆断在中下部的井,如果进

6、行扶井施工,一是占用吊车时间长,二是工作量大,一般这种情况只能上作业处理。目前平均泵深为829m,抽油杆根数在100根左右,假设最下部抽油杆断需打捞扶井时,用吊车施工,起出原井抽油杆100根、下打捞杆柱100根、起出打捞杆柱100根、更换抽油杆下完井杆柱100根,总计400根抽油杆左右,占用吊车时间长,劳动强度非常大。4.1.3深部抽油杆本体断扶井难度大36CP1475井,正常生产时:∮44×3×4×1199.3m,日产液量9.8t,日产油量3.7t,含水62.2%,液面841m,电流42/37,套压0.8Mpa,回压0.9Mpa。泵上油管为于62mm,抽

7、油杆为多19×96.82m+∮22×1088.32m。2011.7.27日发现计量不出,测液面在井口,电流55/32,憋压不起,下放光杆1.80m不能卸载。认为深部抽油杆本体断,在下放光杆的过程中,断抽油杆相互错开。2006.8.8日作业队起原井发现泵固定凡尔脱。分析原因及经验教训:扶井时可打开套管及回压闸门,通过干线液体是否倒灌来判断管柱是否断脱。该井地层为高压低渗,停产时液面能恢复至井口,躺井时现场做工作,打开套管闸门出油,未再进一步判断分析,导致躺井原因判断错误。在日常工作中要善于记录、善于分析、善于总结,通过学习一实践一学习的反复循环,使自身的素质

8、得到提高,分析认识问题的能力得到加强。4.1.4捞杆扶井取得了良好

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