化工原理实验报告_塔板效率.doc

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1、筛板精馏塔塔板效率的测定一、实验目的1了解精馏塔的构造熟悉精馏工艺流程2掌握精镏塔操作方法3测定部分回流状况下的全塔效率二、实验原理1全回流状况下单板效率对第n板而言,按气相组成变化表示的单板效率为(a)式中——由第n+1块板上升至第n块板的气相组成——由第n块板上升至第n-1块板的气相组成——与离开第n块板的液相成平衡的气相组成全回流时R=∞,操作线与对角线重合。因此有:(a)式可写成(b)这时,欲测定第n块塔板的单板效率,只要测取该板(n板)及其上一板(n-1板)的液相组成和值。由值根据平衡曲线找出,再代入(b)式即可求出该板的单板效率。2全塔效率ET全塔板效率又称总板效率。可表

2、示为式中:——全塔效率——理论板数(不包括蒸馏釜)N——实际板数(不包括蒸馏釜)对于二元物系已知气液平衡数据,可根据馏出液组成,料液组成,残液组成,回流比R,进料温度可求得理论板数。三、实验装置流程1.流程图图1,精馏实验装置流程图2.主要技术数据塔内径:80mm实际塔板数;15块(不包括蒸馏釜)板间距:100mm加料板位置:孔径:2mm开孔率:6%再沸器加热功率:3Kw塔顶冷凝器面积(双程列管式)0.4㎡其中5#,6#,7#,8#塔为自动数据采集和控制3#,4#采用蒸汽加热四实验步骤1.检查整套装置管路系统及控制系统是否正常2.向蒸馏釜中加入料液,维持液面在2/3处。料液组成在15

3、%(体积分率)左右3.启动电源(或蒸汽)加热,打开冷却水(适当)。全回流至塔顶塔底温度基本不变。全塔稳定后取样(测单板效率)4.打开进料泵进料量逐步升至5~10L/R调节回流比至设定值(R=2左右),调节塔底热负荷。保持塔操作正常,开塔底出料。保持蒸馏釜液位恒定,全塔稳定操作一定时间后取样(全塔效率)5.停车,关进料泵及阀门,全回流,关电源。关闭有关阀门,切断总电源。注意事项1.注意蒸馏釜液位处在正常位置2.调节加热电压不宜忽大忽小五实验报告1.根据所测样品数据计算全回流下单板效率2.图解法计算理论板数及全塔效率数据处理:表1.实验测定结果塔顶浓度XD进料浓度XF进料温度℃塔底浓度X

4、W回流比0.7220.10843.60.0712查进料状态下泡点温度:tF=87℃查数据:平均温度℃下,℃℃计算平均汽化潜热和比热:所以:为冷液体进料。q线方程中斜率为XD=0.722XF=0.108进料线:q/(q-1)=12XW=0.071精馏线截矩:XD/(R+1)=0.24作出精馏段和提馏段。而后从XD开始做梯级NT=4(不包括再沸器)实际板数N=15(不包括再沸器)所以,全塔效率η=NT/N*100%=4/15*100%=26.7%4321图2.图解法区确定理论板数示意图六思考题1.怎样判定全塔操作已达稳定?塔顶、塔底温度不再变化时,可以确定全塔基本稳定。2.精馏塔一般的操

5、作中,若塔顶产品不达要求,应怎样调整操作?增加塔釜加热量,增大回流比,或加入浓度较高的料液来达到预期的浓度。3.本装置可否在部分回流时,测取单板效率?可以,但单板效率较低。

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