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时间:2020-07-15
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1、SAE1006Cr控碳措施SAE1006Cr原工艺(7月19日版)要求内控碳上限为0.07%,现工艺(11月3日版)要求内控碳上限为0.06%。由于此钢种走LF炉这给炼钢的生产操作带来一定困难,碳含量的控制成为转炉和LF炉操作的难点。为预防此钢种成品碳超内控,提出以下解决措施:1、尽可能选用底吹效果好的转炉冶炼此钢种。2、转炉终点压枪比正常压枪抢位低100—200mm,适当提高压枪供氧压力,加强熔池搅拌,保证出钢C≦0.04%。3、工艺要求使用硅锰合金增锰,建议使用低碳锰铁增锰(联系技术中心修改)。经查12
2、月硅锰合金平均含碳1.72%,低碳锰铁平均含碳0.56%。硅锰合金增碳量约0.7个,相对于成品内控6个碳的钢种来说,硅锰合金增碳明显。而使用低碳锰铁增碳量仅0.23个。4、工艺要求到精炼AL含量0.006%--0.016%,建议适当提高AL含量至0.010%--0.016%,减轻精炼脱氧的负担,少用电石脱氧。5、工艺要求到精炼温度不低于1568℃,建议提高到精炼炉的温度不低于1580℃(转炉出钢温度≥1630℃),以减少精炼大电流供电缩短供电时间,避免电极增碳。6、精炼炉不能整包电石扔进钢包脱氧,要用铁锹把
3、电石均匀的撒在钢包渣面时,做到勤加少加。7、做成品样时,磨完样后避免样子过热去分析成分,钢样过热分析出来的碳会偏高。8、加强考核,转炉到吹氩站碳≦0.044%(4.4个),成品碳超内控的责任为精炼炉。转炉到氩站碳≥0.045%(4.5个),成品碳超内控且精炼炉操作没有异常的情况下,责任为转炉。如转炉到氩站碳高了(大于4.5个),精炼应采取控碳措施,如增加渣量减轻钢液对电极的冲刷等。三炼钢技术科2016-12-7
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