《安全环境-环保技术》之火电厂湿法烟气脱硫脱硫石膏脱水问题分析及改进措施.doc

《安全环境-环保技术》之火电厂湿法烟气脱硫脱硫石膏脱水问题分析及改进措施.doc

ID:55904679

大小:27.00 KB

页数:4页

时间:2020-06-13

《安全环境-环保技术》之火电厂湿法烟气脱硫脱硫石膏脱水问题分析及改进措施.doc_第1页
《安全环境-环保技术》之火电厂湿法烟气脱硫脱硫石膏脱水问题分析及改进措施.doc_第2页
《安全环境-环保技术》之火电厂湿法烟气脱硫脱硫石膏脱水问题分析及改进措施.doc_第3页
《安全环境-环保技术》之火电厂湿法烟气脱硫脱硫石膏脱水问题分析及改进措施.doc_第4页
资源描述:

《《安全环境-环保技术》之火电厂湿法烟气脱硫脱硫石膏脱水问题分析及改进措施.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、火电厂湿法烟气脱硫脱硫石膏脱水问题分析及改进措施摘要针对目前国内电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫中脱硫石膏脱水的常见问题,进行原因分析,并根据分析结果提出可行的改造措施,对提高脱硫石膏的质量有一定的参考价值。关键字:湿法脱硫;脱水;脱硫石膏1脱硫石膏脱水现状石灰石-石膏湿法脱硫采用石灰石(石灰)浆液作吸收剂吸收烟气中的二氧化硫,经过一系列的化学反应后生成石膏。据统计,全国每年待处理的脱硫石膏达1000万吨以上。脱硫石膏的主要成分是二水硫酸钙,可以代替天然石膏生产不同用途的石膏制品。石膏含水率是衡量石膏品质的一个重要指标,其值的高低直接影响到脱硫石膏的实际应

2、用价值,但石膏脱水处理较为困难。因石膏品质不合格,造成大量石膏不能进行综合利用,作为一般固体废物进行处置,给企业增加了大量的成本。大唐XX电厂3、4号机组脱硫系统于2006年12月完成建设并通过环保验收。2014年系统完成增容改造,两台机组分别增设一台预洗塔及两台浆液循环泵。在增容改造和超低改造期间,脱水系统未进行增容改造。石膏脱水系统主要设备有石膏旋流器、石膏浆液罐、石膏浆液排出泵以及真空皮带机(含真空泵),石膏浆液旋流器浓缩效果差,真空皮带脱石膏含水率高,石膏脱水异常,频繁出现含水率高,呈稀泥状现象,脱硫系统水平衡无法维持。2石膏脱水异常分析2.1

3、脱水机出力情况分析物料平衡计算显示,增容改造和超低改造后,单台机组石膏产量为29.4t/h,2台机组合计产量为58.8t/h,前后两次改造,均未改造脱水机,维持原设计的单台出力44t/h,脱水机无法满足一运一备的设置需要。但是,脱硫系统通常在80%负荷下运行,且入口含硫量在2000mg/Nm3,低于设计值。所以按照目前运行工况,现有脱水机出力满足工艺需要。2.2石膏颗粒粒径问题分析根据预洗塔浆液化验结果报告,可知石膏旋流器入口石膏颗粒粒径D50为14.29μm,远低于50%以上颗粒粒径>35μm的要求。石膏粒径受到浆液停留时间和含灰量等因素影响,其中前

4、者是最大的影响因素。浆液停留时间一般要求在15小时以上,才能保证颗粒粒径>35μm。在进行工艺设计时,预洗塔和吸收塔的浆液停留时间均应为15小时,但实际运行时,预洗塔液位仅为7.5m,通过计算可知,预洗塔浆池浆液停留时间约为11小时,与化验报告结果一致。运行时一旦调整到设计液位,预洗塔和吸收塔又容易出现浆液倒流或者液位控制困难,只能采用低液位运行措施。2.3石膏旋流器问题分析石膏旋流器效果表现上是溢流、底流均大幅度偏离设计值,但根据预洗塔旋流器入口浆液的化验报告可知,原本含固量应在15%左右的石膏浆液,实际含固量高达27.5%(3号预洗塔旋流器入口)。

5、现有的石膏旋流器是基于15%含固量设计的,无法满足现在实际运行工况的需要。因此,为达到预期旋流效果只有两种途径,一是采取措施,调整石膏浆液的含固量,以满足现有旋流器的选型要求;二是更换石膏旋流器,按照现有石膏浆液的成分情况对旋流器进行重新选型。2.4废水旋流器问题分析同样从预洗塔旋流器入口浆液的化验报告的数据来看,碳酸钙(CaCO3)含量为4.12%(3号预洗塔)和5.70%(4号预洗塔),含量偏高(正常控制在3%以下,最大5%),其结果一方面是加大了石灰石耗量,另一方面就是降低了石膏品质(石膏含量相对降低),但其含量并不影响石膏结晶颗粒大小。2.5氧

6、化效果分析从预洗塔旋流器入口浆液的化验报告的数据来看,亚硫酸钙(CaSO3·1/2H2O)含量为0.05%(3号预洗塔)和0.04%(4号预洗塔),属于正常范围(正常范围一般在0.4%以下,0.5%以下均属于可接受范围)。所以氧化效果没有问题。2.6碳酸钙含量情况分析同样从预洗塔旋流器入口浆液的化验报告的数据来看,碳酸钙(CaCO3)含量为4.12%(3号预洗塔)和5.70%(4号预洗塔),含量偏高(正常控制在3%以下,最大5%),其结果一方面是加大了石灰石耗量,另一方面就是降低了石膏品质(石膏含量相对降低),但其含量并不影响石膏结晶颗粒大小。2.7水

7、平衡控制困难问题分析串塔工艺系统是理想化的系统,即主要脱硫反应在一级塔,二级塔中去除少量SO2及大部分粉尘,而二级塔产生的石膏则通过浆液流动,汇同一级塔产生的石膏一起,由一级塔统一打入脱水系统。系统中补充的工艺水,除了设备冷却水等进入外,最大的加入水来自于除雾器冲洗水。XX项目也是采用的上述工艺思路,但实际上,由于水蒸发主要发生在一级塔(一级塔进出口温差大),而补水(除雾器冲洗水)最大量则发生在二级塔(二级塔进出口温差基本为0,所以蒸发出的水量很小),所以二级塔更容易出现水平衡控制困难问题。工艺设计文件显示,吸收塔(即二级塔)设计液位比预洗塔(一级塔)

8、仅仅高出1.3m,而两塔之间相距直线距离约18m,联通管道管径DN500,根据伯努利方程,计算

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。