提升动梁龙门机床横梁夹紧机构构件加工质量.pdf

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1、Tni提升动梁龙门机床横梁夹紧机构构件加工质量中捷机床有限公司(辽宁沈阳110142)肖红梅1.工作原理下板、杆质量不合格率进行统计,一次质量不合格率为31.23%,其中压板占问题的20.3%,杆占问题如图I所示,当液压缸进油时,活塞反向拽动的38%,镶条下板占问题的35.4%。螺杆,螺杆联接镶条下板水平运动,铜镶条沿镶条下板斜面垂直方向抬起,夹紧机构夹紧,横梁锁2.原因分析住,机床主轴开始工作。当液压缸卸油时,活塞推从人、机、料、法、环五个方面分析,最后认动杆和镶条下板水平运动,铜镶条沿镶条下板斜面为:图样和工艺均可能是影响夹紧装置各构件加工垂直方向落下,夹紧机构松开,横

2、梁上下移动。质量不合格的因素,需进行相关验证确认。(1)图样分析。先查看图样给的基准是否—■2符合装配基准要求,如图2所示。D面为装配基准面,装配基准面上放镶条下板,要求基准面与镶条下板之间0.02mm塞尺不入。当把杆和镶条下板连在一起后,用0.02mm检查了镶条下板和基准面之间,塞尺进去,有0.1mm以上的缝隙,证明不符合1装配要求。这时查找原因为什么螺钉没把镶条下板1.液压缸座2.镶条(铜)3.镶条下板4.压板时,镶条下板和装配基准面之间下0.02mm塞尺,5.杆6.液压缸7.螺钉把上后下塞尺数值更大了呢?图样中穿杆的孔没有在装配过程中,当液压夹紧时,螺钉拽动镶条与装配

3、基准面有任何要求,导致杆和镶条下板把上下板与杆移动,出现压板与镶条下板接触面翘缝后,装配基准面与镶条下板之间间隙增大。同时把0.1mm以上,不满足0.02mm塞尺不下的要求,不镶条下板的杆由于加工时无法控制杆端面到轴肩面合格。通常是小件车间加修杆,将直径25f7配合外8件尺寸一致性的要求,导致每杆均需要配装、配径车小,减少外径的导向作用,同时配磨镶条下磨。由此得出,零件精度不满足要求,确定为质量板与压板接触面,每台8组夹紧器,主要零件返修率93%,装配配制时间25~45天,严重制约装配周期。因零件精度不合格,使横梁夹紧机构可靠性降D低。因此,提高夹紧装置各构件的加工质量迫在

4、眉硪捷。返修统计:2010年2月~2011年6月期间给用户Ca组装的4台动梁龙门机床夹紧装置调查发现,夹紧装置中的压板平均返修8次,镶条下板平均返修14次,杆平均返修15次,镶条平均返修2次。对装配过程中返修率较高的三种件压板、镶条图238_⋯参《Il冷加工Tn墓不合格的重要因素之一。3.改进工艺(2)工艺。工艺安排的加工方法是采用钻、(1)4个25H7孔原采用钻、扩、铰加工方法扩,铰的加工方法加工4个25H7孔,先用~b23mm现改为钻、镗、铰孔的加工方法,加工后的孔表面钻头钻孔。由于工件4个25H7孔长162mm,没先粗糙度值=1.6“m以下,与基准面平行度0.03mm

5、钻导向孔后直接钻、扩、铰孔,导致加工后的孔出以内,保证孔的精度。现锥度。对现场加工完2件进行检查,4个≯25H7孔(2)通过对返修压板的规律总结,~bb25H7加工后有锥度,前面孔大后面孔小,而且件1与面与基准面成0.04。夹角,保证装配精度要求。平行度0.5mm;件2与B面平行度0.15mm,不符合(3)工艺提设专用斜向垫铁,将工件放在斜装配要求,确定为要因,如图3所示。向垫铁上,无须找正,加工零件,保证装配夹紧机构组件时不再出现0.02mm塞尺进去的现象。钻扩铰71325压板4一5H7孔与面平行度工件l(单位mm)工件2(单位m)(4)同时增加调整垫零件,使轴再也不用加

6、\a点b点与面对中心面点b点B与面对中心痂修了。平行高度平行高度(5)镶条下板工艺严格控制氮化前后的留孔IO_3105O.19031OO.O8O.O8O量,保证螺纹孔至基准面距离尺寸精度(15±孔20O.09OO9O0.025O.12O10.025孔3O.150_3lO.160.15O.05O.15O.10.O50.05)mm。B基准面0.02mm塞尺不进,A、B基准孔4O.1O.23O13Ol00.09OO90面垂直度不大于0.02ram。4.实施验证(1)在2010年9~12月装配4台动梁龙门移动式加工中心合同产品,其横梁夹紧机构构件返修次数统计显示,零件不合格返修率由

7、平均31.23%下降至7.9%。装配周期从原平均45天下降至12天。横梁夹紧机构构件加工质量问题得到显著提高。图3(2)对一次加工压板件共8件及镶条下板件共8件跟踪加工及检测。压板件工艺改进后,用订购(3)对确定影响夹紧装置质量的因素如附表专用半精镗刀转速500r/min,进给量50mm/min,代所示。替扩孔钻,再铰孔后孔表面粗糙度值≤1.6m,影响夹紧装置质量因素表检查4个O25H77L与面平行度0.03mm以内。镶条下序要因对策目标措施板的热处理氮化前后的工艺控制,加工后2.5。斜面号零件建议设1.增加压板设

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