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时间:2020-09-10
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1、普传变频器在选矿厂尾矿回收系统中的应用一、引言 某选矿厂新增一套选矿设备,其中有3台型号相同的渣浆泵。正常运行时开2台泵,1台备用。电机如果直接工频启动,启动电流大,会对电网产生较大冲击。而且渣浆泵的流量要依据尾矿库尾矿的剩余量来进行调节。 为了降低生产经济成本,提高工艺精度及工作效率,所以决定采用变频调速系统来进行调速。经过多次调研、考察,综合比较市场上的调速设备,最终决定采用普传科技股份有限公司生产的3台POWTRAN-PI7800-G3变频器,对3台电机进行调速。二、选矿厂工艺概况(一)工艺流程 普传科技股份有限公司生产的三台
2、变频器运用于铁矿的尾矿回收系统中,容量570KVA,电机参数为:450KW、735A、380V、988rpm。 现将尾矿回收工艺简要介绍一下,如图1所示。首先是将选好后的尾矿浆(密度大约为8﹪),放入分矿箱内,加入药水促进矿物质和水的快速分离,然后将矿浆分配给1、2号浓缩池(2号暂时未使用)沉淀。沉淀后的水由溢水池溢出,浓缩池中的矿浆流入底流泵站。此时的矿浆(密度28﹪)被排入脱渣室,将颗粒状的矿石选下,矿浆送入搅拌室搅拌。然后由变频器所驱动的渣浆泵将搅拌室里的矿浆排入尾矿库。在尾矿库旁的事故池是为了预防变频泵出现故障的情况下,将仍然残
3、留在管道内的尾矿浆排到分矿箱中。 渣浆泵与尾矿库水平线落差为160米,管径长达4000米,其泵的流量是210m3/h,额定压力6.3Mpa,实际工作压力3.8Mpa~4.2Mpa左右。图1:高浓度尾矿输送流程图 从矿山采出来的矿石经过球磨机选出精矿和尾矿。精矿输送给炼钢厂进行加工冶炼。纯度不够的尾矿必须返回到尾矿库。采用渣浆泵打到4km外的尾矿库。尾矿跟泥浆差不多,相当于含30%杂质的水。 (二)现场变频器房状况,如图2所示:图2:变频器方位图 现场通过3种方式来控制变频器:本机监控界面操作,上位机远程操作,操作箱电机旁操作。电机和
4、变频器参数如下表:电机参数变频器参数额定功率:450kW产品型号:POWTRAN-PI7800-G3额定电压:380V额定容量:570kVA额定电流:735A额定输入电压:380V额定转速:988r/min额定输出电压:380V三、使用情况 为了充分保证系统的可靠性,为变频装置配备工频旁路装置,变频器异常时,变频停止运行,电机通过手动倒刀闸切换到工频下运行。工频旁路由3个隔离开关QS1、QS2和QS3组成(如图3,其中QF为用户原有开关)。要求QS2不能与QS3同时闭合,在机械上实现连锁。变频运行时,QS1和QS2闭合,QS3断开;工频
5、运行时,QS3闭合,QS1和QS2断开。 为了实现变频器故障的保护,变频器对开关QF进行连锁,一旦变频器故障,变频器跳开QF,要求用户对QF的合分闸电路进行适当改造。工频旁路时,变频器应允许QF合闸,撤消对QF的跳闸信号,使电机能正常通过QF合闸工频启动。图3:工频旁路由于尾矿比水的浓度大,变频器启动时负载相对过重,为了让变频器正常启动,可以选用比电机功率大一个级别的变频器。四、系统综合评价 通过对选矿厂进行的分析表明,这些设备进行变频改造不仅将具有显著的经济效益。另外,对该系统进行变频改造后会产生的一些其它影响总结如下几个方面:
6、(1)变频改造后,实现电机软启动,启动电流小于额定电流值,启动更平滑。 (2)系统效率得到提高,消除了阀门挡板的损失,取得节能效果。 (3)由于渣浆泵采用转速调节后,工作特性改变,设备工况得到改善,延长设备使用寿命。 (4)变频器为电压源型结构,功率因数可高达0.95。 (5)厂房设备噪声污染将降低。普传科技股份有限公司技术部
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