化工装置的蒸汽节能分析及优化.doc

化工装置的蒸汽节能分析及优化.doc

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时间:2020-05-24

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1、化工装置的蒸汽节能分析及优化【摘要】通过对某石化企业蒸汽系统的运行情况分析,对蒸汽管网和装置工艺换热提出了多项优化方案,有效降低了蒸汽的消耗量,提高了企业的蒸汽利用水平。【关键词】管网优化;换热优化1仙§石油化工企业是各种能源的消耗大户,蒸汽作为其中重要的能源之一,被广泛应用于石化生产的各个过程中。由于设计规划不完善,造成蒸汽管网运行和生产工艺过程中存在诸多不合理的用能状况,如蒸汽热损失大、蒸汽降质使用、大量使用减温减压器等,造成蒸汽的极大浪费。2蒸汽系统运行存在的问题:某石化公司化工部是以石脑油为原料,生产对二甲苯、精对苯二甲酸、石油苯等十多种化工产品,主要生产装置由1#芳燃装置、2#芳

2、烧装置、PTA装置和油品储运车间等组成,近年来由于企业生产规模的扩大,原有汽管网与用户之间存在的不匹配的状况,生产装置的部分设备也存在用汽不合理的情况,这些导致蒸汽消耗量大幅度增加,造成热电部锅炉超负荷运行。通过对化工部蒸汽系统的运行分析,确定目前在蒸汽使用中存在以下几个方面问题:2.11.8MPa蒸汽系统的热损失大主要由热电部提供,其中1.8MPa蒸汽是由热电部3.5MPa蒸汽减温减压后提供的,主管管径分别为DN350和DN400,输送长度4千米。由于公司装置更新,目前仅2#芳烧装置和溶剂油装置使用1.8MPa蒸汽,流实际量为20〜30t/h,流速仅为5m/s,远低于蒸汽20〜30m/s

3、的经济流速;同时由于管网运行时间较长,表而散热损失大,两者合计热损失达4.93GJ/ho2.2部分精馅塔的换热系统能量损失较大2.2.11#芳炷装置脱戊烷塔传热温差过大1#芳烧装置重整单元的再接触油温度为38°C,与226°C的脱戊烷塔(C201)底油直接换热,换热后塔底油温度降至122°C,由于传热温差过大,导致热量损失增加;且脱戊烷塔换热后的底油进入重整油塔(C203)后,需要再使用3.5MPa蒸汽进行加热,增加了塔底再沸器蒸汽的消耗;而重整油塔顶气相温度为95°C,全部由空冷器进行冷却,冷却负荷10.35MWO(见图1)2.2.22#芳炷装置存在蒸汽高质低用情况2#芳炷装置二甲苯塔(

4、T405)采用常压操作,塔顶温度为148°C,塔顶气质量流量为101t/h,潜热达800X104kcal/h,目前这部分热量使用空冷器进行冷却。而装置内的汽提塔(T202,133°C)、苯塔(T402,136°C)和甲苯塔(T403,159°C)的塔底再沸器均采用1.8MPa蒸汽作为热源,蒸汽流量分别为3.8t/h、3.2t/h和4.2t/h(总热量约560X104kcal/h),由于蒸汽过热温度290°C,存在蒸汽高质低用情况。2.3PTA装置使用减温减压器0.1MPa和-o.03MPa,界外供入蒸汽等级为l.0MPa和3.5MPa。为了保证工艺的需要,在装置中安装了两台减温减压器,将外

5、供3.5MPa蒸汽分别减压至1.0MPa和2.5MPa后供装置装使用,当装置正常运行时,3.5MPa蒸汽的减压量分别为8t/h和23t/ho3蒸汽系统优化及节能措施3.1取消1.8MPa蒸汽系统为了减少1.8MPa蒸汽的热量损失,考虑取消现有的1.8MPa蒸汽管线,改由3.5MPa和1.OMPa蒸汽通过汽-汽射流混合器产生1.8MPa蒸汽,其中3.5MPa蒸汽由炼油部的DN600中压蒸汽管网提供,1.OMPa蒸汽可利用炼油部自产蒸汽。根据汽-汽射流器的工艺参数,当产生l.8MPa蒸汽的量为30t/h时,需要3.5MPa蒸汽流量为25t/h,1.OMPa蒸汽流量为5t/h。通过PROSS软件

6、进行模拟计算,炼油部3.5MPa蒸汽正常流量为240〜300t/h,流速为9〜13m/s,增加化工部25t/h的流量后,蒸汽流速提高到11〜14m/s,压力仅下降0.08MPa,对炼油部的蒸汽使用影响很小;而目前炼油部的自产1.OMPa蒸汽过剩,使用自产1.OMPa蒸汽产生1.8MPa蒸汽,能够有效减少排放,提高蒸汽利用率。取消1.8MPa蒸汽管线后,可减少蒸汽损失3t/h,项目投资为680万元。按蒸汽价格170元/吨,全年运行8700小时计算,每年可节约蒸汽2.6万吨,经济效益为444万元。3.2通过优化换热降低系统的蒸汽用量3.2.11#芳炷装置重整单元换热优化在1#芳炷装置重整油塔顶

7、空冷器(A-205)前增设板式换热器,让再接触油(38°C)先与重整油塔顶气(95°C)进行换热,使再接触油温度升高至70°C(见图2)。经过模拟计算,改进后脱戊烷塔进料温度可提高至158°C,重整油塔进料温度也可提高至139°C,脱戊烷塔再沸炉和重整油塔再沸器负荷分别可降低58X104kcal/h和56X104kcal/ho在上述方案的基础上,重整油塔第38块塔板(塔板温度约160°C)增设中间再沸器,脱戊烷塔底油先经

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