静压磨床和静压金刚镗头修理的经历.docx

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1、静压磨床和静压金刚镗头修理的经历·静压轴承磨床以其高的反转精度、刚性好、承载力高、无磨损、耐用度高而广泛用于M210、M131W、3160A磨床以及2A710、FYT10金刚镗头。跟着数控技术的开展,静压轴承也广泛用于加工中间等数控机床的主轴。  1.小孔节省器  (1)将内部节省改为外部节省,并加装压力表即时显现上下腔压力。使修理保养便利,特别是能够很容易地定时清除,这是内部节省器无法比拟的。  (2)节省比。节省比β的理论值是1.2~1.5之间,而依据多年的经历以1.25为佳。这样在修理中,需要对主轴的几许精度、前后轴瓦的几许精度、同轴度、圆度及锥度进行严格操

2、控,以便包管β值。依据机床的承载才能断定e值(主轴与轴瓦几许中间的偏疼量),使β值最佳。  (3)各油腔在不装主轴时,各个出油口的油柱有必要共同(观察法),若不共同,应采纳改动节省器孔径的办法,改动其流量。以4腔为例,通常下、左、右腔的油柱在20~25mm之间,小孔直径为0.25~0.4mm。  2.薄膜反应节省器  薄膜反应节省轴承刚度是很大的,但平面磨床在运转中也常呈现抱瓦、拉毛、掉压等表象。薄膜反应最要害的是薄膜,实践中以为,轴瓦抱死、拉毛的首要原因是:①薄膜塑性变形所造成的;②反应慢。外载骤变时,薄膜还没反应时,轴与瓦现已冲突了;③薄膜疲惫。薄膜运用时间长

3、,疲惫变形,相当于改动了反应参数。  添加薄膜的厚度和改用一些耐疲惫的资料,均可收到杰出效果。通常是选用刚性膜、预加载荷、预留缝隙的办法。详细作法是:将1.4mm厚的膜改为4mm厚刚性膜,鄙人腔垫0.05mm厚的锡箔纸,使主轴调整到比抱负方位高0.05mm的方位。意图是当主轴受力(砂轮分量、切削力)后,刚好返回到抱负中间。  3.供油体系的改善  静压轴承供油体系中,除粗滤、精滤外,其他各元件对静压轴承具有维护效果。在原体系基础上对供油体系进行改善。  (1)在节省板后的出油口接压力继电器和压力表(本来在蓄能器前面),这样可使操作人员看见腔压与进口压力的巨细。当其

4、压差大于必定值时,以便当即停机,防止轴瓦抱死。如:进口压力2MPa,出口腔压1.2~1.6MPa,低于1.2MPa就要停机。  (2)添加数字检测设备  静压轴承鬃毛砖的主轴与轴瓦之间有0.04~0.05mm的空隙,其间的油液有必定的电阻值,检测这一阻值的改变,就能够得知期空隙的巨细。以主轴为一极,轴瓦为另一极,丈量其阻值改变。将此信号处置后发至光电报警器和操控体系放大器,操控主轴电机的启停,以此来防止轴与瓦的冲突。

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