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时间:2020-05-22
《蒸汽吞吐热采在海上油田的先导性实践-论文.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第4l卷第3期天津科技Vlo1.41No.32014年3月TIANJINSCIENCE&TECHN0L0GYMat.2014创新技术蒸汽吞吐热采在海上油田的先导性实践冯硕,司念亭,龙江桥,徐振东,刘玉立(1.中海石油(中国)有限公司天津分公司生产部天津300456;2.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司天津300456)摘要:为更好地提高渤海湾油田的稠油采收率,对渤海油田首次采用的蒸汽吞吐技术进行稠油开采实例进行分析与研究。首先对热采作业的可行性进行分析,然后通过模拟优选蒸汽吞吐施工参数设计,再结合海洋生产平台的特点
2、从燃料和水源上进行选取,最后分析了蒸汽吞吐热采效果。渤海油田首次蒸汽吞吐技术取得成功应用,为后续类似作业提供参考和借鉴。关键词:海上油田稠油热采蒸汽吞吐燃料与水源先导性实践中图分类号:V698.6文献标志码:A文章编号:1006.8945(2014)03.0031-04PilotPracticeofCyclicSteamInjectionThermalRecoveryinanOffshoreOilfieldFENGShuo,SINianting,LONGJiangqiao,XUZhendong,LIUYuli(1.CNOO
3、CLimitedBranchinTianjinProductionDepartment,Tianjin300456,China;2.CNOOCEnerTech—Drilling&ProductionCo.,Tianjin300456,China)Abstract:TobetterimproveheavyoilrecoveryeficiencyinBohaiGulfoilfield,thecaseofpioneeringapplicationofsteamstimulationtechnologyintoheavyoilex
4、ploitationinBohaioilfieldwasstudied.First,thefeasibilityofther-malrecoveryoperationwasanalyzed.Then,theoptimizationofsteaminjectionoperationparameterswassimulated;thefuelandwaterwereselectedaccordingtocharacteristicsofmarineproductionplatform.Finally,theeffectofst
5、eaminjectionrecoverywasanalyzed.ThesuccessfullyapplicationofsteamstimulationtechnologyinBohaioilfieldhasprovidedareferenceforfollowingsimilaroperations.Keywords:ofshoreoilfield;heavyoilthermalrecovery;steaminjection;fuelandwatersource;pilotpractice我国的稠油(指地层原油粘度大于5
6、0mPa.S,原油相对密度大于0.92的原油)资源相当丰富,目前已1蒸汽吞吐热采可行性研究在松辽盆地、渤海湾盆地和南襄盆地等l5个大中型含油盆地和地区发现了数量众多的稠油油藏,预测全1.1储层特征国稠油(包括沥青)的储量在80×10t以上,其中仅本区馆陶组为辫状河沉积,砂体平面上连通性渤海湾盆地各凹陷在低凸起、边缘斜坡带等处,稠油好,岩性为中粗砂岩及含砾中粗砂岩。馆陶组储层物储量可达40×10t以上。【】随着渤海油田在20l0—性要优于东营组储层,也具高孔高渗储集特征,孑L隙2013年连续4年实现3000万吨油气当量的产量
7、,后度为30%~35%,渗透率为1100~3700mD。期的稳产、增产工作显得尤为重要,因此成功实现稠1.2流体性质油油藏的蒸汽吞吐开发生产,将对国内海上油田实现PVT分析:2010年10月对某井做了一个NgII更高的产量目标产生深远的影响。油组的地面配样,分析结果表明地下原油粘度较高,收稿日期:2014.209天津科技第41卷第3期为577mPa.S;地下原油密度较大,为0.9353g/cm。1.3单井热采可行性研究Ng1I油组地质储量为576.19×101TI,共有2口水平井,分别于2003年10月、2004年9月投产
8、,目前仅一口井在生产,油井产能较低。由于其原油粘度高(地面原油粘度为4082~5612mPa.s,地下原油粘度为577mPa.S),溶解气油比低(平均为10m/m),导致NgII油组油井产能较低,采出程度仅0.6%,开发效果不佳。NgII油组有一定的地质储量,井网不完图1注气速度与累计产油量综合费效对比
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