干法乙炔工艺介绍

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1、干法乙炔工艺介绍   随着我国PVC的飞速发展,产能不断扩大,石油价格的上涨,我国电石法PVC已经成为发展的主流。而环保要求的不断加强,湿法发生乙炔产生的环境污染日益受到国家和生产厂家的重视。干法乙炔发生装置的研发势必摆上了日程。经过两年多的努力,该生产装置已在新龙电化集团试车,投产成功。并于2006年12月29日通过了中国氯碱协会和山东省科技厅组织的科技成果鉴定。下面介绍该工艺:1干法乙炔工艺简介1.1反应原理   电石水解反应原理:   工业电石中还含有不少杂质,其水解反应如下:  1.2电石水解反应速度  下图为发气

2、量为300立方米/吨,粒径4毫米,下花园电石厂生产的电石水解速度图表。1.3等压系统中电石水解反应温度与加水量的关系 1.4干法乙炔流程   干法乙炔发生是用略多于理论量的水以雾态喷在电石粉上使之水解,产生的电石渣为含水量4%~10%干粉末,粗乙炔含水量为75%,反应温度气相为90~100℃,固相温度为100~110℃,水与电石的比例约为1~1.8,反应热由水汽化带走,经由非接触式换热器传给循环水(没有溶解损失),电石的粒径小于5毫米,水解率大于99.5%,乙炔收率大于98.5%。2.干法乙炔装置的运行指标 2.1 发生器

3、产量       单台发生器产量为2500标准立方米乙炔/小时。 2.2 电石水解率       排渣机出口处电石渣水解率为99.5%~99.85%。       检测方法:用50毫升电石渣和100毫升水加入200毫升试管中密闭摇匀检测气相中的乙炔含量,并假定水中的乙炔为饱和状态计算所得。 2.3 排渣机出口气相中的乙炔含量       排渣机口的乙炔浓度为0.02%。  2.4粗乙炔的纯度       粗乙炔的纯度为98.8%~99.5%,硫含量为零,磷含量为0.03~0.05%,与湿法完全相同。 2.5清净次氯酸钠消耗

4、量       次钠浓度为0.12%,耗量为7立方米/1000立方米乙炔。 2.6粗乙炔的温度       经冷却的粗乙炔温度为45~60℃。换热器选型的依据是粗乙炔温度与湿法相当以便后续处理。 2.7发生器压力   发生器压力受与之相连的湿法发生器影响,压力为7~11kPa,若独立使用干法发生器,压力会更为稳定。 2.8发生器温度        发生器气相温度为88~90℃,固相温度为95~100℃。 3.干法乙炔安全性  3.1加料过程的安全性    电石通过带有密封装置的计量螺旋输送器连续密闭地加入发生器,密封可靠,

5、无需置换,无泄露,安全可靠。3.2反应过程安全性 3.3排渣过程的安全性排渣过程是连续密闭的,密封压力可调并可靠,排渣机使用等压料封。3.4故障状态的安全性  3.4.1突然停电     当系统突然停电,反应几乎立即停止。无需作任何处理。  3.4.2设备故障   任何重要设备出现故障,均由程序采取相应的措施进行处理。遇到最严重的问题就停止加料,反应几乎立即停止。4.干法乙炔工艺的经济性4.1经济效益分析说明 以电石法年产10万吨PVC为例,通过比较新工艺(干法乙炔生产工艺)与传统工艺(湿法乙炔生产工艺)在设备投资、运行费

6、用、人工费用、占地面积、乙炔收率、电石渣处理、水处理等几个方面的差异来说明新工艺的经济效益。4.2基本建设投资比较(节约865万元)   干法乙炔工艺相对湿法乙炔工艺无需沉降及压滤处理。仅此一项即可节约设备及土建投资865万元(年产10万吨PVC,以2004年价格计算,),减少占地1800平米。具体费用包括:压滤工段厂房120万,沉降池土建450万,渣浆处理土建25万,压滤机170万,设备费用80万其它配套20万。乙炔发生工段的厂房没有差异,设备投资相差无几。4.3运行费用比较(节约370万元)         湿法工艺仅

7、压滤一项需要总的装机容量达600kW,电费240万元,工人50名,工资约80万元,设备维护费约50万元。干法乙炔工艺相对湿法乙炔工艺无需渣浆处理,所以降低了人工费用和设备运行费用。4.4乙炔收率比较(节约825万元)        由于加料是连续的,无需置换,加料时没有乙炔气体排出;排出的电石渣是干的,没有溶解损失。干法工艺比湿法工艺提高收率2.5%,电石水解率高达99.85%,没有生电石排出。按照1.5吨电石/吨PVC、电石价格2300元/吨计算,采用干法工艺的成本要下降82.5元,年产10万吨PVC节约成本825万元。

8、  4.5水消耗比较(排放为零,节水37万吨)           干法工艺所需要的水量只有0.7吨/吨电石,其余全部循环使用。所加入的水为废次氯酸钠。废次钠经一次循环使用后刚好与干法工艺用水量达到平衡,使得乙炔车间达到零排放。而湿法工艺的耗水量为7~9吨/吨电石,全年废水排放达42万吨。  4.6电石

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