空气泡沫驱油室内实验研究.pdf

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1、第30卷第9期计算机与应用化学Vo1.30,No.92013年9月28日ComputersandAppliedChemistryAugust28,2013空气泡沫驱油室内实验研究赵田红,蒲万芬一,金发扬2,3孙琳一,田园媛,f1.西南石油大学化学化工学院,四川,成都,610500;2.油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川,成都,6105003.西南石油大学石油工程学院,四川,成都,610500)摘要:针对ZY油田的油藏高温高盐的特点,筛选出了空气泡沫驱的起泡剂配方,该体系在温度90℃、120℃条件时,矿化度达到25x10mg/L条件下老化2.3个月后,起泡体积仍可保持在(60

2、0~700)ml范围,有良好的稳泡性能;起泡体系与ZY原油的界面张力可达到10~mN/m,表明该起泡体系有一定的降低界面张力能力;室内填砂管物理模拟实验研究表明,与空气驱和表面活性剂驱相比,空气泡沫调驱体系可在水驱后更有效地提高采收率;微观驱油实验表明空气泡沫驱可通过抑制粘性指进,改变流体方向来提高驱油效率。关键词:ZY油田起泡剂空气泡沫驱物理模拟实验微观驱油实验中图分类号:TQ015.9;TP391.9;06—39文献标识码:A文章编号:1001-4160(2013)09-1007-1010D0I:10.11719/corn.app.ehem201309121引言好的起泡性和泡

3、沫稳定性。在模拟ZY油田地层水条件下将NB95起泡体系进行了抗老化实验研究,评价该体ZY油田是高温、高盐、低渗、轻质烃类油藏,储系的热稳定性,实验结果如图1和图2所示。一暑量l0口H善0集层的平均孔隙度20%,平均渗透率145x10。gm;储层非均质性严重;层问矛盾突出、含水上升快,水驱动用状况差,主要存在的问题lj:(1)水驱动用程度低,油田稳产基础薄弱,区块低效开发:(2)主力区块经多年注水开发和多轮次增产措施后开发难度进一步加大,油黑田产量递减严重;(3)新探明储量大幅度减少,新动用的叠§储量品位低,部分区块原油物性差,“双低”井的生产管写理难度大,常规挖潜措施投入高、效益

4、差,难以满足开发生产需要,急需研究和完善油田,挖潜新工艺。空气泡沫工艺综合了空气驱与泡沫驱的优点【2,其气源丰富,不仅具有传统注气作用,烟道气驱与热效应,而且Fig.1Half-lifefordiferentagingtime可以增加驱替相的流动阻力,调整高渗透层气窜,降低图1不同温度和老化时间的半衰期含水率,抑制粘性指进,使流体改向,剥离油膜作用,从而提高波及系数与驱油效率【5]。空气泡沫驱己逐渐成为开发轻质油藏的一项高效提高采收率技术。为此笔者针对ZY油藏高温高盐的特点,筛选空气泡沫驱的起泡体系,在室内进行了性能评价、物理模拟及微观驱油实验研究。2泡沫体系性能研究2.1起泡剂

5、的泡沫性能研究在温度90℃、矿化度20x10mg/L(Ca:+Mg2.总计Fig.2Foamingbulkfordiferenttemperature为6000mg/L)的条件下,使用WaringBlender法,以起andtemperatureandagingtime.泡性和析液半衰期为评价指标对质量浓度均为0.2%的图2不同温度和老化时间的起泡体积不同类型的表面活性剂体系进行了筛选,得出了NB95从图1和图2可以看出NB95泡沫体系在20×10mg/L起泡体系的起泡体积可达650ml,半衰期为712”,有较矿化度下不同老化时间起泡性和稳泡性能都较好,在收稿日期:2013—05

6、.15;修回臼期:2013—07—17作者简介:赵~(1973-),女,黑龙江安达人,博士研究生,Email:zhaofianhong@swpu.edu.cn1008计算机与应用化学2013,30(9)90℃、120℃条件下,该体系起泡体积均可以稳定在从图3中可以看出,针对ZY油田的原油,在清水600mL以上,析液半衰期均可以维持在3min以上。其和模拟地层水中,NB95降低原油界面张力的能力出现较原因是该起泡体系的主剂是非离子型表面活性剂,它受大的差异。清水中,油水界面张力只能达到10mN/m强电解质无机盐影响较小从而表现出较好的抗盐性;另数量级,起泡液不能明显降低界面张力。而

7、矿化度为外由于起泡体系具有较低的表面张力利于形成泡沫;同10~10mg/L和20x10mg/L时,油水界面张力可达到时助剂的加入增大了起泡体系的粘度,不利于液膜中液10mN/m数量级,表明在高矿化度条件下,抗盐型NB95体的排出,延缓液膜破裂时间,另一方面助剂插入到吸起泡体系分子在电解质的作用下,HLB值降低、亲油性附膜的表面使表面上的烷基总密度增加,增大了膜强度,提高,可显著降低油水界面张力;从图4中可以看出,这些共同作用的结果使NB95起泡体系表现出较好的起0.2%NB95+

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