TA18钛合金管冷轧开裂原因分析.doc

TA18钛合金管冷轧开裂原因分析.doc

ID:59216261

大小:16.50 KB

页数:7页

时间:2020-09-09

TA18钛合金管冷轧开裂原因分析.doc_第1页
TA18钛合金管冷轧开裂原因分析.doc_第2页
TA18钛合金管冷轧开裂原因分析.doc_第3页
TA18钛合金管冷轧开裂原因分析.doc_第4页
TA18钛合金管冷轧开裂原因分析.doc_第5页
资源描述:

《TA18钛合金管冷轧开裂原因分析.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、TA18(Ti-3Al-2.5V)钛合金是从TC4(Ti-6Al-4V)钛合金演变而来的低铝当量近α型的α+β型钛合金。它不仅具有良好的室温、高温力学性能和耐腐蚀性能,而且具有优异的冷、热加工工艺塑性、成形性、焊接性能和抗腐蚀性能等,TA18钛合金管材广泛应用于飞机发动机液压和燃油管路系统,自行车三角架和手把、高尔夫球杆、钓鱼竿,石油钻井用套管及热交换器管等。  某批TA18钛合金管材在从断面Φ70mm×8mm冷轧至Φ55mm×6mm的过程中出现大量的开裂,宏观观察裂纹沿着管体纵向局部分布,管体表面没有明显划伤的痕迹,裂纹穿透了管壁,形成穿透型裂纹,导致

2、该批管材60%报废。为了查明该TA18合金管材冷轧开裂原因,在典型的开裂部位和正常部位上取样,分析化学成分、显微组织、断口形貌和组织的显微硬度,并对开裂原因进行分析研究。  在断口开裂部位和正常部位分别取样3个,采用ICP全谱直读光谱仪和TC-600氧氮分析仪测定其化学成分。在开裂部位以及正常部位分别取纵向和横向金相试样,侵蚀剂(体积比)为:氢氟酸∶硝酸∶水=1∶4∶45,采用LeicaMM-6型光学显微镜观察其微观组织。在开裂部位取样,在JEOLJSM-5610LV扫描电子显微镜观察开裂断面的表面形貌。在开裂部位和正常部位分别取金相试样3个,利用HMV

3、-2T岛津显微硬度计在金相试样上测试均匀5点处硬度,测试条件为9.8N/30s。  TA18钛合金管材冷轧开裂部位和正常部位的成分分析中发现了Fe元素含量的超标和O元素含量接近标准上限。显微组织检验发现正常部位的组织为等轴组织,开裂部位的横向组织中β相弥散分布在α相中,纵向组织中发现晶粒粗大,有向魏氏组织转变的倾向。显微镜观察开裂断面为沿晶脆性断裂。硬度检验结果显示开裂部位的维氏硬度平均值比正常部位的高出15%。  试验结果表明,TA18钛合金在熔炼过程中添加铁钉,它在混布料过程中未能均匀分布,造成电极中的Fe含量不均匀,最终导致熔炼铸锭中Fe的局部偏析

4、。由于Fe偏析,将导致该区域内的显微硬度值比基体偏高15%左右,形成硬化块,它是导致其后续的冷轧管材开裂的主要原因。  为了验证分析问题的准确性,随后在TA18合金配料中将铁钉改为TiFe和VAlFe,在后续的轧制过程中未发现开裂状况,说明问题分析和改进措施是有效的。izaksjw阳极氧化设备

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。