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时间:2020-03-22
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1、石油化工15崖城13-1气田回收三甘醇闪蒸罐挥发气作为三甘醇加热炉燃料气的可行性研究李祎(中海石油(中国)有限公司开发生产部100010)摘要:本文针对使用三甘醇脱水典型气田的三甘醇再生系统,对回收三甘醇闪蒸气作为加热炉燃料气的可行性进行研究和分析,并制定改造方案和经济性预算。关键词:闪蒸罐加热炉闪蒸气燃料气低压放空管线南山篇:FlashTank排放气体为每天0.035MMSCF,可以满足约70%的用一、背景气量,加上两者都在一个系统,改造起来较为方便,但要考虑的崖城13-1气田三甘醇再生系统主要目的是脱
2、去富甘醇中三个主要问题就是:的烃组分和水。其主要步骤有低压加热闪蒸、再沸炉加热、吹脱、1.现在我们fuelgas压力为50psig,而flashtank压力为汽提。富甘醇由接触塔经过加热进入闪蒸罐,压力由1165Psi降35psig,由于fuelgas还在提油作业时给大罐提供了覆盖气;同时到35Psi,温度从75℉被加热到154℉左右,大量的溶解在富三甘flashtank压力如果提高会降低闪蒸效果。若将flashtank中气体醇内的轻烃,H2S和CO2等酸性气体得以脱出,闪蒸罐压力是由引至Reboiler
3、中,必须考虑压力能否足够。排放至低压火炬的压力控制阀来控制的.在这个压力和温度条2.两者组分有差别,闪蒸气用作燃料气,组分能否满足要件下,大部分溶解在富三甘醇内的轻烃类,酸性气体H2S和CO2求。等都会被闪蒸出来,如果闪蒸效果不好,大量的轻烃在到了下游2.由于Flashtank气体中高含H2S,CO2,如果用来做燃料的加热炉再挥发出来时,就会占有水分子的空间,影响加热炉对气,要考虑的就是对管线及设备的影响。三甘醇的脱水再生.而在再生系统的上游就将具有腐蚀性的酸如果这三个问题得到有效的解决,这个改造将极为可
4、行。气处理掉,对下游设备的保护和正常运行起到一定的作用,另外三、流程改造方法及简图还有一部分随富三甘醇流入的液相烃也会在这里被闪蒸出去,改造方法:现有的闪蒸罐闪蒸气是直接通过PV排放至低其目的是为了防止进入加热炉引起结垢和起泡。凝析油则通过压火炬,改造后让该气体全部进入三甘醇再沸器的燃料气管线,分离脱出溶解。闪蒸罐内有一撇油槽.分离出的凝析油排放至闭上面提到过能满足70%的用量,继续保持原有的燃料气管线不式排放系统。变。加入三个控制压力的PCV以满足压力要求,接入现有的在闪蒸罐里所有闪蒸的气体都是排放至低
5、压火炬。每天从Fuelgas系统。此改造简单易行,经济成本低。闪蒸罐中的气体排放量约为35MSCF,这些高含轻烃,H2S和四、改造后优点及经济性分析CO2的闪蒸气体排放至低压火炬烧掉,不仅浪费了能源,而且由优点:减少酸性气体对管线和设备的腐蚀,节约能源,提高于南山终端三甘醇系统直接排放至低压排放管线,设计为碳钢天然气产值。改造简单易行,经济成本低。管线(平台三甘醇系统单独有一排放管线且为不锈钢管线),大经济性分析:改造所需成本为设备加人工。量的具有腐蚀性的酸气加上游离水造成低压排放管线年久锈蚀设备:三个自
6、力式调节阀和三米长2”不锈钢管线及相应法严重,其中就出现过数次三甘醇系统低压排放管线腐蚀穿孔的兰价格,其中自力式调节阀为7000RMB/EACH,故价格为7000×现象,直接影响了我们生产及安全,基于以上考虑,是否可以回3=21000RMB,收利用这部分气体呢?2”不锈钢管线法兰价格为1600RMB/米,故价格为1600×3=考虑该部分气体高含具有腐蚀性的酸气,不适合用来作为4800RMB,覆盖气体和吹扫气体,以免造成对罐顶和管线的腐蚀,通过查询人工:粗略估计100000RMB三甘醇再沸炉的相关资料,对燃
7、料气体没有特别要求。在此情况合计21000+4800+100000=125800RMB下,大家有了将该闪蒸气作为再沸器的燃料气的想法,就近回收而改造后每年可节省天然气量为:利用,以达到节能减排,降低对管线及设备的腐蚀等目的。0.035×365×1020÷970=13.46MMSCF=0.387×106m3二、资料收集和实际情况分析0.035:闪蒸气涤气罐每天气体的闪蒸量。让南山化验员做了两种气体的组分分析,分析结果显示气365:每年为365天。体组份区别是:1020:闪蒸罐闪蒸气的单位热值为1020BTU
8、。1.GLYCOLFLASHTANK的CO2含量达到29%,几乎是970:我们送香港的天然气热值,也就是我们燃料气的热FUELGAS的三倍;另外还有甲烷和C6以上重烃含量差别也较值。大。换算成标准煤,则约为0.387×106÷1000×1.1=425.7吨2.GLYCOLFLASHTANK中气体H2S含量太高(达到按一方天然气1.0RMB,则0.387×106方天然气价值总额440PPM),而FUELGAS只有32PPM。为:
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