元坝YBXH井水合物堵卡测压仪器解堵工艺技术-论文.pdf

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1、2014年8月油气井测试第23卷第4期元坝YBXH井水合物堵卡测压仪器解堵工艺技术董海峰吴维斌刘啸峰苏镖(1.西南油气分公司工程技术研究院四川德阳618000;2.西南油气分公司工程造价中心四川德阳618000)摘要在一定的压力、温度和有水的条件下,高压含硫天然气井试气过程中易产生水合物白色结晶体,该结晶体易堵塞井内管柱或地面管线,影响试气正常进行,严重时造成井下事故。位于川东北YB构造上的YBXH井在进行钢丝作业测压过程中,油管内形成了水合物,堵塞了井下管柱并将测压仪器卡在井内,造成险情,耽误工期近40d。结合YBXH井水合物堵塞处

2、理工艺进行分析,为今后类似井施工提供借鉴。关键词水合物堵塞测压仪器解堵环空乙二醇文章编号:1004—4388(2014)04—0043—02中图分类号:TE358文献标识码:B继续注水后,注水压力上升很快,仪器活动范围逐渐0概述减小,提至61.75m时张力迅速增长。泄压至下游YBXH井是川东北元坝构造上的一口以长兴空间(容积约3L),压降10MPa后缓慢上升。组为目的层的开发水平井,完钻井深7729.8m(垂2堵卡原因分析深6727.7m),水平段长682.8In,完井方式为先期衬管完井。该井油层套管内径为168.4mm,下入(1)井

3、下安全阀阻卡仪器串带永久式封隔器的完井管柱后,在井口油压41.5由于仪器串阻卡井深与井下安全阀井深较接MPa下获天然气产量93.897×101TI/d,无阻流量近,因此首先想到的遇卡原因可能是井下安全阀阀751.61×10m/d,硫化氢含量平均为5.14%。板或其内部台阶挂卡了测压仪器。本井井下安全阀下深为57.862~57.862m,压1堵卡过程简述力级别105MPa,为非自平衡式。测压作业期间井YBXH井1940.9m以浅的完井管柱(自上而下安全阀控制管线内压力保持为93.15—103.5下):锥管挂+双公短节+调整短节+89mm

4、油管MPa,确认其阀板处于全开状态。在仪器串遇卡后+提升短节+流动短节+井下安全阀+流动短节+加大井下安全阀开启压力,经进一步核对油管管串提升短节+89mm油管。和仪器串深度,仪器串深于井下安全阀最少在3.82011年8月15日该井下测压仪器串至井底测m以上,因此,排除了井下安全阀卡仪器的可能。静压静温后上提仪器至至井深77.55m(按照绳帽(2)N压防喷管动密封卡钢丝井深计算,不含测试工具本身长7.1m,下同)处遇在遇卡初期处理中,通过泵车向井内注热水,从卡,钢丝张力值由1.2kN(正常张力)迅速升至2.2井口正注热水憋压至50MP

5、a后泄压,注水后仪器kN,转为下放,下放不动,反复尝试后,最大张力上可活动,活动范围在井深105.55—61.75Ill。排除提至2.3kN,最小下放张力0.13kN,未果,现场确了防喷管动密封抱死钢丝造成遇卡的可能。认仪器遇卡。(3)管柱内有水合物8月16日泵车向井下注热水,从井口正注热水通过泵车向井内注水时泵压升至了50MPa且憋压50MPa,并通过地面管汇和油压泄压活动工具注水压力上升过快。注水后泄压至3L的管汇空间的方式解卡,注水后仪器可活动,下放仪器至105.55内,压降约10MPa后缓慢上升,分析认为油管内nq遇阻,然后上

6、提至97.55m遇卡,上下无法活动,堵死。[作者简介]董海峰,男,1974年出生,工程师,1997年毕业于成都理工学院勘察工程专业,主要从事油气井完井、测试及修井等技术工作。油气井测试2013年8月m加如∞∞∞加O∞∞∞∞∞∞∞研究表明,形成水合物的主要条件有:①天然气(2)由于油层套管内径168.4mm,安全阀以上必须处于适当的温度和压力下;②天然气必须处于管柱在油管接箍处固定有安全阀液控管线卡箍,其或低于水汽的露点,出现“自由水”。本井替喷测试与套管间隙最大30.2mm,最小处仅20.2mm,且后采取井口关井方式,后下安全阀关井,

7、液控压力打不规则,安全阀与套管间隙最小为11.2nlln,高温至103.5MPa未将井下安全阀打开,后油管内注清细管进入油套环空后,下人存在很大难度。水,压力55MPa降至49MPa(与关井稳定压力一(3)受井筒及工艺限制,高温细管的尺寸、强度致),累计泵注清水2m,而使井筒内有了“自由等均有限制,选择面窄。水”;根据本井井况分析,当井筒温度低于32~C时易(4)高温软管的加热能力能否达到要求有待生成水合物,计算850m以浅井段极可能为水合物验证。井段(见图1)。遇卡井段在105.55~61.75m,温度3.2.2方案确定20℃左右,

8、是水合物生成段。(1)高压细管选择分别模拟实验了几种细管:①外径19mm和15压力(MPa);温度(。C)02040608Ol00l20140l6Omm的胶皮软管,未成功,且提出困难,软管外胶皮Jit+井筒压力.MP£损

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