GPJ系列压滤机主轴新增传动装置的设计与加工.doc

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时间:2020-09-08

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1、附件2:神东煤炭集团“五小”成果申报表单位补连塔选煤厂、机械维修中心项目名称GPJ系列压滤机主轴新增传动装置的设计与加工主要完成人尚明、闫少勇、白刘贵、田宝雄、王鹏飞、杨云、王斌技术问题联系人姓名白刘贵手机号座机号电子邮箱完成时间2016年6月所属技术领域机电立项背景洗选中心国产莱芜GPJ系列的压滤机18台,在压滤机更换滤布、滤扇日常比较频繁,每天要检查、更换滤布。由于圆盘360°,每台有5排每排20块滤扇共计100块滤扇,每次检查更换时不能一次完成,至少5-6次转动才能完成,由于要频繁的停送电,有时存在不停电现象,启动主轴驱动进行转动,同时在转动过程中,由于

2、惯性不能恰好转动到破损滤布的位置,因此更换检查滤布比较耗时,同时也存在重大安全隐患。为此补连塔选煤厂提出增加传动方式,机械维修中心根据现场的位置,主轴扭矩、设计加工手动传动方式,在压滤机停电后闭锁后,直接手动转动转盘,通过轴、齿轮转动,将主轴齿圈转动,一人轻松的就可以完成,可实现任意位置的更换滤布,解决了频繁进行停送电现象,也消除了检修不停电的安全隐患。项目主要内容及特点GPJ系列的压滤机主轴传动是直齿齿轮传动,驱动是电机、减速器驱动传动,根据主轴转动的力矩和现场位置,设计加工手动转盘、轴、轴承、密封装置、轴承座、齿轮、可调节固定底座组成。主要有下下创新点:1

3、、实现了压滤机一次停电闭锁后,只需手动转动,即可更换压滤机360°内任意滤布、滤扇,不需要反复的停送电,消除了安全隐患。2、此机构的结构、传动方式简单,只需旋转转盘,轴带动小齿轮传动大齿圈,并且可以实现正反转。3、新增传动方式传动比i=5,手动旋转转盘传动省力,一人能轻松的完成转动。4、底座带有移动滑块机构,只需在检查、更换滤布时移动小齿轮与大齿圈啮合,更换完成后机构与大齿圈分离。避免两侧齿轮接触的加剧磨损。5、实现节能,使用此传动装置,一次停电后不需要反复的送电、转动,结余电能,每台每天能结余电量约8度。6、提高检修人员更换滤布或滤扇的效率,每台压滤机检查、

4、更换时间与原来相比减少1h。改造前,检查更换滤布、滤扇不能一次的完成,至少5-6次转动才能完成,因此要频繁的停送电,同时在转动过程中,由于惯性不能恰好转动到破损滤布的位置,因此检查更换滤布比较耗时,同时也存在重大安全隐患。改造后,通过新增传动方式,直接手动转动转盘,通过轴、齿轮转动,将主轴齿圈转动,一人轻松的就可以完成,可实现任意位置的滤布更换,解决了频繁进行停送电现象,也消除了检修不停电的安全隐患,同时提高了检修效率,减少了电工劳动量。经济效益情况1、通过应用此装置,解决的频繁的进行停送电来更换滤扇和滤布,消除原来存在的安全隐患,同时提高了检修效率。2、加工

5、传动装置的轴、轴承、转盘、底座一套共需要0.12万元,与原来相比每次更换结余1h,每次更换工时费用40元/h,每次2人更换,每年共结余费用=1h*40元/h*2*368=2.94(万元),出去加工费用,每年可结余2.82万元。3、节能费用:全年1台压滤机能节约3000度电。推广应用情况已在补连塔选煤厂331压滤机使用,使用效果良好,可推广洗选中心各选煤厂国产GPJ系列压滤机的改造。(请附实物图片1-4张)图1:改造前图片图2:改造后图片

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