注水管线酸洗除垢工艺

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1、1.管垢样物化分析   濮城油田已进入高含水开发后期,因长期回注开发过程中户出来的大量含油污水,造成生产系统腐蚀、结垢严重,注水井管网常常有垢生成。结垢使注水管线内径缩小,管线压降增大,致使注水井注水泵压上升、注水量下降,完不成要求的配注量,迫使注水井改变注水方式,同时又使许多注水井因注水管线结垢腐蚀严重而报废,给油田的后期开发带来困难,造成经济损失。因此,防垢除垢对搞好油水井管理有一定的现实意义。   能否成功地除去管线积垢在很大程度上将取决于对垢的组成的了解,可靠的方法是对造成管线堵塞的固体垢样进行分析。针对这种情况,在2003年8月份,对P1-43、P3-31、P9等10口注水井管线

2、进行了调查。通过对注水井管线垢样、井口水质分析、井口挂片测试可知,注水井管线结垢的主要原因是回注污水矿化度高,高达8X104~16X104mg/L。   管垢样为黑色、褐色残渣且略显磁性。把样品浸入15%的盐酸中,发生剧烈的化学反应、且有臭鸡蛋味气体产生,证明样品中含有硫化铁。经测定垢样中含硫化铁高达55%~75%,碳酸钙、碳酸镁为7%~20%,其它为8%~20%,由于大部分是铁的腐蚀产物,使回注污水墨黑。具体分析结果见表1。   表1 P1-43井管垢样成分分析成分FeSCaCO3MgCO3CaSO4Fe2O3其它w/%6513.512.53.454.01.55   2.酸洗除垢剂室内试

3、验   2.1对垢样的溶垢试验   分别用6%、10%、14%盐酸50mL,在50℃静态条件下浸泡(3±0.002)g管垢样,测定不同时间的溶垢率。试验结果见表2。    表2 盐酸对管垢样的溶垢率(50℃)酸液浓度/%不同时间(min)的溶垢率(50℃)15304560759010.26101415.516.719.117.619.421.118.121.823.520.522.525.618.119.610.7   从表2可以看出,当溶解的垢样量一定时,垢样全部溶解所需时间随盐酸的浓度增大而减少。考虑到管线结垢的不均匀性,决定采用10%盐酸进行现场除垢试验。   2.2对管线的腐蚀试验

4、   为验证除垢剂对管线的腐蚀性,按我国石油天然气行业标准SY5451-92规定,采用试片矢量法,在常压和60℃时,将N-80油管试片材料放入含有2%缓蚀剂的10%盐酸溶液中,漩U预定反应时间后取出,清洗、干燥后称重,其腐蚀速度为0.312g/(m2·h),小于中国石油天然气总公司颁布的优秀指标8g/(m2·h)。   2.3残酸浓度的测定   为了配合现场试验,根据残酸浓度决定反应溶解终了时间,采用浓度1%~10%的盐酸溶液5mL与l1mol/L的氢氧化钠溶液滴定,做出了盐酸浓度和氢氧化钠溶液的用量对照表(见表3)。当鉴定残酸溶液浓度时,只要用氢氧化钠溶液与5mL残酸进行滴定,根据氢氧化

5、钠溶液的消耗量,即可从表3中查出对应的残酸浓度,从而确定适当的反应终了时间。   表3 残酸浓度测定w(HC1)/%12345678910C(NaOH)/(mol·L-1)1.63.25.05.97.59.510.211.514.014.2   3.现场酸洗除垢试验工艺   以P1-43注水井管线除垢试验为例,说明现场除垢工艺。除垢剂配方为10%盐酸+2%缓蚀剂+1%渗透剂。P1-43井管线长度500m,平均垢厚6mm,折算垢的体积为0.49m3,质量980kg,预计需要除垢剂溶液8m3。施工步骤如下:    1)接好地面除垢管线,用注水系统的高压水试压10MPa,不泄漏为合格。   2)

6、按配方设计要求依次将水、缓蚀剂、酸、渗透剂加入池中,在150r/min转速下搅拌15min,使液体混合均匀。   3)往复压注除垢剂:先由计量站朝注水井井口挤除垢剂;再由井口向计量站压注除垢剂,如此往复3周后,测定残酸浓度,以决定除垢剂反应终了时间。   4)用高压水冲洗管线,直到固体残渣洗净为止。   5)地面管线清洗完后,转正常注水。   4.酸洗前后增注效果对比   2003年9月10日在P1-43注水井首次进行了管线除垢试验取得成功。随后在P3-31、P1-23等8口注水井地面完成除垢试验。表4为措施实施后各井日增注水量效果对比表,效果十分明显,日增水量在30~120m3,各井平均

7、注水量提高了35%左右,其中P1-43井日注水量提高了65%,大大地降低了地面注水管线的管损压力,使注水管损压力平均下降3MPa,有效地补充了地层能量;同时避免了更换注水管线等不必要的经济支出。充分证明该酸洗除垢工艺技术是成功的,目前已在濮城油田大面积推广应用。   表4 增注水量效果对比表井号除垢前除垢后效果对比泵压/MPa油压/MPa日注水量/m3压差/MPa泵压/MPa油压/MPa日注水量/m3压差/MPa增加注水

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