分子筛吸附器进水故障的分析与处理

分子筛吸附器进水故障的分析与处理

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1、莱芜钢铁公司动力部6000m3/h空分设备是1989年9月自日本酸素公司引进并投产的,该设备采用分子筛常温吸附、氮气增压透平膨胀机流程,分馏塔采用筛板塔,加氢制氩。该设备投产后生产运行稳定。随着设备运行时间的延长,部分部件出现老化损坏,尤其在2000年7月空压机中间冷却器换热不好(翅片损坏),空压机出口温度高达103℃,比设计温度(78℃)高出25℃。另外,氮水预冷所用的冷却水水质差,导致空冷塔下部三块塔板结垢,引起分子筛吸附器进水。1故障现象   2000年7月22日夜班,值班人员发现空压机出现少量放空,放空阀FCV-201频繁打开,同时出

2、现空冷塔液位LICA-201低报警c经现场检查,发现LICA-201液位指示波动很大,打开空气进分子筛吸附器前排放阀(A029),发现有大量的水连续排出,确认分子筛吸附器已进水:立即紧急停车处理,然后排出分子筛吸附器下部残余水分,同时将情况汇报车间。车间接到通知后,立即组织有关人员到现场检查处理。首先确认空冷塔液位指示灵敏、准确,同时根据微机记录的空压机排气压力PIC—101和分子筛吸附器出口压力历史趋势图,显示两个压力的差值高达65kPa(正常37kPa)。鉴于此情况,决定对空冷塔进行解体检查。经检查发现空冷塔最下部一块塔板有三分之一的面积

3、被水垢堵塞,其上部两块塔板也均结有厚约1mm的水垢,其塔板筛孔(φ12mm)被堵约三分之一,其余塔板均无结垢堵塞现象,除雾层未见异常2故障原因2.1分子筛吸附器进水的原因分析   通过检查,并将塔板上清理下的堵塞物进行化验,确认堵塞物80%是碳酸盐;这样,分子筛吸附器进水的原因就比较明确了:由于空冷塔下部三块塔板被堵塞后,一方面空压机进空冷塔气量减少,使放空阀FCV-201频繁打开;另一方面因该塔板流通不畅,使这三块塔板上的水流不下来,造成空冷塔液位LICA-201波动很大'空冷塔的总冷却水量为35t/h,这些水很快在塔板上积聚形成液悬,使大

4、量的水被带出空冷塔进入分子筛吸附器。2.2塔板结垢的机理分析2.2.1空压机、氮水预冷系统流程简介   空气在过滤室内经过两级过滤,通过空压机进行三级压缩,在空冷塔被洗涤却后进入分子筛吸附器。空冷塔中部冷却水量设计为15t,用水泵加压提供;上部用水为经冷冻机出来的7~8℃的冷冻水和水冷塔提供的冷却水,其水量为14t/h(后加大至20t/h),水温9℃。2.2.2结垢分析   氮水预冷系统自投运后,因原装冷冻机制冷量小,不能将30℃的循环水冷却到7~8℃,难以保证夏季分子筛吸附的要求:因此,早在90年代就将循环水泵和冷冻机的用水改为原水(深井水

5、),该水在夏季的最高温度也不超过20℃,能够确保空气进分子筛吸附器的温度在9~11℃的范围内,改造后一直安全运行了近10年:其缺点是该水没加阻垢剂进行处理:随着空压机运行时间的延长,两只中间冷却器被灰尘堵塞,由于多次清洗,部分翅片脱落损坏,导致空压机的末级排气温度越来越高。因故障停车前已达103℃,这么高的气温与空冷塔下部的水进行换热,就使水温高达60℃。由于原水中Ca++、Mg++离子含量较高,导致Ca++、Mg++以碳酸盐的形式在空冷塔下部三块塔板上析出,逐渐增多并堵塞塔板。3分子筛吸附器进水后的处理   因发现及时,处理得当,分子筛吸附

6、器进水量相对较少,停车后排出的水量不多,说明分子筛没有全部被水浸泡,但分子筛吸附器出口加工空气中二氧化碳含量已超出测量范围,故决定按以下方法进行处理:   (1)对进水的分子筛吸附器进行单体再生,将再生温度由150~160℃提高至190~200℃,经过11个小时的单体再生,2号分子筛吸附器共再生两次,其冷吹峰值温度由起初的50℃提高到90℃。   (2)为减少中断供氧时间,故2号分子筛吸附器的处理在空分设备开车后继续进行。当空分设备正常运行后,2号分子筛吸附器吸附已达3.5小时(正常4小时)。在操作上继续保持分子吸附器较高的再生温度,适当缩短

7、1号分子筛吸附器的冷吹时间15~20min,缩短分子筛吸附器的均压时间10min,以减少2号分子筛吸附器的工作时间,同时适当延长2号分子筛吸附器的加热时间。经过8天操作,2号分子筛吸附器达到正常的工作要求。4防止类似故障的措施   为防止类似故障的发生,必须认真观察记录空冷塔的阻力变化,发现异常须及时停车,检查空冷塔。为防止空冷塔塔板结垢,一要对冷却水进行加药处理,二要消除设备的缺陷,使其参数不严重偏离正常值。   针对空分设备的具体情况,于2001年3月将冷冻机更换为新型的冷冻机,可将30℃的冷却水冷却至8℃。2001年6月更换了空压机的两

8、只冷却器芯子,更换后空压机末级排气温度下降到86℃。通过这些措施的实施,未再出现空冷塔带水现象。

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