2017年07月生产运营分析报告风电.doc

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2017年07月生产运营分析报告一、本月主要生产指标完成情况1、发电量:当期风电计划为5833.34万kW·h,当期风电实际完成4586.93万kW·h,完成当期计划的78.63%,环比减少13.46%,同比增加59.00%,完成年计划的62.05%。当期光伏计划为27万kW·h,当期光伏实际完成28.6万kW·h,完成当期计划的106.01%,环比减少6.15%,完成年计划的10.418%。2、上网电量:当期风电计划5646.59万kW·h,当期风电实际完成为4451.72万kW·h,完成当期计划的78.84%,环比减少13.35%,同比增长58.95%,完成年计划62.03%。当期光伏计划25.5万kW·h,当期光伏实际完成28.16万kW·h,完成当期计划的110.42%,环比减少6.15%,完成年计划的10.94%。本月实际完成发电量与当期计划发电量差值原因:风电方面:1)拉马风电场本期可研风速为6.9m/s,同期风速为5.28m/s,上期平均风速为5.52m/s,本期实际测得风速为4.93m/s。鲁南风电场本期可研风速为6m/s,同期风速为5.42m/s,上期平均风速为6. 19m/s,而本期实际测得风速为5.21m/s。鲁北风电场本期可研风速为7.15m/s,,上期平均风速为6.7m/s,而本期实际测得风速为5.1m/s。大面山一期可研平均风速4.6m/s,上期平均风速4.4m/s实际平均风速4.21m/s上。大面山二期可研平均风速6.3m/s,上期平均风速4.62m/s,实际平均风速4.57m/s。实际风速小于可研风速较多,。根据平均风速分析,本期拉马、鲁北、大面山一期、大面山二期风电场风速比同期风速和可研风速以及上期风速都低,加之二期投运时间较计划时间有所滞后,所以导致风电公司本期都没有完成发电任务。2)拉马、鲁南66箱变过电压保护器改造,存在一定损失电量。3)拉马、鲁南发电机批量更换,产生较多机组故障损失电量。4)拉马风机存在叶片螺栓批次断裂和发电机定子损坏的情况。这也是造成本期未完成发电任务的原因之一。光伏方面:1)进入夏季光照强度增加,所以本期光伏超额完成任务。二、本月生产运营情况1.生产运营情况1)电力供需及电力交易情况目前四川电力系统开始模拟按照水、火电站的考核方式对风电、光伏进行“两个细则的考核”,但是目前没有限制风电、光伏的负荷,根据来风、光照情况进行发电,且本月没有交易电量。 2)来风情况本月会东拉马最高风速15.12m/s,最低风速0m/s,实际平均风速4.93m/s,上月平均风速为5.52m/s,环比减少10.69%,去年同期平均风速5.28m/s,同比减少6.62%;鲁南最高风速16.57m/s,最低风速0m/s,实际平均风速5.21m/s,上月平均风速6.19m/s,环比减少15.83%,去年同期平均风速5.42m/s,同比减少3.87%;鲁北最高风速17.31m/s,最低风速0m/s,实际平均风速5.1m/s,上月平均风速6.7mm/s,环比减少23.88%,去年同期平均风速6.16m/s,同比减少0.16%;本月大面山一期最高风速5.37m/s,最低风速1.63m/s,实际平均风速2.62m/s,上月平均风速4.2m/s,环比减少37.6%;本月大面山二期最高风速5.35m/s,最低风速1.25m/s,实际平均风速3.02m/s,上月平均风速4.57m/s,环比减少33.9%截至5月24日会东公司连续安全运行1093天,盐边公司风电连续安全运行686天,光伏连续运行745天3)设备设施运行情况本月拉马、鲁南风电场共发生了0次集电线路跳闸事故;风机发生叶片连接螺栓情况较多,发电机更换5台;拉马220kV拉会线251DL事故分闸一次,巡视发现并确认该事故是由德昌宏大物流运输公司在叶片运输途中叶片超高,安全距离不足,造成220kV拉会线A相对叶片及车辆放电造成,其余输变电设备运行正常。红和风电场共发生1次集电线路跳闸事故,巡视发现并确认该事故是由雷击造成35kV#8集电线路AC相短路导致 35kV#8集电线路322开关跳闸,其余输电设备运行,风电场二期及金安光伏部分设备还处于调试和消缺中。2.设备设施维护检修情况1)本月拉马、鲁南、鲁北风电场发现风机缺陷46项,处理46项,消缺率100%,升压站发现缺陷0项,处理0项,消缺率100%;红和风电场发现风机缺陷30项,处理30项,消缺率100%,升压站发现缺陷14项,处理14项,消缺率100%。2)本月拉马风电场批量更换发电机累计完成0台,累计完成批量更换发电机16台(批量更换与故损坏更换分开统计,损坏更换11台,其中#15-1402F、#27-1504F风机重复损坏更换,计为一台,共计共更换25台),本月鲁南风电场批量更换发电机累计完成5台,累计完成批量更换发电机25台(批量更换与损坏更换分开统计,损坏更换9台,其中#24-1211F、#15-1402F风机重复损坏更换,计为一台,共计更换32台)。3)鲁南#18-1206F、#20-1208F、#21-1209F、#28-1305F批量更换发电机;#15-1203F发电机损坏更换。4)本月拉马完成22台风机的月度巡检,11台未完成巡检;鲁北完成现场夏季专项巡检累计完成25台次,并针对缺陷问题作出了整改;鲁南维保16台,累计维保33台,鲁南风场定检维保工作已全部完成;取油样工作正有序开展,目前完成21台。5)、鲁北#5风机目前开展叶片载荷测试。 6)大面山一期风机维保8台风机;大面山二期完成风机轮毂校温、风机主控程序升级。7)因本月雷雨天气较多,红和风电场本月共完成月度巡检11台。3.营销管理情况1)目前风电、光伏已经开始进行模拟考核阶段,暂时未限负荷运行,但我公司运行管理人员积极与省调进行沟通、衔接,争取省调的理解,支持我公司的工作。2)现拉马、鲁南、大面山一期、大面山二期风电场、红山光伏电站每月25日结算抄表均系远程抄表,我公司现场抄表后,积极与西昌电业局及攀枝花电业局核对,确保远程抄表和现场抄表数据一致。3)积极与省电力公司营销部沟通,确保按月结算电费。4)拉马、鲁南风电场2014年的所有补贴和2015年的全年的补贴已经落实到位。现正在积极填报其他相关信息,争取进入第七批补贴目录。三、存在的主要问题及措施建议(一)存在的主要问题1、运维管理1)拉马、鲁南、鲁北风电场持续大雾、雷雨天气较多,路面容易塌方,影响现场人员处理故障。 2)拉马叶片螺栓断裂情况严重,需东汽维护人员加强对风机的巡检。3)红和风电场雷雨天较多,路面湿滑,风场巡视及故障处理时应加强交通安全管理。4)气温升高时,加强红和风电场箱变温度检查并做好相应记录。2.设备设施维护检修方面1)拉马风电场已更换的螺栓再次断裂情况严重,需与东方风电协商,提出解决方案。2)拉马风电场风机主要是变桨系统故障、主控系统故障、齿轮箱超速故障、变频器错误故障引起风机故障停机3)鲁南风电场风机主要是变桨系统故障、液压系统故障、变频器错误故障引起风机故障停机。4)鲁北箱变油温高已于06月12日全部完成,现场完成了整治后的验收检查工作,但冷却效果需待大风期箱变大负荷时观察。3.营销方面1)每月的电费已经按时结算。(二)相应措施及建议1.生产运营方面 1)制定新员工培训计划,加强运维人员培训,提高运维管理水平;2)常态化开展轮值风机运行分析和月度设备运行分析,对存在的问题进行梳理,提高运行维护管理水平;3)做好事故应急预案,防止事故发生。2.设备设施维护检修方面1)合理安排拉马、鲁南风电场风机发电机更换工作;2)拉马、鲁南风电场因雷雨、大雾天气需加强风机及线路的维护工作,保证设备正常运行;3)运行中加强拉马风电场风机叶片螺栓、轴承螺栓巡检工作;4)合理安排各风电场风机年度维保完成后的巡查工作;5)加强风电场设备巡视,及时消除设备缺陷,保证设备安全平稳运行;3.营销方面继续跟进拉马、鲁南、鲁北、红和风电场的可再生能源电价补贴上报工作。四、下月重点工作1、完成风电发电计划4549.49万kW·h;光伏发电计划电量25.93万kW·h;2、完成金安光伏电站缺陷处理及进入240试运行; 3、完成红和风电场升压站年检预试;4、对红和风电场所有运行人员进行风机变频器培训及考试。

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