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时间:2020-09-03
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1、层压高温气泡分析编制审核批准现象描述:组件一厂3月层压气泡共68块。如图所示气泡局部图气泡位置统计不良原因分析:拔膜后,电池片上面为空洞缺胶可判定为气泡,且通过统计对比,此现象气泡均集中在组件中部。从理论上分析,组件进层压机受热后,四角会上翘成一个曲面,因此组件中部会比边缘温度高,交联过快,气泡不能及时抽出。根据经验判定,疑似为高温气泡。针对上述情况,工艺制定模拟实验现象还原:实验一:选用1#层压机,实验工艺参数为:温度为142℃,抽真空时间350S,三段压力分别为-60KPa、20S,-40KPa、20S,-20KPa、20S,固化时间800S。层压后表面有
2、类似气泡,如下图:实验二:温度为139℃,抽真空时间350S,三段压力分别为-60KPa、20S,-40KPa、20S,-20KPa、20S,固化时间800S。层压后表面有类似气泡,如下图:实验三:温度为145℃,抽真空时间350S,三段压力分别为-60KPa、20S,-40KPa、20S,-20KPa、20S,固化时间650S。层压后表面有类似气泡,如下图:由上述实验结果可知:如果层压温度过高或者层压时间过长均能产生气泡。且组件三厂层压温度为138℃,未有此类气泡,因此在确保交联度及玻璃强度的情况下,后续会把层压工艺温度适当下调,减少高温气泡。
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