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时间:2020-06-03
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1、裾决方案工艺/工蕉/壤具/诌瓯,尬飘,维住,蘸造露墨墨i匹盈一种轨道式抽油泵脱节器地面试验装置岳为。,卢宏。孙泽和(1.中国石化中原油田采油二厂,河南濮阳457532;2.中国石化中原油田采油一厂,河南濮阳457l7l】摘要:以油田抽油泵脱节器经常出现入井后一次对接成功率低为例,介绍了一种地面对接试验装置及其实验装置的原理、结构特点与使用要求。通过现场使用,证明该装置具有结构合理、经济实用的特点。关键词:抽油泵;脱节器;试验装景中图分类号:TE933文献标志码:B文章编号:1002—2333《201
2、4)07—0225—011轨道式脱节器结构对接空间突然变大,连接杆的导向端和上螺旋接头之间濮城油}}1的一作井深一般都在2~3km左有,近几对接时发生卡滞。起m管柱,发现脱节器导向端引导角被年,随着濮城油田进入高含水开发后期,在侧钻井利用大撞坏。需要根据不同井况进行修整后才能人井,本着降本泵提液成为实现高产稳产最为有效的措施之一,因此,带提效的原则,有必要研制一种简易的地面检测装置。有脱器结构的抽油泵开始大量使用。目前,濮城油田使4解决方法用较多的是一种轨道式脱节器,见图1轨道式抽油泵脱节器试验装置
3、南8部分组成:手轮轨道式脱节器8,滑套7,丝杆6,支架5,释放接头4,试验筒3,转轴2及分为总成和下总底座l,见图2。成,主要由下接头、导向接头、上下螺旋接头、连接杆、弹簧等组成。使用时,脱节器下总成连接在柱塞总成上87654321部,随泵简一起下入井中,脱节器f:总成则连接在抽油杆图2脱节器简易实验装置结构图柱最下端,随抽油杆柱一起下入井中,直至与下总成对脱1.底座2.转轴3.试验筒4,l4.释放接头5.支架6.丝ff成功7.滑套8.手轮9.接头JO.导向接头ll_上螺旋接头12连2存在问题接杆导
4、向端13.下螺旋接头15.弹簧16挡环17.F接头根据sY厂r5732—20l1要求,脱节器入井使用过程中可重复对接成功率l00%,耐疲劳寿命达lxl0次以上。在模拟对接试验时,首先将脱节器的部上接头9、但是,在作业过程中,我们经常会遇到脱节器下总成连接导向接头l0、上螺旋接头1l和丝杆6连接,下部装入试杆无法进入f总成的螺旋接头或者导向接头现象,现场验筒3,然后转动手轮8使E下部分对接,在对接过程,可作、人员连续对接几个小时也无法成功,尤其是在侧钻以转动试验筒3下的转轴2,来模拟不同角度的井斜。模
5、井最为明显,唯一的解决办法只有起出井下管柱进行排拟脱节试验时,将释放接头4和试验简3连接,反向转动查。这样,一是延长了施T周期,造成原油产量损失;二是手轮脱开上下总成。会增『J【1单井作业成本;是影响管柱螺纹使用寿命。另5结论外,井下一1况比较恶劣.一旦脱节器入井前已经损坏,更2013年下半年开始,我们累计使用轨道式抽油泵脱换脱器将费时费力。此,如何提高脱节器在入井后的节器36套,入井后一次对接不成功7次.发生井下作业一次对接成功率,成为f程技术人员研究的一项难题。费、人井材料费63.4万元。该装置
6、能够模拟井下1:况,大3原因分析大节约了生产成本;同时,该装置加T、操作简单,便于各当脱节器在侧钻井使用时,泵筒处于倾斜状态,虽然油田抽油泵检修车间借鉴使用,具有推广价值。倾斜角在SYf5732—20l】检验方法规定的20。~40。范围(编辑明涛)内,但是,通过对大量的失效案例进行分析及地面模拟对接1一况,我们发现,杆柱在脱节器对接时处于弯曲状态,作者简介:岳为(1975一),男,工程师.主要从事油田机采技术研究及不同井斜杆柱的弯曲情况还不一致,尤其当上部是直径采油管具维修质量管理工作。较小的23/
7、8油管管柱时,卜接头进入泵筒内,上下接头的收稿日期:2014—04—09机械工程师2014年第7期225
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