电除尘器常见故障排除.doc

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1、·电除尘器常见故障与维护·电除尘器工作原理9L5`*r:t:@$}&^"x(O  b*z7`1e$y(e(k%L(_)F(x    电除尘器内部主要有电晕极(阴极)、收尘极(阳极)及振打系统组成。当电除尘器通电后,电晕极与收尘极间形成电场,烟气粉尘进入除尘器后在电场作用下发生电离,荷电后的粉尘逐向收尘极和电晕极。通过对这两极的振打,粉尘落入灰斗达到收尘目的。h"U7[(J:q*].}8t6O1电除尘器常见故障的诊断   电除尘器许多故障在监测表计上会有明显反映,掌握其变化规律对迅速判断故障范围会起到事半功倍的效果。本文中U1、I1表

2、示升压变压器一次电压和电流,U2、I2表示二次直流高压和电流。1.1U1、I1、U2、I2均为零  主接触器不动作,多为总电源失电;控制电源回路开路或主接触器线圈烧毁等,按常规检修方法即可解决。  主接触器动作,应重点检查GK控制板工作电源是否正常;可控硅回路快速熔断器是否熔断,对于后一种情况,一定要查明原因并更换相同规格的熔断器,切不可盲目代换造成故障范围的扩大。  主接触器动作后,随着高压的调整,I1、I2迅速增加,有较强的冲击电流,U2始终为零,主回路随即跳闸,故障一般为高压侧出现短路,应重点检查电场内部、高压连接头和高压电缆

3、是否接地,不可重复试车或调高GK板保护电路的上限值,以免晶闸管过流损坏。1.2U1变化正常,I1、I2随烟气温度上升而上升,电场闪络加剧  阳极板紧固件松动或断裂导致其受热膨胀发生弯曲,引起异极距偏差超标,电场出现剧烈放电,使电场闪络加剧。若静态时U1、I1、U2、I2均正常,启动风机后电场闪络加剧甚至引起主回路跳闸,则是因阴极芒刺断裂在风力作用下摆动引发的。在检修中发现,此故障出现的频率不但与阴极所用材料、形状、安装工艺等有关,受设备开停比影响也较大。开停频繁,电场内温度变化频繁,芒刺因热胀冷缩引起金属疲劳而折断,因此,提高设备开

4、停比也是延长芒刺寿命的有效途径之一。1.3I2偏高,U2无法调至正常值且电场随U2的调整闪络加剧  故障多发生在冬季季或粉尘湿度较大的情况下,此时电场灰斗内物料堆积角加大甚至堵塞排料口,部分固定电晕线和阳极板的框架被埋没,电极上糊有大量粉尘,检测绝缘电阻明显低于正常值,电场呈低阻性,工作中有闪络,严重时电场无法启动。这种情况可以通过调整某些工艺参数如降低增湿塔喷水量,适当提高除尘器入口烟气温度在110度—150度,太低容易结露,太高废弃密度低、活性增大、比电阻下降不利于收尘。  除尘器GK板故障出现假闪或可控硅移相控制电路故障时也会

5、出现此现象,但通过检查可以判断与排除。1.4U1正常,U2低,I1、I2均高于正常范围  此现象说明高压绝缘部件如振打装置陶瓷联接转轴、石英套管、变压器输出端绝缘子等积尘受潮,绝缘电阻下降造成漏电。检修过程应注意对保温箱内电加热器的检查,其损坏后绝缘部件表面在周围温度过低时会产生冷凝水,是引发该故障的主要因素。1.5U1、I1、U2、I2变化频繁,电场不规则闪络,除尘效果差  粉尘比电阻较高,粉尘在沉积到阳极板后所带电荷难以释放,形成一层带负电荷的覆盖层,随电荷的进一步累积出现反电晕现象,此时的电场近似于尖端放电所形成的电场,在较低

6、的电压下即可被击穿。解决此类问题的办法是适当提高烟气湿度,降低粉尘比电阻。  电晕极框架变形,异极距偏差过大或振打过于强烈,框架摆动幅度较大,造成异极距频繁变化也是出现此故障的原因之一。1.6U1、U2正常,I1、I2低于正常值  烟尘浓度过高,粉尘离子增多,形成很大的空间电荷,抑制了电晕电流的产生,尘粒无法获得足够的电荷,当烟尘浓度高到一定值时,电晕电流接近于零,出现电晕封闭,除尘效率剧降。电晕线结灰未及时清除,电晕线肥大,会严重降低电晕效果,抑制电晕电流的形成,恶化除尘器工作状况。处理方法为适当提高二次电压和振打力量,停车后及时

7、清除积灰。1.7U1、I1、U2、I2变化均正常,但除尘效果差  振打装置工作周期调整不当,频率过高,易造成粉尘二次飞扬,频率过低,极板上粉尘厚度增加,导电性变差,除尘效率下降。主要根据粉尘浓度适当调节,浓度大的时候可适当调快些。阀门调节不当,风速过快,带电尘粒未附着即被带出除尘器;电场漏风严重,烟气分布不均。1.8常见故障原因分析  1)窑工况不稳定,C1出口温度变化大,高时达400℃以上。  2)三头回流式喷嘴雾化效果差,致使增湿塔内塌料堵塞,电除尘器入口温度时常高达250℃以上。  3)电除尘器进口水平管道和箱体进口处没有设计

8、安装气流分布板和导流板,管道内积灰沿进气方向堆积成向上的斜坡,200℃以上的废气流进入除尘器长期偏向吹扫一电场上部;另外,一电场电晕极RS线和沉尘极Z型槽型极板都是Q235钢制成,当其温度高于200℃时,Q235钢的许用应力随温度升高

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